熟女人妻水多爽中文字幕,国产精品鲁鲁鲁,隔壁的少妇2做爰韩国电影,亚洲最大中文字幕无码网站

技術頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網(wǎng) > 技術頻道 > 應用方案 > FANUC工業(yè)機器人怎么配合數(shù)控機床進行運動控制?

FANUC工業(yè)機器人怎么配合數(shù)控機床進行運動控制?

時間:2018-04-26 18:17:04來源:網(wǎng)絡轉載

導語:?FANUC機器人在電機外殼加工生產線上的應用過程,采用機器人自動上下料技術及利用iRVision視覺系統(tǒng),合理地規(guī)劃機器人運動軌跡,把工業(yè)機器人搬運技術及數(shù)控機床加工技術有機地組合起來,實現(xiàn)自動裝卸工件、自動碼放加工成品,實現(xiàn)產品的高精度、高效率和低成本加工。

我們常說團結就是力量,只有相互配合,才能把工作做得更好。這不僅僅適用于人類。工業(yè)機器人和數(shù)控機床也是一樣的,也是需要相互配合才能做好工作,提高工廠的生產效率。所以今天給大家?guī)淼氖枪I(yè)機器人和數(shù)控機床是怎么配合工作的?下面以FANUC機器人為例。

FANUC機器人在電機外殼加工生產線上的應用過程,采用機器人自動上下料技術及利用iRVision視覺系統(tǒng),合理地規(guī)劃機器人運動軌跡,把工業(yè)機器人搬運技術及數(shù)控機床加工技術有機地組合起來,實現(xiàn)自動裝卸工件、自動碼放加工成品,實現(xiàn)產品的高精度、高效率和低成本加工。

1 FANUC機器人

自動加工生產線配置了兩臺FANUCRobotM-20iA搬運系統(tǒng)機器人,其中一臺機器人作為行走機器人R1,使用FANUC伺服電動機αiF12/3000控制,通過精密減速機、齒輪及齒條進行傳動,重復精度高,可以輕松適應機床在導軌兩側布置的方案。

主要用于毛坯工件的抓取、機床上料、加工工序間工件抓取以及加工成品卸除并運送到傳輸帶上。

另一臺固定機器人R2結合FANUC獨有的智能機器人技術(iRVision視覺功能),用于下料,在料筐里碼放加工成品。

FANUCRobotM-20iA機器人各環(huán)節(jié)每一個結合處為一個關節(jié)點或坐標系,其外形及各關節(jié)位置如下圖所示。

2 自動加工線設備布置

電機外殼自動加工生產線由上料輸送帶和下料輸送帶(分別配置iRVision視覺系統(tǒng))、行走機器人R1(導軌式)、固定機器人R2、兩臺VM850立式加工中心、一臺CLX360數(shù)控車床、成品料筐和系統(tǒng)控制柜等組成,各設備布置如下圖所示。

3 數(shù)控加工工藝

工件為電機外殼,如下圖所示,為大批量生產,材料是ADC12鋁合金。加工內容包含端面銑削鉆孔、攻螺紋和內孔車削等內容。

零件加工工序內容分配如下:

①VM850立式加工中心1進行M4螺紋底孔鉆孔、M4螺紋攻螺紋及銑削外圓凸臺工序加工,如下圖所示。

②VM850加工中心2進行鉆6個φ5.5mm的通孔、孔口倒角工序加工,如下圖所示。

③CLX360數(shù)控車床進行內孔及臺階孔、孔口倒角工序加工,如下圖所示。

此外,還需要設計專用夾具,加工中心夾具采用內夾方式,數(shù)控車床采用外夾方式。

4 機器人自動上下料動作設計

根據(jù)工件的外形特點設計機器人氣動手爪部件,包含氣動、傳感器及機械部件等。工件加工工藝流程如下。

①毛坯工件擺放在上料傳送帶上。

②行走機器人R1復合手爪抓取毛坯工件,行走到加工中心位置,將工件安裝到加工中心的專用夾具上,如下圖所示。

③待加工中心1加工完成后,行走機器人R1復合手爪取下工件,行走到加工中心2位置,將工件安裝到加工中心2的專用夾具上,如下圖所示。

④待加工中心2加工完成后,行走機器人R1取下工件到數(shù)控車床位置,將工件安裝到專用夾具上,如圖9所示。待工件加工完成后取下工件,機器人行走到工件翻轉臺位置,進行工件翻轉、交換,如下圖所示。

