時間:2010-05-19 11:02:20來源:luonan
1 引 言
切紙機械是印刷和包裝行業最常用的設備之一。切紙機完成的最基本動作是把待裁切的材料送到指定位置,然后進行裁切。其控制的核心是一個單軸定位控制。我公司引進歐洲一家公司的兩臺切紙設備,其推進定位系統的實現是利用單片機控制,當接收編碼器的脈沖信號達到設定值后,單片機系統輸出信號,斷開進給電機的接觸器,同時電磁離合制動器的離合分離,剎車制動推進系統的慣性,從而實現精確定位。由于設備的單片機控制系統老化,造成定位不準,切紙動作紊亂,不能正常生產。但此控制系統是早期產品,沒有合適配件可替換,只能采取改造這一途徑。目前國內進行切紙設備進給定位系統改造主要有兩種方式,一是利用單片機結合變頻器實現,一是利用單片機結合伺服系統實現,不過此兩種改造方案成本都在兩萬元以上。并且單片機系統是由專業開發公司設計,技術保守,一旦出現故障只能交還原公司維修或更換,維修周期長且成本高,不利于改造后設備的維護和使用。我們結合自己設備的特點提出了新的改造方案,就是用plc的高速計數器功能結合變頻器的多段速功能實現定位控制,并利用hmi(人機界面human machine interface)進行裁切參數設定和完成手動操控。
2 改造的可行性分析
現在的大多plc都具有高速計數器功能,不需增加特殊功能單元就可以處理頻率高達幾十或上百khz的脈沖信號。切紙機對進給系統的精度和響應速度要求不是很高,可以通過對切紙機進給系統相關參數的計算,合理的選用編碼器,讓脈沖頻率即能在plc處理的范圍內又可以滿足進給的精度要求。在進給過程中,plc對所接收的脈沖數與設定數值進行比較,根據比較結果驅動相應的輸出點對變頻器進行輸出頻率的控制,實現接近設定值時進給速度變慢,從而減小系統慣性,達到精確定位的目的。另外當今變頻器技術取得了長足的發展,使電機在低速時的轉矩大幅度提升,從而也保證了進給定位時低速推進的可行性。
3 主要控制部件的選取
3.1 plc的選取
設備需要的輸入輸出信號如表1所示。
表1 plc輸入輸出分配表
針對這些必需的輸入點數,選用了fx1s-30mr的plc,因為選用了人機界面,其它一些手動動作,如前進、后退、換刀等都通過人機界面實現,不需占用plc輸入點,從而為選用低價位的fx1s系列plc成為可能,因為fx1s系列plc輸入點最多只有16點。另外此系列plc的高速計數器具有處理頻率高達60千赫的脈沖的能力,足可以滿足切紙機對精度的要求。
3.2 編碼器的選取
編碼器的選取要符合兩個方面,一是plc接收的最高脈沖頻率,二是進給的精度。我們選用的是編碼器分辨率是500p/r(每轉每相輸出500個脈沖)的。通過驗正可以知道此分辨率可以滿足上面兩個條件。驗證所需的參數:電機最高轉速是1500轉/分(25轉/秒)、進給絲桿的導程是10mm/轉。驗證如下:
本系統脈沖最高頻率=25轉/秒×500個/轉×2(a/b兩相)=25khz
理論進給分辨率=10mm/500=0.02mm
同時由上面的數據知道進給系統每走1mm編碼器發出50(此數據很重要,在plc程序的數據處理中要用到)個脈沖信號。由于此工程中對編碼器的a/b相脈沖進行了分別計數,使用了兩個高速計數器,且在程序中應用了高速定位指令,則此plc可處理的最高脈沖頻率為30千赫,因此滿足了第一個條件;我們的切紙機的載切精度要求是0.2mm,可知理論精度完全滿足此要求。
3.3 變頻器和hmi的選取
