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變頻調(diào)速技術(shù)在煤礦提升機控制系統(tǒng)的應(yīng)用

時間:2022-05-18 17:29:15來源:兗礦集團設(shè)計研究院 李劍峰

導(dǎo)語:?本文介紹了濟寧市范圍內(nèi) 8 個不同類型煤礦應(yīng)用變頻調(diào)速控制技術(shù)改造礦井提升機的經(jīng)驗。這些煤礦的提升能力、提升機型號、采用的變頻裝置和改造方式各不相同,在改造的基礎(chǔ)上進一步完善的措施也各有特點。

  1 引言

  位于濟寧市范圍內(nèi)的大小煤礦,針對礦井立井提升機原先在運行實踐中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入的分析研究,在相關(guān)單位的幫助下成功地采取變頻調(diào)速技術(shù)進行改造和完善,有效保障礦井提升機的安全運行。

  2 提升機變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

  我國很多煤礦主提升機仍在使用繞線電動機串電阻進行起動和調(diào)速,控制方式多為TKD型電控系統(tǒng)。根據(jù)國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局安監(jiān)總煤裝[2008]49號文對TKD型提升機電控系統(tǒng)淘汰的要求,位于濟寧市微山縣的山東省微山湖礦業(yè)集團有限公司崔莊煤礦對礦井提升機控制系統(tǒng)進行變頻升級。

  2.1原有提升機電控系統(tǒng)的不足

  調(diào)速不連續(xù),起動時對電網(wǎng)沖擊大;啟動電流為額定電流2~3倍甚至更大,如果加速快就會引起總開關(guān)跳閘;調(diào)速時大量電能消耗在電阻上,不但浪費嚴(yán)重也造成工作環(huán)境惡劣,空間噪聲大;維修量大。由于有高壓換向器和調(diào)速電阻,特別是高壓換向器觸點和線圈更換量大, 而且使用高壓換向器的提升機越來越少,配件購買越來越困難; 該礦主提升機速度為8. 4m/s, 運行速度較高造成井筒裝備、提升容器特別是滾動罐耳的維護量和消耗量很大。

  2.2變頻升級改造的必要性

  以變頻器為核心的調(diào)速系統(tǒng)越來越多被用在交流礦井提升機上,徹底改變交流提升機轉(zhuǎn)子串電阻分級調(diào)速的模式,使提升機獲得平穩(wěn)、安全、可靠的運行狀態(tài);避免嚴(yán)重的機械磨損,防止較大的機械沖擊和電動機起動對電網(wǎng)的沖擊,減少機械部分維修的工作量,延長提升機械的使用壽命,采用變頻控制的提升機基本上可以獲得與直流電動機相同的調(diào)速和制動性能;控制系統(tǒng)、提升機數(shù)字行程控制等系統(tǒng)采用PLC控制、監(jiān)視及人機通訊,確保提升機電控系統(tǒng)具備先進性、可靠性、經(jīng)濟性、精確性、兼容性、高效性等功能特點;通過原控制系統(tǒng)與改造后系統(tǒng)對比可知,系統(tǒng)變頻升級非常必要。

  2.3控制系統(tǒng)變頻升級的總體技術(shù)方案

  為滿足生產(chǎn)和提升系統(tǒng)的可靠性,系統(tǒng)改造保留原有的電阻調(diào)速系統(tǒng),讓變頻調(diào)速系統(tǒng)與原調(diào)速系統(tǒng)并存,原系統(tǒng)作為備用,隨時可以切換;在速度方面,主提升機擬采用6.6m/s(根據(jù)《煤礦電工手冊》第三分冊表1-1-1, 2JK-2.5/11.5提升機速度為8.2m/s、6.6m/s、5.5m/s 三種);提升量的控制方面,該礦的主提升機現(xiàn)速度下每鉤提升時間77s左右,改造后通過對變頻器起動和減速的坡度控制,采用6 .6m/s也可達到同樣提升時間的提升量不變。

  2.4控制系統(tǒng)變頻升級前后的經(jīng)濟技術(shù)比較

  ①技術(shù)性能。原系統(tǒng)電阻調(diào)速屬有級調(diào)速,調(diào)速精度低、爬行速度不易控制。重物下放操作時全憑司機的經(jīng)驗和感覺,很難準(zhǔn)確控制,對提升機等相關(guān)機械設(shè)備在運行和停止過程中沖擊較大。變頻調(diào)速屬無級調(diào)速、閉環(huán)控制,調(diào)速范圍大、調(diào)速精度高、爬行速度易控制,重物下放時易操作,安全性能好,對提升機等相關(guān)機械設(shè)備運行和停止過程中沖擊較小。