⑤工件在翻轉臺進行交換后,機器人R1把加工成品放置在下料傳送帶上,如圖11所示,由機器人R2進行工件下料、自動碼放在成品料筐中,如下圖所示。

至此,結束一個完整的加工流程。各加工工序有相應的節(jié)拍,經(jīng)過調整CNC加工程序以及機器人動作程序后,可實現(xiàn)數(shù)控機床加工與機器人上下料的完美組合。

5 專用夾具設計

依據(jù)三臺數(shù)控機床各自的加工工序任務,設計三套組合氣動夾具,介紹如下:

①立式加工中心1專用夾具:立式加工中心1進行鉆孔、攻,如下圖所示。

②立式加工中心2專用夾具:立式加工中心2進行鉆6個φ5.5mm的通孔、孔口倒角工序加工,設計以氣動三爪自定心卡盤夾緊工件,以兩個彈性V形塊定向的夾具,如下圖所示。

1.啟動卡盤

2.支承塊

3.彈性V形塊

4.特制卡爪

③數(shù)控車床專用夾具:數(shù)控車床進行內孔及臺階孔、孔口倒角工序加工,設計以一面兩銷定位工件、以氣動旋轉夾緊器夾緊方式的夾具。

6機器人、PLC與數(shù)控機床的接口

為保證機器人與數(shù)控機床的安全配合,要建立機器人、PLC以及數(shù)控機床之間安全可靠的通信連接。

在硬件方面,通過屏蔽電纜將三者之間相應的輸入與輸出點進行連接。軟件方面,通過機器人專用軟件、PLC接口,采集機床和機器人當前狀態(tài),編寫相應的符合上下料邏輯的控制程序,最終達到數(shù)控機床與機器人的有效通信。

重點需要處置緊急停止信號、數(shù)控機床準備完成信號、機器人手爪氣動信號、數(shù)控機床夾具松夾信號以及安全門信號等,數(shù)控機床狀態(tài)監(jiān)控畫面如下圖所示。

隨著工業(yè)機器人的應用越來越廣泛,應用技術也越來越高,因此工業(yè)機器人自動上下料機構作為數(shù)控機床輔助部件,越來越受到機床制造商和用戶的重視。

通過機器人和數(shù)控機床的緊密配合,保證系統(tǒng)加工過程的緊密性,降低了工人的勞動強度,大大提高了工作效率,具有較好的應用價值。

標簽:

點贊

分享到:

上一篇:基于伺服驅動的非標加工中心...

下一篇:以S3C2440嵌入式主控板,PCL6...

中國傳動網(wǎng)版權與免責聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(wǎng)(www.hysjfh.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。

本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

網(wǎng)站簡介|會員服務|聯(lián)系方式|幫助信息|版權信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動網(wǎng)-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務平臺

網(wǎng)站客服服務咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2025 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權所有
粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號

主站蜘蛛池模板: 商河县| 扎鲁特旗| 梓潼县| 张家口市| 天峨县| 廊坊市| 区。| 娄烦县| 庆云县| 陵水| 宁陵县| 芦山县| 青岛市| 内黄县| 班戈县| 肥东县| 秦皇岛市| 胶南市| 前郭尔| 石家庄市| 桂平市| 仙居县| 宜兴市| 北宁市| 铁岭县| 阿克苏市| 昌宁县| 资中县| 孙吴县| 吉木萨尔县| 太保市| 象州县| 廊坊市| 高唐县| 红桥区| 泸溪县| 重庆市| 和政县| 保定市| 临汾市| 丰台区|