時間:2013-12-18 14:51:57來源:曹承
一項目簡介
1.1行業介紹
為了解決國內大多數電線線纜人工排線成圈打扎效率低的難題,從而研制、開發了該設備。該設備適用于電線電纜的卷繞,踩動腳踏機器自動繞線,達到繞線長度馬上停止。后續還有扎帶固定等步驟。主要針對各類線纜生產廠家繞線扎線難,員工工作量,工作強度大,而研發生產的。本機械操作簡單,產量穩定,員工勞動強度減弱。產量是傳統手工生產的2-3倍,大大降低了生產成本。
1.2客戶需求
客戶委托開發這種設備將一段長線繞好并用扎帶固定牢。
圖1繞線成品
1.3解決方案及控制要求
此設備需要精準控制伺服定位,為此需要多次使用中斷來使設備立刻停止。氣缸運動過程中,為避免氣壓過大使機械手大力伸出或縮回,引起設備震動過大,為此加入緩沖。
二控制系統設計
2.1硬件配置
設備的控制核心采用永宏B1-40MT主機一臺,B1-8YT模塊一個,人機界面采用了永宏FT系列7寸觸摸屏。另有永宏FSD-E2-010伺服一套,以及編碼器各種控制按鈕氣缸等。硬件配置圖如下所示。
圖2硬件配置圖
2.2控制工藝流程設計
系統分為半自動部分和手動部分。半自動流程如下:
圖3主站流程圖
2.3軟件設計
2.3.1中斷及其他設計
該設備中,為了達到更快的反應速度,因此要減少PLC的掃描周期,為了減小掃描周期,所以將一部分程序放入子程序中,可以隨時調用。
圖4調用子程序
轉盤需要高速脈沖控制,在剩余一定圈數時,首先減速,在到達指定位置時,利用中斷,立即停止輸出。
圖5中斷
2.3.2觸摸屏設計
圖7觸摸屏畫面(部分)
三設備調試
伺服電機在使用時調整好系統參數,使電機剛性適合,不發抖。為了避免伺服定位因環境干擾而不夠精準,在線材的選擇上,信號線方面最好使用屏蔽線以防止丟脈沖。
圖8電氣原理圖
圖9設備示意圖
四總結
經過幾天的編程調試,設備運行效果達到了客戶的要求。通過此項目,我們了解到了永宏PLC在高速脈沖方面的強大功能。永宏B1系列簡易型PLC,作為小型PLC中的一員,在伺服定位方面凸顯出了卓越的性能。我們有理由相信,永宏PLC在未來將有更好的發展。
五參考文獻
[1]范堤商貿(上海)有限公司.永宏可編程控制器使用手冊I【硬件篇&指令篇】.2010
[2]范堤商貿(上海)有限公司.永宏可編程控制器使用手冊II【進階應用篇】.2010
[3]永宏電機股份有限公司.泛用交流伺服驅動器簡易手冊.2012
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