  ②間接效果。變頻系統(tǒng)無需原電控調(diào)速用的交流接觸器及調(diào)速電阻,提高系統(tǒng)可靠性,噪音及室溫降低,改善工作環(huán)境;調(diào)速連續(xù)方便,調(diào)節(jié)連續(xù)平滑;實現(xiàn)低頻低壓軟起動和軟停止,運行更加平穩(wěn),機械沖擊小;起動及加速過程沖擊電流小,提升機在重載下從低速平穩(wěn)無級平滑升至最高速,沒有大電流出現(xiàn),減小對電網(wǎng)的沖擊;采用回饋制動技術(shù),成功解決負(fù)載在快速減速或急停時的再生發(fā)電能量處理問題,保證變頻器的安全運行;采用變頻控制后可采用原繞線式電動機,不需作任何改動。

  ③節(jié)電性能。串電阻調(diào)速時大量能量通過電阻消耗, 產(chǎn)生大量的無用熱量散發(fā)掉。四象限變頻調(diào)速裝置在減速和重物下放操作時,能自動將電動機的再生能量反饋至供電電網(wǎng),實現(xiàn)再生反饋制動,節(jié)電效果明顯。

  ④提升機保護。變頻調(diào)速裝置本身具有過壓、欠壓、過流、過負(fù)荷、缺相、超溫等保護,同時可選配數(shù)字式深度監(jiān)視器,實現(xiàn)提升機過卷、過速、減速、限速等重要保護的雙線制保護功能,滿足安全規(guī)程要求。

  ⑤系統(tǒng)維護。煤礦提升機變頻調(diào)速裝置加PLC及上位機控制,技術(shù)先進、制造工藝嚴(yán)格,屬于邏輯控制,動作接點很少,基本屬于免維護產(chǎn)品。

  3 交流變頻電控裝置在煤礦立井提升機應(yīng)用

  位于濟寧市微山縣的棗莊礦業(yè)(集團)公司高莊煤礦和中國礦業(yè)大學(xué)信電工程學(xué)院通過對交流變頻電控裝置在提升機應(yīng)用的原理、組成、配置分析,在多方調(diào)研的基礎(chǔ)上,利用KTDK-PC-BPG型礦井提升機交流變頻電控對該礦井原先的TKD電控系統(tǒng)進行技術(shù)改造,并且取得圓滿成功,為老式提升機電控裝置的改造提供了范例。

  3.1提升機交流變頻工作原理

  礦井提升機在運行時,負(fù)載為恒轉(zhuǎn)矩。提升機加速、減速的過程中,為了縮短過渡過程,在電動機強度和電動機溫升等條件允許的條件下,采用矢量控制的方式,讓電動機產(chǎn)生足夠大的加速度或制動轉(zhuǎn)矩, 即可使電動機保持輸出恒定的最大力矩。當(dāng)提升機上提時,主控制臺上2 臺PLC(主控機和監(jiān)控機)給變頻器發(fā)出加速、等速、變速、減速、爬行、停車的指令,變頻器按照PLC發(fā)出的指令工作,輸出不同頻率的電壓供給提升機電動機,電動機做加速、等速、減速和停轉(zhuǎn)等工作, 實現(xiàn)提升機幾個階段的運行。同時,為了保證不同狀態(tài)下電動機有足夠大的力矩,變頻器根據(jù)現(xiàn)場的負(fù)荷進行計算,預(yù)先輸入工作參數(shù)和電動機匹配。在提升機下降或者減速的過程中,電動機以發(fā)電狀態(tài)運行,其產(chǎn)生的三相交流電經(jīng)過逆變部分全橋PWM整流, 使變頻器內(nèi)部中間的直流環(huán)節(jié)直流電壓升高。當(dāng)直流電壓達到使制動單元打開的狀態(tài)時,再生制動單元功率開關(guān)管導(dǎo)通,電流流過制動電阻。由制動電阻將再生能量轉(zhuǎn)換成熱能消耗掉。提升機制動電阻和變頻器共同作用,完成電動機的下放制動過程。提升機在上提、下放中的行程與速度測量是由編碼器來完成的。為了實現(xiàn)測量的準(zhǔn)確性和安全性,在電動機高速軸和滾筒低速軸各安裝1個通過PLC的D/A轉(zhuǎn)換模塊,將脈沖轉(zhuǎn)換成數(shù)字量時進行比較,以保證編碼器的測量準(zhǔn)確性。

