基于Modbus樹莓派控制多臺變頻器的方法及應用實例

文:張雙馳 潘芝渭2018年第四期

導語:

  基于Modbus樹莓派控制多臺變頻器的方法及應用實例

  張雙馳  潘芝渭

  金豐(中國)機械工業有限公司研發中心

  摘要:通過實例詳細介紹了樹莓派擴展RS485/GPIO模塊,控制多臺變頻器的硬件設置、軟件配置及代碼編制方法。指出這種方法的獨特優點和應用前景。

  關鍵詞:modbus_tk,樹莓派,匯川變頻器

  1、前言

  推出樹莓派產品的初衷是用于教育,它只有一個40腳的串行端口GPIO,直接應用它,只能做一些實驗和簡單的工程應用。今在GPIO上擴展RS485/GPIO模塊,使它具有Modbus通訊能力,就可以實時控制變頻器,從而開發出具有實用價值的工程項目。

  圖1是某沖床群控系統部分框圖,介紹如下。

  2、系統配置

  圖1硬件配置圖

  硬件配置:

  變頻器:匯川MD380+MD380IO1[1],樹莓派:3B+RS485/GPIOShieldForRPiV3.0。

  軟件配置:

  修改樹莓派配置:關閉藍牙,關閉控制臺,使串口專用于Modbus通訊。操作系統:Linux,編程軟件:python_3.4.2,通訊軟件:Modbus_tk_0.5.4,界面編程軟件:pyqt5

  3、代碼編制

  3.1配置Modbus_tk

  設置modbus_rtu通訊模式,設置通訊參數:9600,8N1。讀取變頻器參數后,需要將數據存放在內存,以便后續處理,為此導入日志文件。

  importserial

  importmodbus_tk

  importmodbus_tk.definesascst

  frommodbus_tkimportmodbus_rtu

  PORT="/dev/ttyAMA0"

  logger=modbus_tk.utils.create_logger('console')

  master=modbus_rtu.RtuMaster(serial.Serial(port=PORT,baudrate=9600,bytesize=8,

  parity='N',stopbits=1,xonxoff=0))

  master.set_timeout(0.5)

  master.set_verbose(True)

  logger.info("connected")

  importlogging

  3.2分割日志文件

  讀取的變頻器運行數據存放在日志文件中,隨著時間的推移,文件變得日益龐大,最后使系統癱瘓,因此,需要對日志文件進行分割,所謂分割,就是保留一部分記錄,其余拋棄,達到瘦身目的。有2種分割方法①按文件大小分割②按時間間隔分割,本例按方法②分割,每2秒分割一次,最多保留5個文件。

  下面的代碼讀取1#變頻器起始地址為7000H的12個數據,存放在名稱為“pzw”的日志文件中(分割后的日志文件及備份小于0.2MB),和程序文件放在同一文件夾內。

  logger.info(master.execute(1,cst.READ_HOLDING_REGISTERS,28672,12))

  fromlogging.handlersimportTimedRotatingFileHandler

  if__name__=='__main__':

  logFilePath='pzw'

  logger=logging.getLogger('')

  logger.setLevel(logging.INFO)

  handler=TimedRotatingFileHandler(logFilePath,when='s',interval=2,backupCount=5)

  formatter=logging.Formatter('%(asctime)s-%(message)s')

  handler.setFormatter(formatter)

  logger.addHandler(handler)

  3.3處理日志文件

  為了準確獲取5臺變頻器的參數,需要對日志文件“pzw”進行分析:

  2018-05-2519:42:11,200-->1-3-112-0-0-12-95-15

  2018-05-2519:42:11,306-<-1-3-24-0-0-14-16-16-232-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-252-1-240-0-134-87-101

  2018-05-2519:42:11,395-(0,3600,4328,0,0,0,0,0,0,508,496,134)

  2018-05-2519:42:11,396-->2-3-112-0-0-12-95-60

  2018-05-2519:42:11,485-<-2-3-24-0-0-10-140-15-127-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-135-13-10

  2018-05-2519:42:11,527-(0,2700,3967,0,0,0,0,0,0,0,0,135)

  2018-05-2519:42:11,528-->3-3-112-0-0-12-94-237

  2018-05-2519:42:11,614-<-3-3-24-0-0-10-240-15-217-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-0-1-0-32-7-88

  2018-05-2519:42:11,655-(0,2800,4057,0,0,0,0,0,0,2,1,32)

  2018-05-2519:42:11,656-->4-3-112-0-0-12-95-90

  2018-05-2519:42:11,743-<-4-3-24-0-0-13-72-12-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-33-208-137

  2018-05-2519:42:11,834-(0,3400,3079,0,0,0,0,0,0,0,0,1057)

