時間:2017-03-21 11:16:30來源:中國傳動網
數控拋光機用于曲軸軸頸拋光,提高軸頸表面的粗糙度和圓度等技術參數。機床主要由床身、拋光架、床頭(床頭安裝主軸電機和振動電機)、尾架、工作臺、液壓站和電柜組成。
在機床加工過程中控制系統主要實現帶動曲軸旋轉的主軸旋轉定位、帶動拋光架移動的z軸移動定位及拋光過程床頭振動定位。
系統硬件構成
系統主要由sinunerik802d(內置s7-200plccpu)、611u驅動、輸入輸出模塊pp72/48、機床控制面板、機床控制面板mcp、變頻器和電機組成。802d、611u驅動和輸入輸出模塊pp72/48之間通過profibus總線連接通信。機床控制面板mcp通過扁平電纜和輸入輸出模塊連接。
驅動由電源模塊和兩個功率模塊組成,功率模塊插接了611ue插件(6sn1118-0nh11-0aa0)和profibus模塊。z軸電機采用絕對值編碼器,c軸電機采用絕增量編碼器。
系統軟件設計
系統軟件設計主要分為plc編程和nc編程。nc編程主要通過常用nc指令和plc編輯的m指令編寫組成,在此不做介紹。而plc程序由ob1(main)和16個子程序塊組成。
ob1首先通過特殊標志sm0.1(第一個plc周期為“1”,隨后為“0”)改變系統啟動操作方式,置位手動方式,復位其他操作方式(ob1網絡1)。然后依次調用其他子程序塊。包括sbr0(急停)、sbr1(軸控制)、sbr2(讀軸實際位置)、sbr3(冷卻液控制)、sbr4(床頭控制)、sbr5(主拋光頭控制)、sbr6(止拋光頭控制)、sbr7(前工作臺頭控制)、sbr8(尾架控制)、sbr9(砂帶夾緊松開)、sbr10(卷帶控制)、sbr11(液壓控制)、sbr12(報警處理)和三個標準模塊。
程序設計方面主要有以下特點和難點
1、利用plc編程實現軟cam功能(sbr2)
為了保證拋光頭只有在曲軸相應軸頸范圍內時拋光頭才能前,就需要軟cam功能,而802d系統沒有此功能。
首先在sbr2中讀取z軸的實際位置,然后將實際位置值和設定值進行比較。再將z軸位置1標志和z軸位置2標志分別作為sbr5(主拋光頭控制)和sbr6(止拋光頭控制)中拋光頭前進的條件,從而實現軟cam功能。同時為了操作調整方便將設定值利用接口信號表對應機床參數md14514。
為了確保床頭前進時定位沒有偏移,同時增加了旋轉軸c的軟cam功能(sbr2網絡4、5)。
2、單按鈕實現床頭振動起停和精確準停(sbr4)
由于操作面板按鈕不夠用,因此采用了單按鈕控制床頭振動起停,然后利用m32.0來實現振動起停控制。
同時由于床頭振動過快停止時無法精確定位,因此采用“圖三”控制方式,首先復位“床頭高速啟振”,讓變頻器根據操作面板設定的低速拖動電機,使振動頻率減慢。同時增加“t2”讓慢速穩定后準停開關“振動準停”信號才起作用。
與此同時,機床的調試過程中還利用plc實現了“利用外部接近開關實現主軸定向”(sbr1網絡3)和“利用plc在加工程序表選擇加工程序”(ob1網絡19、20)特殊功能。
經過機床實際操作驗證,通過plc程序實現的功能提高了機床操作的安全性、可操作性和精度。同時機床的成功調試投產,將促使西門子系統在數控機床領域得到更大的運用。
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