  3.2交流變頻電控裝置系統(tǒng)配置

  PLC選用三菱公司FX2N- 32MT和FX2N- 64MT,用于完成提升機按照行程原則進行雙線式安全保護回路的控制。編碼器選用TRD-J系列1000p/r,用于采集行程和速度參考量,供主控臺使用。變頻器選用西門子6SE7033- 7EG60型成套產(chǎn)品,將50Hz工頻電源變成0~50Hz連續(xù)可調(diào)的變頻電源供給電動機。制動電阻的作用是當(dāng)提升機反向作發(fā)電運行時消耗反饋電能。

  3.3變頻器容量的選擇計算

  他們認(rèn)為提升機為大慣性負(fù)載啟動類,所以提升機電控變頻器的容量應(yīng)當(dāng)按照以下公式來選擇:PCN≥K· n W(TL+GD 2 ·n W/ 375 th)/ 9550 η·cosψ。式中:GD 2 ·=GD1/J2,為換算到電動機軸上的總飛輪矩(Nm2);TL 為負(fù)載轉(zhuǎn)矩(Nm2);η為電動機的效率,通常為0.85; cosψ為電動機的功率因數(shù),通常約為0.75。

  4 礦用提升機變頻調(diào)速控制的特殊功能

  位于濟寧市鄒城市的兗州礦業(yè)(集團)公司南屯煤礦通過對礦用提升機變頻調(diào)速控制的研究,使其特殊功能得到正常應(yīng)用,取得了良好的效果。

  4.1特殊功能

  ①直流制動的作用。提升機配用變頻器,直流制動功能對系統(tǒng)的安全運行起到重要作用。當(dāng)重車需要在立井井筒中間停車時,變頻器由高速平滑地下降到低速,隨之施加1個直流制動信號使提升機停止運行,機械制動起作用后方可去掉直流制動信號,使得重車靠機械抱閘的作用停在井筒中間。啟動的時候,先對電動機施加1個直流制動信號,當(dāng)檢測到機械抱閘打開時方可以去掉直流制動信號,然后再加上啟動電壓,提升機轉(zhuǎn)動。機械抱閘抱緊狀態(tài)一直在變頻器的檢測下,一旦機械抱閘打開,馬上給電動機施加直流制動信號,確保重車不下滑,絕對避免“溜勾”現(xiàn)象。

  ②S形速度曲線。為了盡量減小運行的機械沖擊,在變頻器起動與停止的過程中最好做到加速度是連續(xù)的,

  運行和速度曲線是平滑的, 即通常所說的S形加、減速曲線。當(dāng)井下及井口停車傾角很小時(約為3°),要求提升機的運行速度很低,否則會出現(xiàn)“松繩”現(xiàn)象。另外,井筒罐道要求變頻器能夠以不同的頻率工作。根據(jù)現(xiàn)場的情況,變頻器可以設(shè)置6Hz、15Hz、25Hz、35Hz和50Hz 共5個不同的頻率段。主令控制器的不同位置對應(yīng)不同的直流控制電壓,即對應(yīng)不同運行頻率。

  ③自動限速保護。當(dāng)罐籠在立井井筒中運行接近終點時給出1個減速信號。接到此減速信號后,若主令控制器已經(jīng)操作減速,則變頻器按照主令控制器的操作改變運行速度。若收到減速信號后主令控制器沒有正常操作,則自動啟動機內(nèi)的自動減速程序,將變頻器的工作頻率按照預(yù)定的要求逐步變?yōu)榈退龠\行。這對于預(yù)防“過卷”是十分必要的。此外,如果提升機帶有測速發(fā)電機,當(dāng)測速發(fā)電機給出超速信號時變頻器也能自動減速。

  ④ 連鎖開機功能。連鎖功能是保證安全運行的重要措施。提升機開機必須按照給出的命令操作,當(dāng)給出“上行”或者“下行”命令時,如果操作人員的操作與命令不相符,則連鎖功能對此操作不響應(yīng),變頻器不啟動。

  ⑤對再生能量的處理。變頻器的主回路采用雙向逆變方案。

  4.2經(jīng)濟效益

  ①變頻器在低速段運行時節(jié)能顯著。由于提升機在立井井口及井底時都處于低速運行,根據(jù)現(xiàn)場情況一般設(shè)置升速點及減速點分別在70~100m,因此其低速運行段大約在140~200m。根據(jù)坡長的不同,其低速段占30%左右,綜合節(jié)電率約20%。

