東元PLC S曲線在制袋機上的應用
文:臺安科技2022年第三期
各式各樣的袋子在我們日常生活中隨處可見,伴隨著袋子需求量的增大,制袋機行業也進入了快速發展的階段,而制袋機設備生產廠家數量呈現爆發式增長,各家廠商對于制袋機的穩定性和效率也提出了更高的要求。特別是在國家最強“限塑令”的要求下,傳統的不可降解塑料袋逐步被淘汰,新的降解塑料袋對于送料速度和同步速度有了更高的要求,為此我們想到了在脈沖輸出功能上引入S曲線,以滿足客戶的應用需求。
1 制袋機的基本組成簡介
全自動制袋機包含制袋主機、收卷、貼標三部分,可實現塑料膜卷到成品一體成型。
制袋主機工作流程如圖1所示。
圖1 制袋主機工作流程
整個主機系統由一臺PLC作為主控,控制6臺變頻器與4臺伺服動作。如圖1,先通過變頻器控制料卷的轉動,再由前牽引變頻及擺桿送料。前送料伺服精準控制送料,同時配合封刀,完成塑料袋的塑封。再通過兩個后送料伺服,配合模刀完成塑料袋的切割。最后通過后牽引變頻送料至收卷工序。此套設備要三個特點:
(1)間隙性送料,要求伺服快,剛性強,耐回升沖擊。
(2)雙伺服同步送料,負載低,整體速度進一步提升。
(3)高低速切換消除牽引累計誤差,頻率0.5Hz以內,擺桿幅度小,走料穩定。
圖2收卷機工作流程
如圖2所示,收卷部分由另外一臺PLC控制,通過模擬量輸出控制收卷伺服動作,當A盤滿了之后,控制翻盤步進電機,換成B盤收卷,以達到全自動收卷功能。此套設備特點:
(1)采用伺服執行機構收卷,響應快,斷料位置穩定,撕裂口平整。
(2)自制收卷曲線, 變速反應快,擺桿抖動小。
圖3貼標機工作流程
如3所示,在貼標機部分,采用負壓吸附式走標,出標平整,裁切誤差小,全伺服控制,貼標成功率高達99%
2 S曲線的基本原理
2.1引入S曲線的原因
全生物降解塑料袋材料又稱生物分解塑料,指在自然界如土壤或沙土等條件下,或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最終完全降解變成二氧化碳(CO2 )甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質的塑料。全生物降解塑料袋以淀粉為主要原料,降解能力優于其他材料,壽命長于紙袋,成本低于紙袋。
但是在實際制袋過程中,降解料因為產品質地比較軟,所以加工性能受限制,并不能完全做出像傳統塑料袋子那樣的各種袋型。所以要求在前后兩個送料伺服處,進一步強化伺服的性能,要求起始加減速階段平滑,同時整個加速階段要更快,以求減少對降解料的拉伸。
2.2 S曲線的基本原理
現以脈沖輸出 DRVI 指令來說明S曲線各參數的基本功能(圖4)。
圖4 脈沖輸出 DRVI 指令下S曲線各參數
不使用S曲線時:
根據設定的基底頻率、目標頻率、脈沖數以及加減速時間,輸出加速度不變的一組脈沖。
基底速度(頻率):設定的第一組脈沖的頻率;
輸出脈沖頻率:若脈沖數足夠,最高階輸出的頻率即目標頻率;
加速時間、減速時間:加減速時間設定一致,加減速時間影響實際加速所使用時間的大小。
最高速度:與基底速度一起影響加速度的大小。脈沖頻率變化如圖5所示。加速度變化如圖6所示。
圖5脈沖頻率變化
圖6 加速度變化
使用S曲線時:
在5段S型速度曲線中,根據加速度的狀態分為加加速、減加速、勻速、加減速、減減速5個階段,一定不存在勻加速和勻減速階段,在加加速、加減速等變加速度階段中,實際的頻率由PLC內部計算得出(見圖7 )。
圖7 S型速度曲線
S曲線加速分為啟停階段和加減速階段,下面以加速階段為例子。
S型曲線的一般方程為Y=1/(1+e-x),在[-5,5]的圖形如圖8所示。
圖8 S型曲線在[-5,5]的圖形
如果要將此曲線應用到PLC的加減速過程中,需要將方程在XY坐標系進行平移,同時對曲線進行拉升變化,Y=A+B/(1+e-ax+b)。
其中的A分量在y方向進行平移,B分量在y方向進行拉伸,ax+b分量在x方向進行平移和拉伸。
最終引入到PLC的加減速過程中的曲線方程可以演變為:
Fcurrent=Fmin+(Fmax-Fmin)/(1+e-flexble*(i-num)/num);
Fcurrent為當前頻率;
Fmin為起始頻率,即加速過程中的初始頻率;
Fmax為最高頻率,即加速完成后正常發送脈沖的頻率;
flexble為曲線強度,曲線強度越大,S型曲線越陡;
i為計算每一階的速度的循環變量;
num為加速的階數。
通過圖9可以明顯看出不同參數得出的S型曲線的區別:
顏色:num ,Fmax ,Fmin ,flexble;
黃色:1000 ,56000 ,16000 ,4;
橙色:1000 ,64000 ,500 ,8;
藍色:1000 ,64000 ,500 ,15;
灰色:1000 ,40000 ,500 ,5。
圖9 不同參數得出的S型曲線的區別
上述為加速過程,減速同樣的道理,只需將方程式修改為:
Fcurrent=Fmax-(Fmax-Fmin)/(1+e-flexble*(i-num)/num)。
3 現場調試效果
不采用S曲線的條件下,制造可降解塑料袋,只能達到每分鐘120只袋子,且袋長偏差較大,達不到客戶要求的2mm以內。通過添加S曲線,將制袋效率大大提升,可達每分鐘160只袋子,且袋長穩定偏差小,完全符合客戶的要求。
4 PLC參數設置及例程
S曲線新增相關參數見表1所示。
表1 S曲線新增相關參數
圖10 PLC例程
配置基底頻率、最高頻率、加減速時間等(圖11)。
圖11 參數設置
設定y0輸出點加減速階段的強度,M8162置位開啟新S曲線,使能y0輸出脈沖。
圖12設定y0輸出點加減速階段的強度
5 結語
通過對原有的制袋機通過增加S曲線的功能,可以在零投資(僅需要軟件更新)的基礎上,提高生產效率,提升產品的質量,是一種十分良好的應用方案。
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