節能從小事做起,變白熾照明燈為節能燈。各生產車間將所有照明燈由白熾燈更換為節能燈,每年可節約電20000千瓦/時。各車間還制定了相應的照明管理制度,明確規定當班人員下班前必須關好所管轄區域的照明燈。
優化運行模式,減少設備無效消耗。發電車間不斷在設備維護管理上狠下功夫,提高設備運行效率。一是加強對振動篩的清理,提高透篩效果,減少輸煤時間;二是調整干煤棚煤炭堆放順序,將使用量大的矸煤堆放靠近漏斗,將使用量小的中煤堆放稍遠,從而減少煤爪的運動距離,既降低了煤爪的磨損,又降低了煤耗。
使用膠球清洗裝置,提高汽機真空。汽機專業當早班人員每天定時使用膠球清洗凝汽器水垢,提高熱交換效率,從而提升了汽機真空度,確保了汽機安全、經濟地運行。
加強冷渣機使用管理,減低鍋爐消耗。今年車間在投入使用冷渣機后,通過連續排放出爐內底部燃盡死料,并將部分熱量回收,既提高了鍋爐運行穩定性,又節約了燃煤。今年該廠標煤耗比去年降低了40克/度,全年可節約燃煤1.2萬噸,經濟效益極其可觀。
修舊利廢工作加強。機修車間加工制作洗煤生產所需的部分配件,將旋流器修補重復多次,延長使用壽命,今年便節約材料成本10余萬元。
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