時間:2018-03-06 10:23:56來源:網絡轉載
1引言
老鋅電解行車采用的是簡單的繼電器控制,電機通過減速機控制行車的提升及行走,即使通過變頻器控制,也是簡單的速度控制,如果需要在不同的行程中采用不同的速度,分段速度控制起來很困難,而且根據生產需要調整速度也極不方便。新鋅電解行車采用plc和變頻器控制,行走方面帶有激光測距儀反饋控制,能精確行走定位。提升方面采用絕對值編碼器定位,抓具能精確停止在目標高度,減少了設備事故,提高了效率。
2鋅電解工藝及生產流程
2.1鋅電解工藝原理
經凈化后純凈的硫酸鋅溶液(新液),以鉛、銀合金作陽極,純鋁壓延板作陰極板,在直流電作用下,溶液中帶正電荷的鋅離子在陰極放電沉積,反應為:zn2++2e=zn↓(陰極反應)。而溶液中帶負電荷的離子在陽極放電析出,主要反應為:2oh--2e=h2o+1/2o2↑(陽極反應)。
硫酸鋅溶液電解沉積總反應式為:znso4+h2o+e=zn+h2so4+1/2o2↑
為了得到陰極板上析出的金屬鋅,需要用行車將陰極板吊至剝鋅機上進行剝離。由于生產時,電解槽一直通直流電,行車吊放陰極板必須精確小心。如果陰極板放置在導電棒的位置不好,接觸不良,會產生火花,導致人員及設備的損害。為了精確吊放陰極板,行車上裝有一系列的檢測裝置。
2.2生產流程
電解槽上的設備布局如圖1所示。電解槽共分2列,每列53個電解槽。行車行走至要出鋅的目標槽,然后放下抓具,當抓具下降至可以鉤陰極板的位置時即低位位置,推桿電機推動抓具合鉤,當合鉤成功后,提升抓具至高位位置。行車將行走至空閑的剝鋅機位置,然后下降抓具,放下帶鋅片的陰極板,推桿電機反向推動抓具脫鉤,提升抓具,隨后剝鋅機開始剝鋅。剝鋅機每剝完一塊陰極板,鏈條便向前移動一步,當剝鋅機剝完所有陰極板的鋅片,陰極板已經被移動到剝鋅機的另外一列。另外一列的行車將不帶鋅片的陰極板提取放置在刷洗機上,進行刷洗陰極板,當刷洗完陰極板,陰極板又回到原先的一列,這列的行車將刷洗完的陰極板放回剛才出鋅的槽,完成陰極板剝鋅生產的一個基本流程。例如出第一列鋅的生產流程圖如圖2所示。
3控制系統的組成
plc選用西門子300系列的可編程控制器,傳感器選用倍加福(pepper+fuchs)電磁接近開關和倍加福激光測距儀,為了精確測量提升高度,系統設有絕對值編碼器。推桿電機選用raco電機,行走和提升電機控制器選用施耐德(schneider)變頻器。現場總線選用profibus-dp總線,使用et200m擴展i/o模塊。因為行車現場離控制室最遠距離有130米,為了保證長距離通信質量,現場儀表與plc之間增加一個光纖模塊通訊器,現場儀表信號經過光纖傳送給plc。其控制系統架構圖如圖3所示。
4plc程序設計
不論是1號行車還是2號行車,其手動操作都是一樣的,主要動作是行走至吊板目標位置,放下抓具到低位,然后推桿電機合鉤吊陰極板,提升抓具至高位;再行走至放板目標位置,下降抓具至低位,然后推桿電機脫鉤放下陰極板,提升抓具至高位,這樣就完成了吊放板基本操作。
其plc程序設計流程圖如圖4所示。
5變頻器與plc通信設置
為了實現為變頻器的控制,先進行變頻器基本參數設置,首先需要設定電機的基本參數并選擇宏。變頻器采用profibus接口通訊卡,實現與plc通訊,在變頻器1.9通信菜單下設定通訊的8個控制字及8個狀態字,附表所示。設置完成后,在plc編程軟件里新建一個數據塊用來存放變頻器的控制字和狀態字,調用sfc14和sfc15進行讀寫,完成plc與變頻器的通訊,如圖5所示。
6結束語
plc和變頻器控制的鋅電解行車行走速度與提升速度均采用分段控制,并且在不同區域設置不同的限定速度。當實際位置離目標距離較遠時,速度相當較快;當實際位置離目標位置比較接近時,行車速度為低速。采用plc和變頻器控制的鋅電解行車控制精度方面達到毫米級別,誤差在1毫米內。對生產的操作相對容易,用設備解決精確停止的問題,減少了安全事故發生,鋅電解行車極大地提高了生產效率。
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