時間:2010-06-08 14:26:21來源:luonan
摘要:本文重點介紹轉爐投料系統由Momentum控制方式改為Quantum PLC遠程站控制方式,并說明了PLC遠程站控制方式的優點 。
關鍵詞: 控制、PLC、通訊
The PLC Control System Optimizing of 120T Convertor Feeding
(NO.3 Steel-making plant of Jigang Ltd. Co., Jinan 250101, China )
Abstract: The text introduces Converter feeding system, its control mode is changed from Momentum to the RIO of PLC, and the RIO strongpoint is shown.
Key word: control,PLC,Communication
1、概述
濟鋼第三煉鋼廠1# 120t轉爐投料系統PLC采用施耐德電氣公司的工業自動化高端控制系統Modicon TSX Quantum PLC作為控制核心。該系列產品不僅質量高、性能可靠,而且兼容性好。1#轉爐投料方案設計時采用施耐德Momentum模塊,選用Peer Cop通訊方式,所有操作臺、現場操作箱均采用Momentum I/O模塊與PLC進行通信,散裝料、合金料等稱量信號采用Momentum稱重模塊直接進PLC,變頻器調速信號通過Momentum模擬量輸出模塊送給變頻器。
隨著1#120t轉爐順利投產達產,采用施耐德Momentum系列Peer Cop通訊方式,并通過MB+網與投料主PLC進行數據交換的這種模式暴露出許多問題:
● 抗震能力差,TAP接線盒易出現接觸不良情況,造成通訊故障。
● 產品對應用環境要求較高,耐用性差,故障率較高。
● 產品功能單一,無法明確指示故障。
● MB+網接線復雜,故障排查困難,不利于快速解決現場問題。
自1#120t轉爐投產以來,投料系統就類似的問題出現多次,直接導致網絡通訊故障,且故障指示不明確,排查時間長、難度大,嚴重制約生產節奏。
2、投料系統介紹
1號120t轉爐投料PLC初設采用施耐德Quantum系列自動控制產品,Quantum系列產品具有模塊化、可擴展的體系結構??紤]投料系統設備多,操作復雜,設計時要求所有操作臺、現場操作箱、物料稱量等信號均采用Momentum模塊通過MB+網與主PLC CPU進行通訊,令牌式傳遞。 Momentum系列模塊是施耐德公司推出的一種價格較低的PLC產品,一般由I/O基板、通訊適配器、接線端子等部分組成。原投料系統由23個 Momentum子系統構成,通過MB+網與主PLC CPU通訊,采用Peer Cop點對點通訊方式實現數據傳輸。這種傳輸方式最大的問題在于對主站的依賴性非常大,增加了主PLC CPU的負擔,在某些特殊情況下可能會導致數據的丟失,網絡穩定性差。23個Momentum I/O系列模塊分別配置在七個不同的配電柜內,6個Momentum稱重模塊配置在現場不同平臺的電氣柜內。其配置結構如圖1所示:
圖1:采用MB+通訊方式的PLC結構配置圖
其中170ADI35000開關量輸入模塊11個、170ADO35000開關量輸出模塊6個、170AAO92100模擬量輸出模塊6個,170ISP00100稱重模塊6個。
然而,在我們設備的正常運行過程中,我們發現了一個非常重大的隱患。投料系統MB+網絡中都采用屏蔽雙絞線,此種網線一旦出現短路或斷路將會造成整個網絡的癱瘓,因此如何保護MB+網絡的正常運行是非常重要的??磮D1,網段中每個Momentum模塊都對應著一個MB+的分支器990NAD23000,也叫做TAP頭。TAP頭具有承上啟下,連接的作用。其結構如圖2所示:
圖2:TAP頭結構圖