這兩個部件我們都選用了三菱公司的產品,分別是fr-e540-0.75k-ch和f920got-bbd-k-c。f920got是帶按鍵型的hmi,它的使用和編程非常簡單方便。它具有以下特點:(1)可以方便的實現和plc的數據交換;(2)通過本身自帶的6個功能按鍵開關,可以控制plc內部的軟繼電器,從而可以減少plc輸入點的使用;(3)具有兩個通訊口,一個rs232c(用于和個人電腦通訊)和一個rs422(用于和plc通訊),利用電腦和f920got相連后不僅可以對hmi進行程序的讀取和上傳,還可以直接對plc的程序進行上傳下載、調整和監控。
4 plc和hmi程序的設計
此工程中程序的難點主要在于數據的處理上。在切紙機工作過程中除手動讓進給定位機構前進后退外,還要實現等分裁切功能和指定具體位置定位功能,并且hmi上還要即時顯示定位機構的當前位置。我們為了簡化程序中的計算,采用了兩個高速計數器c235和c236。c236通過計算前進后退的脈沖數,再進行換算后用于顯示進給機構的當前位置;c235用于進行精確定位。定位過程是這樣的,每次進給機構需要定位工作時,通過計算把需要的脈沖數送到c235,不論進給機構前進還是后退c235進行減計數,同時對c235中的數值進行比較,根據比較結果驅動相應的輸出點對變頻器進行輸出頻率的控制,實現接近設定值時進給速度變慢,從而達到精確定位。因為任何系統都有慣性和時間上的遲滯,所以變頻器停止輸出的時間并不是c235中的計數值減小到0時,而是讓c235和一個數據寄存器d130比較,當c235中的值減小到d130中的設定值時plc控制變頻器停止輸出。d130的值可通過人機界面進行修改和設定,在調試時通過修改這個值,以達到定位準確的目的。
1)顯示定位機構當前位置的程序
2)實現定位控制的程序段
3)參數設定時的小數點位問題。實際工作中在設定位置時要精確到0.1mm。這個問題在一些單片機系統中常會遇到,常見的處理辦法是加大一個數量級,就是設定數據時,在人機界面上用1代替0.1mm,10代替1mm。不過我們在處理此問題時通過hmi中對數據的設置和plc的程序編寫達到了所見即所得的效果。hmi中主要是對數值的格式要設定好。hmi中的設置畫面如圖1所示。例如等分裁切10.5mm的紙,就可以在hmi上設定為10.5,而不是像公司的類似其它設備上要設為105,但plc的寄存器d128的內容是105而不是10.5,這樣在計算需要的脈沖數時就要用下面一條命令:mul d128 k5 d10(此命令中盡管編程時d11不出現但實際上寄存器d11被占用,不能再應用于其它地方,否則會出現問題。)
而不是用:mul d128 k50 d10。
4)編程中其它應注意的問題
● 雙線圈問題。本工程中利用條件跳轉和步進指令避免了雙線圈問題。
● 誤差信號問題。編碼器是一種比較精密的光電產品,受振動時不可避免的會出現誤差信號,而切紙機在執行裁切動作時會造成很大振動,如果忽視這個現象,定位精度和執行機構當前位置的顯示都會不準確。本工程中處理方法參見上面例子程序圖1,只有y3、y4接通,即只有進給機構前進和后退時才讓c236進行計數,這樣就屏蔽了裁切時震動造成的誤信號。
5 變頻器的參數設置
設定的變頻器的主要參數見表2。在調試過程中為了達到定位速度和精度的完美結合,應對三段速設定值,加減速時間和hmi中d130、d200和d202的數值進行相應調整。
表2 變頻器主要參數設置一覽表
6 結束語
通過改造過程,完全恢復了我們切紙機的功能,試用三個月以來運行非常穩定。由這個應用實例可以看出結合plc的高速計數器功能,合理的進行應用,在一定場合可以取代高成本的定位控制系統,實現控制系統最優的性價比,并且由于選用通用開放的plc—變頻器集成方案,為企業后期自主設備管理帶來長遠的效益。
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