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機器視覺技術(shù)在上帶機中的應(yīng)用

時間:2018-01-30 10:34:33來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:?引入機器視覺技術(shù)的上帶機采用圖像識別技術(shù)對壞料進行視覺識別,對合格產(chǎn)品進行定位且實現(xiàn)靈活導(dǎo)航,對包裝后的產(chǎn)品進行實時檢測,有效地避免了上述種種問題,使得生產(chǎn)穩(wěn)定性及效率得到極大的提高

1引言

上帶機是電子元器件生產(chǎn)廠家用于對成品進行電氣測試并剔除不良品,以及極性排列,正位后自動包裝的一種自動化程度很高的機械。舊有的設(shè)計是不帶機器視覺功能的,其工作原理如圖1所示:

料盤上的產(chǎn)品壞料數(shù)量非常多,檢測儀器可靠性不高,并且由于工藝原因產(chǎn)品在料帶上會出現(xiàn)側(cè)翻、背翻、和極性倒置的現(xiàn)象,因此對上帶機的工作穩(wěn)定性和效率提出了較高要求。傳統(tǒng)的不帶機器視覺檢測技術(shù)的上帶機存在以下幾個重要弊病:

(1)人員浪費

上帶的前道工序?qū)ξ锪线M行電氣測試,不良品用油漆或墨水做上標記,并由工人在上帶工序開始之前將有標記的物料剔除。由于料盤上存在較多壞料,需要大量的人工用肉眼將壞料取出來。

(2)效率較低

料盤上的壞料被人工提走之后,料盤上會留下許多空位,而原來的設(shè)備在工作時電機是按固定步距前進,會在每個空位上去拾取并不存在的物料,造成不必要的時間浪費。

(3)生產(chǎn)合格率低

因為受到人的個體差異、容易疲勞及情緒等影響,料盤上壞料的提取肯定存在錯判或漏判的現(xiàn)象。另外由于工藝等原因,機器在放料到膠帶上時還會出現(xiàn)側(cè)翻、背翻、和極性倒置的現(xiàn)象。這些勢必會影響到產(chǎn)品最終的質(zhì)量。

引入機器視覺技術(shù)的上帶機采用圖像識別技術(shù)對壞料進行視覺識別,對合格產(chǎn)品進行定位且實現(xiàn)靈活導(dǎo)航,對包裝后的產(chǎn)品進行實時檢測,有效地避免了上述種種問題,使得生產(chǎn)穩(wěn)定性及效率得到極大的提高。增加視覺系統(tǒng)后的工作原理如圖2所示:

2整機結(jié)構(gòu)及工作原理

采用機器視覺技術(shù)的上帶機結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示:

上帶機控制系統(tǒng)采用上下位機方式進行,上位機采用工業(yè)pc機(ipc),下位機采用plc,雙方以串口方式實現(xiàn)通信。下位機為實際工作控制部分,與各物理信號連接,實現(xiàn)對硬件的直接操作;上位機為人機界面及視覺檢測部分,實現(xiàn)人機交互操作,圖像定位、分析及導(dǎo)航。

上帶機主要的工作分2個工序完成。

(1)第一道工序為掃描工序

掃描工序由工業(yè)計算機ipc、ccd攝像頭、圖像采集卡和光源、鏡頭等組成的基于pc的機器視覺子系統(tǒng),對料盤(wafer)上的產(chǎn)品進行拍照,然后由視覺分析軟件對采集到的圖像(image)進行模式匹配,輸出相機視野內(nèi)所有實例(instance)產(chǎn)品的位置信息,如x、y坐標,產(chǎn)品合格信息等等。由視覺系統(tǒng)完成晶片的定位分析后,程序記錄下所有合格產(chǎn)品所在的坐標位置。

(2)第二道工序進行產(chǎn)品的拾取和料帶產(chǎn)品的檢測

根據(jù)第一道工序得出的合格產(chǎn)品位置信息,求出下一個產(chǎn)品的坐標值,并將該產(chǎn)品的坐標換算成xy平臺的運動步長,由串口發(fā)送到下位機,plc程序驅(qū)動電機走到相應(yīng)的位置,然后啟動搖桿拾取產(chǎn)品,產(chǎn)品拾取成功后,下位機通知ipc開始檢測料帶產(chǎn)品,此時ipc開始對料帶產(chǎn)品進行拍照、定位并且分析,如果產(chǎn)品不合格則立即彈出對話框提示用戶對料帶上產(chǎn)品進行糾正。

因為系統(tǒng)在拾取產(chǎn)品時必須同時檢測料帶上的元件狀態(tài),如果同時還要檢測料盤產(chǎn)品,時間勢必會增長,從而影響到取料桿的取料速度,采用離線提前對料盤產(chǎn)品掃描的方式解決了此問題,它通過掃描分析事先記錄下所有合格產(chǎn)品坐標位置,在拾取產(chǎn)品時,系統(tǒng)則無需再對料盤產(chǎn)品進行取圖和分析,大大節(jié)省了時間以便進行料帶產(chǎn)品的定位和分析。

取料桿在工作過程中可能要做四步工作,(如圖1用數(shù)字符號標明的1,2,3,4所示)首先到料盤上取料,接著將產(chǎn)品放到電氣檢測臺上進行測試,第三步棄料工作則只在產(chǎn)品不合格時進行,最后將合格產(chǎn)品放置到料帶上。

