1、背景情況
轉爐吹煉過程中,爐口會排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃氣體和金屬顆粒,按照我國1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996),對煙氣必須冷卻、凈化,由引風機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統中備用。撫順新撫鋼煉鋼二部生產采用“三吹三”方式,每個轉爐都配有一套除塵系統,除塵系統采用二級文氏管煙塵凈化方式,煙道直徑φl.6m,煙氣輸送管線820mm,風機型號D700,電機功率440kW/6kV。由于轉爐周期性間斷吹氧,為滿足節能和環保要求,要求風機在整個煉鋼工作周期內變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。原來采用液力耦合器調速,高速2700r/min(設計2900r/min),低速800 r/min。由于液力耦臺器技術的局限性,使得:
1)調速范圍在30%~90%之間,轉速不穩定;而且,低速800r/rain仍然偏高,造成能源浪費,高速運行時,液力耦臺器有時丟轉,轉爐爐口冒煙。
2)經過10多年的使用,液力耦臺器已嚴重老化,需經常更換軸承,造成轉爐停產,不能滿足連續生產的需要。
3)電動機的效率低,損耗大,尤其低速運行時,效率極低。
4)調節精度低、線性度差,響應慢。
5)起動電流仍比較大,影響電網穩定。
6)液力耦合器故障時,無法切換至工頻旁路運行,必須停機檢修。
7)漏油嚴重,對環境污染大,地面被油污蝕嚴重。
鑒于液力耦臺器存在上述眾多問題,對其進行改造已成當務之急。為了提高風機的運行效率,解決使用液力耦合器帶來的眾多問題,新撫鋼決定進行變頻改造。
2、變頻器改造方案
除塵風機是除塵凈化系統的動力中樞,一旦除塵風機不能正常運行,不但影響生產,造成巨大的經濟損失,還有可能危脅到現場人員的安全;另外,調速系統工作的環境比較惡劣;同時轉爐又周期性間斷吹氧;所以,和除塵風機配套的高壓調速系統,要求具有極高的可靠性。基于以上工作特點,對變頻調速系統的主要要求如下:①要求變頻器要有高可靠性,長期運行無故障。②要求變頻器有旁路功能,一旦出現故障,可使電機切換到工頻運行。③調速范圍要大,效率要高。④具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。⑤有共振點跳轉置,能使電機避開共振點運行,讓風機不喘震。
經過多方調研、比較,最后新撫鋼同北京利德華福技術有限公司臺作,共同制定了1號轉爐除塵風機的變頻改造方案,改造方案如下。
2.1 設備配置(見圖1)
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圖1[/ALIGN]
KM-變頻器供電的高壓真空斷路,
KG1、KG2、KG3-真空接觸器,
BPO-HARSVERT-A067080變頻器,
DJ-440kw/6kv異步電動機,
KM—原有高壓開關,
M-原有異步自動機,如果將來擴容到630kw/6kw通三相異步電動機,變頻器必須具備驅動能力。
風機高速運行時,如果變頻器出現嚴重故障,延時ls將電動機自動切換到工頻電網運行,當前吹煉周期結束后,自動斷開KG3,檢修變頻器,變頻器檢修完畢后,通過復位按鈕,自動返回原變頻調速狀態。在變頻器出現嚴重故障時,系統能夠自動轉入工頻電網中,負載不用停機,滿足現場不能停機的要求。
2.2 電動機及風機參數
2.3 除塵風機工藝要求
1)吹煉工藝周期(見圖2)
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圖 2[/ALIGN]
A到B為兌鐵加廢鋼時間:B到c為風機升速時間,可以調節;c到D為吹氧時間;D點風機開始減速;D到E為倒爐測溫取樣時間;E到F為出鋼時間;F到G為濺渣時間。
整個吹煉工藝周期約21min,其中高速時間(c到D)12min。高速定為45Hz,可以調節;低速定為5Hz,可以調節。
2)變頻器和現場接口