  ②采用變頻控制后,由于設(shè)置直流制動,在運行時油閘全部敞開,減輕原先工頻控制下的磨損。油閘只是作為輔助設(shè)施,在電動機停穩(wěn)后或者在急停時快速抱閘。據(jù)測算,油閘此項損耗大為減低,每年節(jié)省2~3萬元。

  ③原先的工頻控制采用交流接觸器進行速度段切換, 采用調(diào)速電阻調(diào)速;而變頻控制則將其全部甩掉,節(jié)省投資、增加可靠性。

  ④由于采用回饋制動,其再生能量能夠回收利用,也節(jié)約了電能。

  5礦井提升機交交變頻矢量控制系統(tǒng)改造

  位于濟寧市任城區(qū)的兗州礦業(yè)(集團)公司濟寧二號煤礦對礦井提升機交交變頻矢量控制系統(tǒng)實施技術(shù)改造, 在保留原有控制系統(tǒng)的同時新增1套控制系統(tǒng),實現(xiàn)1臺提升機配2套電控系統(tǒng)的功能,解決了原系統(tǒng)上電難、復(fù)位難、同步難及監(jiān)控系統(tǒng)信息量少而且不直觀的問題,達到2套電控系統(tǒng)相對獨立并相互備用的目的,提高了礦井提升機安全運行可靠性。

  5.1改造內(nèi)容

  該礦主井提升系統(tǒng)配置1套從德國西瑪格公司引進的、電控系統(tǒng)為德國西門子公司基于S5-PL C和16位SIMADYN-D交交變頻矢量控制的調(diào)速控制系統(tǒng),主電動機為西門子5400kW雙繞組同步電動機,主摩擦滾筒和制動控制液壓站由西瑪格公司提供,制動控制系統(tǒng)由西門子S5-115 U可編程控制器和制動控制板等組成。由于原控制調(diào)速系統(tǒng)元器件老化、備件供應(yīng)困難、維護成本高,嚴(yán)重影響礦井安全生產(chǎn),因此需要對電控系統(tǒng)進行改造。

  他們根據(jù)礦井提升機和工藝和控制要求,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,保留原系統(tǒng)的可控硅功率單元、高壓配電單元、閘控系統(tǒng)等,新增交交變頻電控系統(tǒng)。交交變頻電控系統(tǒng)主要是由主控PLC S7-400系統(tǒng)、SIMADYN-D全數(shù)字礦井提升機工藝控制監(jiān)控系統(tǒng)、SIMADYN-D全數(shù)字交交變頻矢量控制系統(tǒng)、新操作臺、故障監(jiān)視與顯示系統(tǒng)、信號轉(zhuǎn)換系統(tǒng)和新增的裝卸栽控制系統(tǒng)7個部分組成的。

  5.2主要功能

  ①主控PLC S7-400系統(tǒng)。根據(jù)礦井提升工藝信號, 提供提升機運行的計算、分析、運行和控制信號;實現(xiàn)系統(tǒng)運行的各種監(jiān)視與監(jiān)控任務(wù);實現(xiàn)系統(tǒng)的故障監(jiān)測、分析與監(jiān)控;向SIMADYN-D交交變頻控制系統(tǒng)提供給定信號和運行控制信號;向監(jiān)視與顯示系統(tǒng)提供故障信息和系統(tǒng)運行信息;向操作臺提供系統(tǒng)運行信息。

  ②全數(shù)字提升機工藝控制、監(jiān)控系統(tǒng)。礦井提升機工藝上是在2個定點之間運行,其控制系統(tǒng)最終的控制效果體現(xiàn)在對位置(行程)的控制上。提升機的安全性能要求電控系統(tǒng)具有優(yōu)良、安全可靠的行程控制功能。此外, 完善的提升機電控系統(tǒng)必須具有監(jiān)控功能,通過監(jiān)控功能對提升機的整個運行狀態(tài)進行監(jiān)測,系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能及時檢測到并作出處理。對重要的運行狀態(tài)還需進行冗余監(jiān)視。提升機工藝控制系統(tǒng)采用雙通道冗余的SIMADYN-D 控制器實現(xiàn)對提升機的工藝控制,2套系統(tǒng)獨立運行實現(xiàn)冗余控制, 包括提升機行程控制及運行狀態(tài)監(jiān)視, 主要