  2018-05-2519:42:11,835-->5-3-112-0-0-12-94-139

  2018-05-2519:42:11,923-<-5-3-24-0-0-10-200-11-252-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-4-33-182-98

  2018-05-2519:42:11,965-(0,2760,3068,0,0,0,0,0,0,0,1,1057)

  發現:①每條記錄去掉頭部日期時間后,第1個字符就是變頻器的站號②含有變頻器參數的記錄的字符數遠大于其他記錄,根據這2個特點,編制如下代碼:

  withopen('pzw')asfile_object:

  lines=file_object.readlines()#逐行讀文件,存到表lines中

  n=len(lines)#獲取表的長度

  foriinrange(n):

  lines[i]=(lines[i])[27:]#截取表第27項到末尾,保存到表

  iflen(lines[i])>63and(lines[i])[0]=='1':#判斷站號和是否是數據

  abc1=lines[i]#存放到表abc1中

  a1=abc1[7:]#截取表abc1第7項到末尾,保存到表a1

  b1=a1.split('-')#以‘-’為分隔符將字符串分割為新的表

  u0_00_1=str(float(int(b1[0])*256+int(b1[1]))/100)#變頻器輸出頻率

  self.l1_1.setText(u0_00_1+'Hz')#標簽顯示

  ................

  u0_11_1=str((int(b1[22])*256+int(b1[23]))/4)#pt100左軸承溫度

  self.l7_1.setText(u0_11_1+'℃')

  iflen(lines[i])>63and(lines[i])[0]=='2':

  ..................

  iflen(lines[i])>63and(lines[i])[0]=='3':

  ..................

  iflen(lines[i])>63and(lines[i])[0]=='4':

  .................

  iflen(lines[i])>63and(lines[i])[0]=='5':

  ...................................

  上述代碼對n條記錄按照①②特點逐條進行判斷,最后用5個if語句,獲取文件“pzw”中所有滿足條件的記錄,代碼充分展示了python語言強大的表處理能力,是整個應用程序的核心。

  3.4獲取變頻器參數值

  上述矩形框內代碼的作用是:對滿足條件①②的記錄進一步處理:拋棄前端7個字符(例1-3-24-)后余下26個字節就是變頻器參數值和校驗碼,按表1即可編制讀數程序[1]。

  表1:

   3.5程序結構

  “啟動”“停車”“調速”等控制信號是非周期命令,讀取變頻器參數和顯示數據是周期命令,為此,采用主線程-子線程結構模式。定義2個計時器模塊QTimter[2],各定時2秒,在定時器1期間執行周期讀數命令,在定時器2期間,執行非周期命令。流程見圖2,構成2秒左右一個循環的程序執行過程。

  圖2控制流程

  3.5操作界面

  圖3人機界面(局部)

  圖3是操作界面,變頻器的輸出頻率由計數器控件QSpinBox[2]設置,點擊右邊的上下箭頭或直接用鍵盤敲入數字,可方便的進行設置。圖2數據分別是:輸出頻率,運行電流,DI狀態,DO狀態,AI1、AI2、AI3。

  4、研發體會和展望

  讀取變頻器DI/AI信號(故障,流量,溫度等),經過處理,得到整個系統設備的運行狀態,在界面顯示出來,再通過DO/AO輸出開關信號或模擬信號(開/關閥,啟/停泵,調節閥門開度等),控制其他設備。充分利用這些端口,相當于增加了一臺具有:50個DI,25個DO,15個AI和10個AO的小型PLC,具體用法因篇幅所限本文不再介紹[1]。

  在物聯網三層體系結構中,PLC必須借助網關才能連接到外網,而樹莓派集成了網絡功能(有線/無線),實質上起著控制器和網關的雙重作用。

  Yeelink是國內目前最大的物聯網云平臺,它免費為公眾提供云服務,通過Yeelink提供的App接口,進行相關的開發,即可實現產品遠程監控。

  樹莓派應用于工程項目,無論是產品成本還是控制能力,都具有極大的實用價值和良好的開發前景。

  參考文獻:

  [1]匯川技術:MD380系列高性能矢量變頻器用戶手冊V1.4

  [2]王碩、孫洋洋:PyQt5快速開發與實戰,電子工業出版社,2017.10

  第1作者:張雙馳,男,工程師,自動控制產品研發

  單位:金豐(中國)機械工業有限公司研發中心

  單位地址:浙江省寧波市鎮海經濟開發區金豐路66號

  職務:科長

  手機:15257860915

  第2作者:潘芝渭,男,1947.10,高級工程師,長期從事自動化產品研發

  單位:金豐(中國)機械工業有限公司研發中心

  單位地址:浙江省寧波市鎮海經濟開發區金豐路66號

  職位:技術顧問

  通訊地址:浙江省寧波市鄞州區水鄉鄰里花苑11幢28號604室

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  郵箱zjslhb002@163.com

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