3ipc軟件系統(tǒng)分析

(1)功能需求

ipc進行視覺定位,導(dǎo)航及檢測控制,在該控制系統(tǒng)中被稱為上位機。ipc軟件要求實現(xiàn)對圖像的采集、定位、黑點(inkdie)分析,對產(chǎn)品的導(dǎo)航,與下位機的通信,生產(chǎn)情況記錄等功能。圖像處理及導(dǎo)航時間必須控制在100ms以內(nèi)。生產(chǎn)情況記錄必須每天以不同文件采用數(shù)據(jù)庫形式保存。

圖像檢測分為兩部分,第一部分實現(xiàn)產(chǎn)品上墨點(ink)的檢測,剔除有墨點元件;第二部分實現(xiàn)料帶上元件檢測,判斷產(chǎn)品的有無或產(chǎn)品姿態(tài)是否合格。

(2)軟件主框圖

掃描工序軟件框圖如圖4所示,拾取產(chǎn)品及產(chǎn)品檢測軟件框圖如圖5所示:

(3)實現(xiàn)方案

視覺定位部分是在hexsight視覺軟件包的基礎(chǔ)上進行的二次開發(fā),導(dǎo)航部分采用visualc++進行編程。

hexsight軟件包是adept公司出品的一款高性能的機器視覺開發(fā)包,其定位精度高,一次識別只需不到30ms,支持vb,vc++等流行編程軟件,容易進行二次開發(fā)。

光源采用的是新加坡東冠科技生產(chǎn)的rin-70-3r-30。鏡頭采用視覺龍公司的vd07-140定倍鏡頭。視頻卡則使用的是matrox的meteor2,其可接12路視頻信號,兩路數(shù)字輸入和數(shù)字輸出,分辨率達768*576。由于該卡程序已經(jīng)由hexsight軟件綁定,所以無需編程即可實現(xiàn)兩者的連接。

(4)子模塊介紹

·圖像采集

圖像采集模塊通過hexsight里面提供的的hsacquisitiondevice控件實現(xiàn),它實現(xiàn)采集卡的軟件接口,圖像的捕獲,鏡頭參數(shù)的調(diào)校及補償?shù)戎T多功能,是第一道工序,也是必做的工序。其部分界面如圖6所示:

·產(chǎn)品定位

通過hexsight的hslocator實現(xiàn),它主要提供圖像引入,模板制作及匹配參數(shù)設(shè)定等功能,其部分界面如圖7所示:

·產(chǎn)品合格分析,即ink產(chǎn)品的查找

通過hexsight里的hsblobanalyzer實現(xiàn),其主要對圖像中的斑點進行設(shè)置及計算,部分界面如圖8所示:

·導(dǎo)航

導(dǎo)航方法為自行設(shè)計的拾取產(chǎn)品時的移位規(guī)則。大致原理:在第一道掃描工序完便記錄下所有合格產(chǎn)品的位置,進入第二道工序后系統(tǒng)對合格產(chǎn)品位置進行分析,走位依照從下到上,從左到右(換行后從右到左)的順序,一般只走到合格產(chǎn)品位置,如果相鄰的合格產(chǎn)品間距超過5個,系統(tǒng)為防止電機步距過大,會將超過5個的步長按照一定算法分為n個短步來走,這樣取料桿勢必會在壞料或空位上停留一次,但上位機在此之前會發(fā)送指令指示該位置為空或壞料,所以plc此時不會啟動料桿前端的吸嘴吸取產(chǎn)品。系統(tǒng)拾取完成一行最后一個合格產(chǎn)品時會換行并改變電機x軸的前進方向,直到全部產(chǎn)品拾取完畢。

·通信模塊

上下位機間的通信主要為rs-232串行通信方式。產(chǎn)品偏移值、產(chǎn)品合格信號及電機到位信號都以串行通信方式實現(xiàn)。

4應(yīng)用狀況及測試結(jié)果分析

(1)程序主界面圖

上位機應(yīng)用程序采用vc++6.0實現(xiàn),主界面如圖9所示:

(2)效果

·該程序界面簡潔友好,使用方便,功能較為齊全。分為普通用戶級和高級用戶級兩種參數(shù)設(shè)置模式;

·部分設(shè)置采用密碼限制,保護程序的使用安全;

·程序采用模擬圖方式實時顯示產(chǎn)品合格情況及系統(tǒng)拾取產(chǎn)品狀態(tài);

·每天的生產(chǎn)數(shù)據(jù)自動以數(shù)據(jù)庫形式保存,方便查看和統(tǒng)計。

經(jīng)過一段時間的使用測試,統(tǒng)計得出性能如附表。

該系統(tǒng)能快速定位并識別合格與不合格產(chǎn)品,各項性能指標都可以滿足甚至超出生產(chǎn)的預(yù)期要求。

5結(jié)束語

本系統(tǒng)采用了以機器視覺系統(tǒng)ipc為上位機,運動控制及過程控制plc為下位機的控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu),視覺系統(tǒng)pc提供定位信息,plc控制運動及生產(chǎn)過程,兩者通過rs-232串口通訊傳遞運動數(shù)據(jù)和狀態(tài)檢測/控制信號。集成的系統(tǒng)有效地克服了原有系統(tǒng)的種種問題,使得生產(chǎn)精度,穩(wěn)定性及效率得到了極大的提高。該上帶機已批量生產(chǎn),投產(chǎn)后性能一直十分穩(wěn)定。

文中介紹用先進的機器視覺技術(shù)改造傳統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備,將pc式視覺系統(tǒng)引入原來由plc控制的機構(gòu),使之發(fā)揮更大的效能,具有一定的代表性。

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