  實現(xiàn)以下控制功能: 根據(jù)行程信號實現(xiàn)全數(shù)字行程控制; 根據(jù)系統(tǒng)運行狀況實現(xiàn)交交變頻矢量控制系統(tǒng)的信號監(jiān)測與監(jiān)控。根據(jù)主軸編碼器和導(dǎo)向輪編碼器信號與測速發(fā)電機信號,實現(xiàn)提升機系統(tǒng)運行的監(jiān)測與監(jiān)控,如逐點速度監(jiān)視、速度互相監(jiān)視、連續(xù)速度監(jiān)視、行程互相監(jiān)視、滑繩監(jiān)視、錯向監(jiān)視;監(jiān)視系統(tǒng)軟件中設(shè)定井筒開關(guān)監(jiān)視、過卷監(jiān)視、失勵監(jiān)視、最大減速度監(jiān)視、可控硅整流橋監(jiān)視、停車零電流監(jiān)視及給定值—實際值監(jiān)視等。

  6 變頻器在煤礦提升機上的使用與維護

  防護等級較低的變頻器抗外界干擾和抗本身輻射的能力差,容易發(fā)生故障導(dǎo)致主板模損壞。位于濟寧市任城區(qū)的山東華邦集團濟寧何崗煤礦采取加裝隔離模塊和其它措施后,主板從未出現(xiàn)燒壞現(xiàn)象,運行非常穩(wěn)定,有效避免故障發(fā)生,節(jié)約維修等費用。

  6.1故障現(xiàn)象

  變頻器按工作原理可分為交交變頻、交直交變頻和直流變頻3種,其中應(yīng)用較廣泛的是交直交變頻器,但是交直交變頻器存在一些缺點,特別是防護等級較低的變頻器存在薄弱點。因此,變頻器特別防護等級低的交直交變頻器應(yīng)采取措施才能有效避免變頻器故障的發(fā)生。

  該礦副井提升機采用低頻拖動的運行方式, 即10kV 電動機運行時投入高壓10kV,減速后投入600V低頻制動。初期運行時效果比較理想,但是使用時間不長就相繼出現(xiàn)變頻器頻繁燒壞主板模擬量輸入口的現(xiàn)象,導(dǎo)致變頻器不能正常使用,影響提升機的安全運行。

  6.2原因分析

  他們經(jīng)過測量,變頻器主板各口的對地交流電壓均在71V左右,而變頻器模擬量輸入口的工作電壓為10V。分析認(rèn)為是此電壓將模擬量輸入模塊部分擊穿。經(jīng)過查找, 故障電壓來自模擬輸出電流顯示端子上, 即低頻電源柜至操作臺的控制線路電壓比較高, 超過正常工作電壓; 接著, 將變頻器直接輸出的2根指示電流線路控制線拆下測量仍然有電壓, 特別是在變頻器運行后電壓升高。經(jīng)過分析其原因為:變頻器至操作臺使用的控制線為14×1.5mm2控制電纜,變頻器工作時載波頻率一般為幾千Hz,電纜內(nèi)部比較高的載波頻率在控制線上感應(yīng)出較高的電壓,此電壓沿著控制線將模擬量輸入模塊擊穿。

  6.3解決方案

  首先,將變頻器直接輸出的2根指示電流專用線更換為屏蔽電纜,變頻器端子電壓下降至1.35V,電壓降至變頻器允許的各工作范圍內(nèi)。另外,變頻器模擬量輸入口工作電壓為10V,從低頻上接口板輸出模擬量控制電壓,外部感應(yīng)電壓也有可能竄至變頻器模擬量模塊,為此加裝隔離模塊,以增加可靠性。

  6.4變頻器使用經(jīng)驗

  凡是直接接入變頻器主板的輸入、輸出線都要盡可能地短,而且采用屏蔽線,屏蔽線應(yīng)當(dāng)可靠接地并與主電動機的接地分開;電源電纜每相導(dǎo)線之間及每相導(dǎo)線與保護性地線之間的絕緣電阻必須大于1 MΩ,電動機的絕緣電阻也必須大于1 MΩ;遠離高壓高頻電場,避免在控制線上出現(xiàn)感應(yīng)電壓,在允許的工作情況下,變頻器的載波頻率要盡可能調(diào)低;模擬量輸入要與外界進行隔離,而且隔離模擬電源必須為獨立電源,嚴(yán)禁使用變頻器內(nèi)的電源, 并嚴(yán)禁共同接地;盡可能地選用防護等級比較高的變頻器;提高變頻器工作場所的環(huán)境質(zhì)量,減少灰塵與凝露, 防止變頻器的絕緣程度降低。

