時間:2010-01-20 14:34:57來源:sunjuan
摘要:本文介紹了風光牌高壓變頻在山東崔莊煤礦主扇風機上的應用情況,對節(jié)能效果進行了計算。
關鍵詞:高壓變頻器 主扇 應用
Abstract:The article introduces the application instances of Fengguang high inverter on the multi-levels Coal mine ventilator in cuizhuang colliery ,and analyses the power-saving effect.
Key Words:High voltage inverter The multi-levels Coal mine ventilator Application
1 引言
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,各行各業(yè)煤炭的需求量也越來越大,各大型煤炭企業(yè)紛紛開辟新的礦井來擴大規(guī)模,并且利用各種技術降低生產(chǎn)成本,因此變頻器在煤炭行業(yè)的需求也就越來越大。
主扇風機是煤礦通風系統(tǒng)中最重要的一部分,它可以說是每一個井下工作人員的呼吸要道,因此它也是煤礦安全生產(chǎn)中最重要的一個環(huán)節(jié)。長期以來,礦井主扇風機的功率都比較大,而且一天24小時不間斷運行,礦井所需的風量都是通過調(diào)節(jié)風門擋板或葉片角度來實現(xiàn),根據(jù)反風及開采后期運行工況要求,所設計的通風機及拖動的電動機的功率,通常遠大于煤礦正常生產(chǎn)所需的運行功率。風機設計上余量特別大,在相當長的時間風機一直處在較輕負載下運行,因此,煤礦通風系統(tǒng)中存在著極為嚴重的大馬拉小車現(xiàn)象,能源浪費非常突出。
2 現(xiàn)場簡介
崔莊煤礦位于山東省濟寧市微山縣,其主扇風機擔負著整個礦井的通風任務,要求安全穩(wěn)定性極高,因為風機一旦停機,短時間內(nèi)就將造成全礦無法正常生產(chǎn),控制方式采用調(diào)節(jié)風門開度的大小來調(diào)整風量,這樣,不論生產(chǎn)的需求大小,風機都要全速運轉,而運行工況的變化則使得能量以風門節(jié)流損失消耗掉了。不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費和設備損耗,從而導致生產(chǎn)成本增加,設備使用壽命縮短,設備維護、維修費用高居不下,針對這種情況,礦領導經(jīng)過論證,最后決定選用山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37系列的高壓變頻調(diào)速器,現(xiàn)場設備如圖1所示:
3 風光高壓變頻器的突出特點
(1)采用高速DSP(TMS320F2812)作為中央處理器,運算速度更快,讓控制更精準。系統(tǒng)升級更方便。
(2)飛車啟動功能:能夠識別電機的速度并在電機不停轉的情況下直接起動。
(3)瞬間掉電再啟動功能:運行過程中高壓瞬時掉電三秒鐘內(nèi)恢復,高壓變頻器不停機,高壓恢復后變頻自動運行到掉電前的頻率。
(4)線電壓自動均衡技術(采用中性點漂移技術):變頻器某相有單元故障后,為了使線電壓平衡,傳統(tǒng)的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相相同的電壓,而線電壓自動均衡技術通過調(diào)整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線電壓均衡輸出。
(5)單元內(nèi)電解電容因采取了公司專利技術(專利號ZL 2003 2 0107356.2 ),可以將其使用壽命提高一倍;高壓提升機產(chǎn)品采用了更長壽命的電力電容。
(6)運行過程中外部頻率給定信號出現(xiàn)故障(短路或開路),整機維持故障前的運行頻率不變,并能給出報警信號。
(7)單元串聯(lián)多重化結構,模塊化設計。這樣IGBT承受電壓較低,可以有較寬的過壓范圍(≥1.15Ue),設備可靠性更高。