每個TAP頭中有13個旋卡式接線柱,使用時必須保證每個接線柱準確可靠連接,否則MB+網絡將全線癱瘓。旋卡式接線成為制約投料系統穩定運行的關鍵。每根通訊線直徑大約1毫米,通過塑料黃帽壓接在接線柱。接線狀態(通/斷)沒有任何檢測手段,若要檢查接線好壞只能拔除塑料黃帽,重新壓接。重新制作一個新的TAP頭大約需要20分鐘。并且MB+網絡中沒有明確的故障指示,排除故障時要對TAP頭內的每個接線進行檢查,工作量大,處理時間長,影響生產效率。
基于主PLC CPU的不穩定性、TAP頭本身的不可靠性,在保持煉鋼投料工藝要求不變的前提下,結合控制現場考察,本著可靠、先進、安全的原則,決定對1#轉爐投料控制系統進行優化,由Momentum控制模式改造為Quantum系列遠程站控制模式,實現雙通道冗余通訊。改造后能夠提高通訊的可靠性,減少故障率。
3、利用Quantum自動化平臺實現
Quantum自動控制系統具有易配置、易接線、易維護、隔離性好,結構堅固,抗腐蝕,可適應惡劣的工業環境。所有部件均可帶電插拔、交換。控制系統不僅具有可靠的硬件設備,而且具有功能強大、運行可靠、界面友好的系統軟件(MonitorPro V7)和編程軟件(CONCEPT)。
將1#轉爐投料Momentum系統改造為Quantum系列遠程站,主要包括自動控制系統的設計,以及程序的編寫、修改和調試。
3、1 自動控制系統的設計(硬件改造)
對于自動控制系統的設計,在保持設備控制工序不變的前提下,本著軟硬件系統少改動的原則,做到實用性、可靠性全面提升,完全滿足現場要求。改造后的網絡結構如圖3所示:
圖3采用遠程站通訊方式的PLC結構配置圖
由圖1和圖3對照分析,本方案將生產線的自動控制系統由原來Momentum系列網絡結構,改造為Quantum系列遠程站式網絡結構, PLC遠程站通過Modbus網絡連接,實現系統的數據交換和數據通訊。對比分析Momentum模塊與Quantum模塊的功能特點,將原Momentum模塊替換為下列模塊:
改造后模塊體積大,占用空間多。因此需增加一面PLC柜,采用CableFast端子塊連接,雙排16槽機架,構成兩個遠程站。170ISP00100負責實時采集現場稱量斗稱重信號,并且安裝在現場不同平臺的控制箱內。由于稱量設備分布廣泛,與PLC控制柜距離遠,因此本次改造沒有對6塊稱量模塊實施改造。
3、2 軟件及程序改造
上位計算機采用Windows XP操作系統,PLC編程軟件為Concept 2.6,上位監控軟件選用MonitorPro V7。刪除原來Peer Cop網絡配置,增加新的RIO配置,程序中將寄存器地址重新分配,將經過Peer Cop的通訊變量轉換為I/O讀寫變量,實現網絡轉換。程序修改如圖4所示:
圖4
通過轉換,避免程序的大量改動,增強了通訊狀態的監控性。對于網絡故障判斷有很好的指導作用,大大縮短了網絡故障處理時間。
3、3 系統施工方案
安裝新增的PLC柜。將原配電柜內Momentum系列模塊拆除,更換為端子排,通過多芯電纜連接至新的PLC柜。拆除原有的MB+網線,鋪設新的同軸電纜。新的PLC柜遠程站通過同軸電纜連接到主站CPU上,實現主站與從站的數據通訊。
4、 結束語
濟鋼第三煉鋼廠1號轉爐投料系統PLC通過此次優化改造后順利投入使用,運行狀況效果非常好,一直保持零故障,為第三煉鋼廠穩產高產打下了堅實的基礎。也充分證實了Quantum自動控制系統的穩定性、可靠性和實用性。
作者簡介:
張靚(1979.7--),女,工程師,主要從事轉爐電氣自動化技術的研究和應用。
聯系方式:
地址:山東省濟南市濟鋼第三煉鋼廠電氣自動化車間
郵編:250101
E-mail: zhangxitao2@sina.com
電話:0531-88847025/88847105
手機:13864105869
標簽:
中國傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.hysjfh.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-05-19
2025-04-30
2025-04-11
2025-04-08
2025-03-31
2025-03-26