  7 變頻調(diào)速器與PLC改造提升機TKD調(diào)速裝置

  位于濟寧市兗州區(qū)的臨沂礦業(yè)集團田莊煤礦主、副井提升系統(tǒng)選用2JK-2.5/30X型雙滾筒提升機,配用JR127-8210kW繞線型電動機,電控設(shè)備采用TKD-A 型,利用接觸器切除、增減轉(zhuǎn)子電阻來控制電動機的轉(zhuǎn)速和啟動力矩。針對提升系統(tǒng)TKD-A型電控運行中存在的問題,他們經(jīng)過多方比較論證,選用變頻調(diào)速裝置系統(tǒng)對主、副井提升機進行改造。

  7.1系統(tǒng)存在的缺點

  ①日常維護量大、檢修時間長。由于采用的是繼電器邏輯控制,依靠接觸器的切、投入電動機轉(zhuǎn)子電阻來實現(xiàn)調(diào)速,存在著啟動電流大、接觸器開啟頻繁、觸頭電磨損嚴(yán)重的問題,已經(jīng)成為制約增產(chǎn)降耗的瓶頸。

  ②安全保護性能不齊全,可靠性差。后備保護一直不能夠正常投入運行,不能夠?qū)崿F(xiàn)與信號系統(tǒng)互相閉鎖。

  ③浪費電能。TKD控制系統(tǒng)在加、減速度段利用切除或者增加電阻的方法來實現(xiàn),因此將部分電能浪費在電阻中。他們通過對主井速度曲線圖的觀察分析以后發(fā)

  現(xiàn):加速度段耗電量為0. 41kW h ;等速度段耗電量為1 .76 k Wh;減速爬行段耗電量為0 .84 k Wh;運行1 鉤的總耗電量為3.01kWh;按照原煤產(chǎn)量0.8Mt/a和每鉤提升4t計算,礦井全年總耗電量為602000kWh。

  7.2改造后的系統(tǒng)特點

  ①安全性能大有提高。a.新的系統(tǒng)采用雙PLC設(shè)計。使用S7-300型和S7-200型組成高低搭配。S7-200主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)的后備保護,監(jiān)控S7- 300的運行狀態(tài);各PLC 的所有I /O 接口均采用閉環(huán)設(shè)計,提取輸出信號的返回量,可以實現(xiàn)全面的系統(tǒng)自檢報警,提高系統(tǒng)可靠性。采樣信號源和控制邏輯均互相獨立,構(gòu)成電控主體和系統(tǒng)保護互相獨立的雙線設(shè)計,各項保護完全實現(xiàn)雙線制。保護功能以《煤礦安全規(guī)程》和《國有重點煤礦生產(chǎn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù),滿足安全生產(chǎn)的要求。b.實現(xiàn)與信號系統(tǒng)的閉鎖。打點信號數(shù)字由PLC自動識別,1點為停車點、2點正向、2點反向、4點正向慢車、5點反向慢車。開車方向閉鎖,正向點只能夠開正向,反之亦然;停點絞車不能啟動;慢點只能以最大為1m/s速度運行,不能加速;開車點50s后失效。由于實現(xiàn)信號閉鎖,杜絕因司機誤操作而導(dǎo)致事故發(fā)生的情況。

  ②減小的日常的維護量。采用分布式I/O設(shè)計,各個控制柜之間采用通訊總線或者西門子專有的PROFEBUS 工業(yè)通訊總線連接。電控柜仍然為分布設(shè)計,在不影響檢修和三熱空間的前提下,使得電控柜之間的連線達到最簡化;而且以采用可插罷元件為主,方便檢修維護,工作可靠性高,基本上實現(xiàn)免維護。

  ③耗能降低。根據(jù)該礦改造后的主井速度曲線圖:加速度段耗電量為0. 06kW h ;等速度段耗電量為2 .07 k Wh;減速爬行段耗電量為0 .07 k Wh;運行1 鉤總耗電量為2.2kWh;按照原煤產(chǎn)量0.8Mt/a和每鉤提升4t 計算,礦井全年總耗電量為440000 k Wh。與改造前相