在B點,由現場提供一對閉合節點(氮氧轉換點),當現場氮氧轉換開關轉換到吹氧狀態時,變頻器從低速向高速起動,在C點,變頻器到達高速后,給現場提供一對閉合節點(高速狀態節點),提示現場變頻器準備就緒,以便現場操作工進行下氧槍上作。在D點,現場向變頻器提供另一對閉合節點(風機減速點),當氧槍提升時,變頻器升始降速,降速時問不作具體要求,但在減速過程中如果需要提速,變頻器應能滿足提速要求。
風機轉速、氮氧切換節點、氧槍位置節點三者滿足如圖3的關系。
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圖 3[/ALIGN]
現場提供給變頻器的兩塒節點(氮氧轉換點、風機減速點)及變頻器提供給現場的高速狀態節點均為無源節點,具有2A/30VDC或0.8A/230VAC的容量。
3、設備運行情況
高壓變頻器的型號為HARSVERT-A06/080,該變頻器的生產、安裝、調試周期都很短,總共僅有3個多月的時間,為l號轉爐按時投產提供了有力的保證。
同原來使用液力耦合器比較,北京利德華福技術有限公司生產的高壓變頻器有以下優點:
1)運行穩定,安全可靠。原來使用液力耦合器大概40天左右就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經濟損失。HARSVERT-A變頻器具有免維護的特點,只需定期更換柜門上的通風濾網,不用停機,保證了生產的連續性。
2)節能效果顯著,大大降低了噸制電耗。
31電動機實現了真正的軟起動、軟停運,變頻器提供給電動機的無諧波干擾的正弦波電流,降低r電動機的故障次數。同時,變頻器設置共振點跳轉頻率,避免了風機長期在共振點運行,使風機工作平穩,風機軸承磨損減少,延長了電動機、風機的使用壽命和維修周期,提高了風機的利用時率。
4)變頻器自身保護功能完善,吲原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電動機的保護。在變頻器調試期間,變頻器自動保護,報電動機過流。經檢查發現電動機有一相線鼻子發牛斷裂,電機缺相運行,造成過流。我們及時進行了檢修,避免了事故的擴大化。
5)變頻器同現場信號無縫接口,滿足生產的需要。變頻器內置PLC,現場信號接入靈活。轉爐為變頻器提供一對高速、低速節點,變頻器按照節點的狀態自動高速、低速往復運行;將以前儀表柜中的轉爐的煙氣流量、煙氣溫度信號接入變頻器,把儀表柜拆除,大大節約了
場地。變頻器自帶轉速測定,原來同電機相連的測速器也被取消,由變頻器為現場直接提供電機轉速指示。
6)適應電網電壓波動能力強,有時電網電壓高達6.9kV,變頻器仍能正常運行。
7)同液力耦合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承,減少了機油對環境的污染,使風機房的現場環境有了極大改善。
4、節能分析
改造之前,1#~3#轉爐的丁況均相同,改造后1#轉爐口可以同2#、3#轉爐作對比,最終以每噸鋼除塵電耗來分析節能數據(見附表)。
同液力耦合器比較,噸鋼除塵電耗平均減少2.76 kW•h/t:
1#轉爐年產鋼量今年預計為35萬t,電價為0.44元/kW•h:
年節電總額為:35萬t×2.76X0.44=425040元,節電率為39.2%。
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附 表

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同時由于HARSVERT——A變頻器的可靠性,避免了原來液力耦合器發生故障時,轉爐停爐造成高爐甩鐵的情況發生,其經濟效益、社會效益也是是巨大的。
5、結論
從幾個月的運行情況來看.北京利德華福公司生產的HARSVERT-A06/080高壓大功率變頻器性能好,可靠性高,節能效果明顯,滿足連續生產對調速系統的要求,我公司決定在2#、3#轉爐改造中繼續使用,目前2#、3#轉爐配套的變頻器己達現場,正在安裝調試中。
文章來源于《節能創新2006——首屆全國電氣節能大賽論文集》