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滄煉焦化裝置實現清潔無污染停工

時間:2008-09-24

來源:中國傳動網

導語:設備人孔和換熱器大蓋打開后,設備內部幾乎沒有存油——滄煉煉油三部在本次焦化裝置小修停工過程中,落實精細管理思路,做到裝置退油凈、管線吹掃凈、塔罐換熱器蒸煮凈,徹底杜絕了隨意排放現象

  中國石化新聞網訊 設備人孔和換熱器大蓋打開后,設備內部幾乎沒有存油——滄煉煉油三部在本次焦化裝置小修停工過程中,落實精細管理思路,做到裝置退油凈、管線吹掃凈、塔罐換熱器蒸煮凈,徹底杜絕了隨意排放現象,實現了焦化裝置的清潔無污染停工。   滄煉在焦化裝置小修停工計劃確定后就提前入手,打破既有工作模式,圍繞著裝置清潔停工采取了系列措施:一是在停工前停止外送柴油蠟油,變輕渣油品質,降低重油吹掃難度;二是改變以往停原料泵掃原料線的做法,在裝置切斷進料前的生產階段,努力將原料管線內的渣油全部吃干榨凈,為退油掃線打下基礎;三是投用渣油伴熱線,利于重油吹掃;四是將停工方案、盲板表、掃線表等資料上墻,強化培訓使職工人人熟知。并把19條管線及相連的塔罐的吹掃蒸煮工作分到各班組,責任到人;五是由過去的多條管線同時退油改為逐條退油,做到井然有序,退油又快又凈。   在管線吹掃過程中,滄煉三部職工對管線采取反復憋壓吹掃、反復檢驗的方式,每一次憋壓吹掃完成后,再打開倒淋閥驗證效果,直到不帶油為止,有的管線甚至反復十多次。塔罐的蒸煮也是如次,往往蒸煮六七回,打開倒淋閥見到清水才罷。同時,他們在每個倒淋口配備了接油盒和接油槽,既避免了油品污染地面,又回收了污油,整個停工掃線階段,共回收各類污油170多公斤。   在此基礎上,他們在停工階段嚴格實行三級確認制,即實施人完成要簽字,班長檢查確認要簽字,最后,車間技術人員再對完成情況及質量進一步檢查與確認。為確保小修順利完成,他們還在車間開展了“比、學、趕、幫、超”活動,對各班組在停工和開工階段的工作表現進行考核,小修結束后兌現獎勵,有效調動了職工的工作積極性,強化了員工們的責任意識。
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