  比,全年可以節(jié)約電能162000 k Wh。僅此一項,該礦主、副井提升系統(tǒng)就可節(jié)約電費18萬元以上。

  8 防爆變頻電控系統(tǒng)在提升機中的應(yīng)用

  位于濟寧市微山縣的山東省岱莊生建煤礦在提升機中應(yīng)用了防爆變頻電控系統(tǒng)。由于防爆變頻系統(tǒng)的工作原理和工藝結(jié)構(gòu)都嚴(yán)格按礦井提升的特殊工況設(shè)計思路而來, 不但解決了電網(wǎng)諧波污染的技術(shù)難題,而且運行可靠;此外,僅提升和電動機用電一項就節(jié)約30%,可節(jié)約電量960kWh/d,全年節(jié)電345600kWh,按照現(xiàn)行電價0.53 元/kWh計算,全年節(jié)約電費18.3萬元,取得顯著的經(jīng)濟效益,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。

  8.1結(jié)構(gòu)形式

  全套設(shè)備采用全防爆結(jié)構(gòu)形式,設(shè)備的設(shè)計與制造符合《煤礦安全規(guī)程》及國家相關(guān)防爆產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),增強了設(shè)備的防護性能和安全性能。設(shè)備防護等級不低于IP54 要求; 防爆設(shè)備外殼采用快開門形式, 具有安裝調(diào)試方便、維護便利等特點。

  8.2變頻調(diào)速部分

  變頻調(diào)速采用具有活躍前端能量回饋特性的四象限變頻器,電動狀態(tài)時從電網(wǎng)吸收能量,使電動機產(chǎn)生電動力;制動狀態(tài)時工作于逆變狀態(tài),將能量回饋電網(wǎng),使電動機產(chǎn)生制動力,在滿足礦井提升要求的同時完成提升機運行參數(shù)的調(diào)節(jié)。

  8.3變頻調(diào)速的性能特點

  完善的控制電路可有效防止重車下滑并能準(zhǔn)確實現(xiàn)定位停車;具有完整的故障檢測功能、齊全的保護功能和精確的故障報警功能;專用的空氣自然對流式熱管散熱器, 無須另設(shè)風(fēng)機、冷卻水及油等附加設(shè)備。

  8.4提升工藝控制和安全保護

  控制及安全保護部分采用可編程控制器的RS485串行通訊方式實現(xiàn)系統(tǒng)控制的智能化和網(wǎng)絡(luò)化。礦用本質(zhì)安全型主控臺是該系統(tǒng)的控制中心,除位置、速度、壓力和電流等必要的信號采集傳感器和終端執(zhí)行設(shè)備外,所有控制回路全集成在操作臺內(nèi)。司機可操作主控臺上的主令、手閘、開關(guān)及按鈕來控制提升機運行,并通過燈光和數(shù)碼管顯示提升機的各種動、靜態(tài)參數(shù),幫助司機及時了解提升機的運行情況。

  ①控制方式。采用進口的可編程控制器作為主控器件,在控制精度方面可產(chǎn)生速度包絡(luò)曲線對提升機速度進行逐點和連續(xù)監(jiān)控,實現(xiàn)數(shù)字化的行程給定功能,使定位精度≤10mm。在控制方式上,將各種外設(shè)控制開關(guān)和傳感器信號經(jīng)PLC邏輯運算處理后,控制相應(yīng)的接點動作,完成提升機的啟動、運行、停車、保護、報警和復(fù)位等過程。

  ②安全保護。主控PLC在完成提升機手動、自動及檢修等運行方式的基礎(chǔ)上,具有完善的安全保護功能,形成硬件安全電路與軟件電路相互冗余與閉鎖,完成提升機機械、液壓與電氣等方面的故障檢測、報警與保護功能。

  ③監(jiān)控功能。系統(tǒng)可通過變頻器、可編程控制器及操作臺上各指示燈的工況,直接觀察控制環(huán)節(jié)及主要器件的工作情況,使控制過程更加簡潔,維護更加方便。

  9 礦井高壓變頻提升機BTDK電控安全回路

  位于濟寧市魚臺縣的濟寧礦業(yè)集團鹿洼煤礦對高壓變

  頻提升機電控中的安全回路進行研究,運用計算機總線技術(shù),使系統(tǒng)提升機電控系統(tǒng)中主控機和監(jiān)控機相互通訊, 實現(xiàn)資源共享,節(jié)省硬件設(shè)備,實現(xiàn)安全回路雙線制,增加提升機電控的安全性和可靠性。

