時間:2010-04-19 13:42:58來源:ronggang
利用變頻調速智能控制系統(tǒng)對冷鐓機進行電氣改造,實現(xiàn)冷鐓機在30~120件/min的范圍內進行無級調速,加工零件總數(shù)預設置,加工零件數(shù)量動態(tài)顯示,零件加工達到預設數(shù)時自動停機,中間停機加工零件數(shù)保持等功能。
我公司某廠一6臺冷墩機是20世紀50年代從前蘇聯(lián)進口的設備,是飛機鉚釘?shù)膶S蒙a設備。70年代初,曾將電氣控制系統(tǒng)改造為可控硅直流調速系統(tǒng),至今已服役了30多年,電機整流子嚴重磨損,控制箱元器件老化嚴重,已無法保證加工精度要求。經(jīng)分析,決定采用變頻調速智能控制系統(tǒng)進行改造。
一、改造要求
1.在不改動機床機械傳動系統(tǒng)的情況下改造為無級調速,調速范圍為30~120件/min。
2.變速系統(tǒng)安全可靠,使機床平穩(wěn)連續(xù)變速。
3.增加數(shù)顯裝置以計量加工件數(shù),裝置具有設定加工工件總數(shù)、達到設定值時自動停機、當中間需停機續(xù)料或出故障停機后再次開機時連續(xù)計數(shù)的功能。
二、變頻調速系統(tǒng)、智能型儀表控制系統(tǒng)簡介
根據(jù)電氣技術改造要求,選擇了變頻調速系統(tǒng)加智能型儀表控制系統(tǒng)。用調速電位器通過變頻器對變頻電機在0~1500r/min范圍內無級調速;智能型儀表通過NPN接近開關對加工零件數(shù)量進行采集,再通過內部參數(shù)的設置和操作實現(xiàn)對設備的控制。
選用ABB公司的ACS401—006—3變頻器,具有運行性能穩(wěn)定,擴展性能強,維護方便等特點。該變頻器電機恒轉矩4.0kW;輸入電流11.1A,輸出電流12.8A,過流(峰值)37A;輸入信號:啟動、停止和方向,模擬給定值;輸出信號:模擬輸出(頻率),繼電器輸出1(故障),繼電器輸出2(運行)。
轉速的動態(tài)顯示選用DP3—SVA1A專用數(shù)顯表,具有小數(shù)點設定、比率、量程及零點調整,DC 12V輔助電源輸出等功能。輸入電源:電流0~20mA,電壓0~10V;采樣速度約2.5次/s;響應速度約4.5s;最大顯示9999,自由設定小數(shù)點;電源為AC 110/220V、50/60Hz。調速開關選用2W,1kΩ線繞電位器。
采用智能型可逆預置數(shù)計數(shù)器與接近開關配合,以實現(xiàn)零件加工數(shù)量顯示。該計數(shù)器具有以下特點:采用開關電源,電壓適應范圍大,抗干擾能力強;直接顯示實際值,并可設定顯示有效小數(shù)位數(shù);鍵盤設定,LCD帶背光源顯示,操作簡單;5種計數(shù)輸入模式,4種輸出模式,自動復位時間0.01~9.99s可調;使用鍵盤鎖定功能,根據(jù)要求鎖定不需要使用的鍵,防止誤操作。
三、硬件電路設計
變頻器控制采用工廠應用宏(Factory)模式,是ABB公司專為工廠無操作盤場合設計的,它提供了3線I/O配置。
變頻調速系統(tǒng)原理圖見圖1。調速電位器(RP)接至變頻器的外部給定調節(jié)輸入點(SCR、AI1、AGND),可以使變頻器的輸出頻率在0~50Hz范圍內改變,從而實現(xiàn)對變頻電機的無級調速;將控制柜面板上的數(shù)顯表接至變頻器的輸出頻率點(AGND、A01),在數(shù)顯表上動態(tài)顯示變頻器的輸出轉速;將報警燈接至變頻器的繼電器輸出點(ROIB、ROIC),當變頻器工作異常時報警。
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