  9.1 TKD提升機電控系統(tǒng)中的安全回路

  TKD提升機電控系統(tǒng)安全回路中,將主令零位保護、工作閘零位保護、監(jiān)視繼電器、轉(zhuǎn)子加速返回點、等速段過速保護、減速段過速保護、高壓油保護斷電器、高壓油斷路器、閘瓦磨損、松繩保護、錯向保護、機械減速點、解除二級制動、電制動失壓保護和正反向過卷保護等保護輸出接點串聯(lián)在一起,同時驅(qū)動安全輸出線圈。任何一個保護節(jié)點動作都將引起安全繼電器失電,進而引起高壓換向器掉電保護、外部機械閘抱閘和信號指示動作,實現(xiàn)緊急制動或二級制動。此安全回路由大量繼電器節(jié)點和2個線圈組成,故障率較高,加之TKD電控系統(tǒng)使用較多繼電器和接觸器,使處理故障難度加大,設(shè)計一種新型安全回路迫在眉睫。

  9.2 BTDK提升機電控系統(tǒng)中的安全回路

  BTDK提升機電控系統(tǒng)安全回路是在TKD提升機電控系統(tǒng)安全回路的基礎(chǔ)上進行改進,由2個可編程控制器和外部高壓開關(guān)柜返回節(jié)點組成,即主控機安全回路、監(jiān)控機安全回路和外部GYD,還應(yīng)用計算機總線技術(shù)使主控機和監(jiān)控機能相互通訊, 實現(xiàn)資源共享, 節(jié)省硬件設(shè)備; 采用安全回路雙線制, 增加提升機電控的安全性和可靠性。主控機使用1個三菱FX2N- 64MT可編程控制器, 將主令控制器零位、工作閘零位、監(jiān)視繼電器、轉(zhuǎn)子返回點、減速段過速、等速段過速、2M/S 限速、正反向過卷、松繩、閘瓦磨損、腳踏急停開關(guān)、深度指示器失效和后備保護串聯(lián)接入到主控機的安全回路中,用其1個輸出接點Y20作為安全回路的1個主機部分;監(jiān)控機則用1個FX2N-32MR可編程控制器,同時也將提升機的所有速度保護、行程保護及外圍保護接入可編程控制器,用1個輸出接點Y 17作為安全回路的監(jiān)控機部分;GYD則是外部開關(guān)柜節(jié)點。該電路工作過程為:正常開車前,如主令和工作閘在零位及各種保護均正常,則主控機Y20和監(jiān)控機Y 17均有輸出。主控機Y20控制1個中間繼器,GYD在高壓開關(guān)柜閉合后由常開變?yōu)槌i],主控臺控制面板上的安全條件具備指示燈亮,此時按動1個安全繼電器工作/制動泵啟動按鈕,安全繼電器得電,同時安全繼電器亮,安全繼電器工作。如果安全保護任何一項動作都將導(dǎo)至主控機Y20或監(jiān)控機Y17輸出不正常,就會使安全繼電器掉電, 通過內(nèi)部程序控制高壓正、反向接觸器掉電和工作閘抱閘,使提升機安全、可靠停車。

  9.3安全回路在現(xiàn)場的應(yīng)用

  鹿洼煤礦副井提升機使用BTDK電控以來故障率明顯下降。在主控機安全回路中,既有主控機內(nèi)的深度指示器失效、軸編碼器失效及反轉(zhuǎn)保護的合成,又有主控機內(nèi)2 m/ s限速、松繩保護、通訊錯誤、正反向過卷及過卷切換和調(diào)繩切換開關(guān)閉鎖的合成。監(jiān)控機安全回路中的各項保護與主控機的保護作用基本相同,主控機安全回路和監(jiān)控機安全回路組成2套相互獨立的安全回路,共同實現(xiàn)對提升機運行時的保護,使提升機更安全、更可靠地運行。

  10 結(jié)束語

  傳統(tǒng)交流異步電動機的調(diào)速方法有變極調(diào)速、轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速、定子調(diào)壓調(diào)速等,穩(wěn)定性、可靠性都較差。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,變頻調(diào)速技術(shù)逐步成熟并且進入實用階段。位于濟寧市范圍內(nèi)的各類煤礦采取變頻調(diào)速技術(shù)對礦井立井提升機進行改造,他們的成功經(jīng)驗可供國內(nèi)同行參考借鑒。


標(biāo)簽: 高壓變頻器

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