(8)具有雙路AC控制電源,一路為干式變壓器變壓以后的AC電源,一路為外部控制電源,這樣在調(diào)試過程中,無需加入高壓主電,就可以檢測輸出波形的正常與否。對于在現(xiàn)場安裝調(diào)試以及人員培訓很方便,同時也大大提高了培訓和運行的安全性。
4 現(xiàn)場技術參數(shù)
電動機參數(shù)如下表1所示:
表1:
風機類型:軸流風機。
設備布置采用抽出式通風方式,配備反風道反風,扇風機與電動機設于主機房內(nèi),主機房為雙層工業(yè)廠房,風道為半地下式。吸風側設兩個立閘門,兩個水平反風門,擴散器側兩個水平反風門,每個風門各用一臺風門絞車進行操縱,風門絞車采用就地操作。
傳動方式:直接傳動。
調(diào)節(jié)方式:手動操作風門絞車控制立閘門 (改變管路阻力特性曲線)。
5 變頻改造前存在的問題
(1)原工礦使用的為轉子串電阻啟動方式,啟動不穩(wěn)定,造成了大的機械沖擊,導致電機壽命大大降低;
(2)轉子串電阻啟動時,控制系統(tǒng)復雜,故障率高,接觸器、電阻器、繞線電機電刷容易損壞,維護工作量大;
(3)啟動時電流過大,對電網(wǎng)沖擊很大,影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性;
(4)主扇風機設計上余量大,主扇風機一直處在較輕負載下運行,由于采用檔板調(diào)節(jié),因此造成能源浪費,增加了生產(chǎn)成本;
(5)自動化程度低,影響整體系統(tǒng)安全性。
6 變頻控制方案
為了滿足安全生產(chǎn),選用一套6KV變頻調(diào)速器,通過切換,可以在變頻器故障狀態(tài)下,切換到工頻狀態(tài)運行,其主回路如下圖2所示:
QS1、QS2、QS3為三臺高壓隔離閘刀,QS1、QS3處于變頻運行回路上,KM1、KM2為變頻上電瞬間實現(xiàn)限流電阻切換時所用,K10為用戶工、變頻轉換改造時加的一個轉換開關。變頻運行時,QS1、QS3閉合, QS2斷開,K10打到變頻位置;變頻上電后,通過內(nèi)部程序KM2會自動吸合將限流電阻引入主回路以消除大電流沖擊,上電3S后,KM1吸合,KM2斷開變頻可以投入運行。工頻運行時,QS1、QS3斷開,QS2閉合,K10打到工頻位置,實現(xiàn)原來的串電阻啟動方式。
這是高壓變頻器工變頻手動切換的典型應用,QS1、QS2、QS3不能同時閉合,這三個閘刀在機械和電氣上都實現(xiàn)了互鎖。
另外,為了安全,變頻故障信號和上一級的高壓開關柜也實現(xiàn)互鎖,實現(xiàn)高壓故障連跳功能。
風光高壓變頻器采用功率單元串聯(lián)多電平結構,由控制柜、變壓器柜、單元柜和開關柜組成。
每個功率單元結構上完全一致,可以互換,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側為二極管三相全橋,通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制,其電路結構見下圖3所示,
高質(zhì)量電源輸入:輸入側隔離變壓器二次線圈經(jīng)過移相,為功率單元提供電源對于6KV而言相當于30脈沖不可控整流輸入,消除了大部分由單個功率單元所引起的諧波電流,大大抑制了網(wǎng)側諧波(尤其是低次諧波)的產(chǎn)生。變頻器引起的電網(wǎng)諧波電壓和諧波電流含量滿足IEEE 519-1992和GB/T14549-93《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》對諧波含量最嚴格要求,無需安裝輸入濾波器并保護周邊設備免受諧波干擾。正常調(diào)速范圍內(nèi)功率因數(shù)大于0.96。無需功率因數(shù)補償電容,減少無功輸入,降低供電容量。
完美的輸出性能:單元脈寬調(diào)制疊波輸出, 6KV系列每相5個單元,大大削弱了輸出諧波含量,輸出波形幾近完美的正弦波,其輸出波形如下圖4所示:
7 現(xiàn)場應用情況
崔莊礦選用型號JD-BP37-400F風光變頻器,于2008年10月20日開始安裝調(diào)試,2008年10月25日一次性投運成功。變頻運行后,風門全部打開,運行頻率43Hz,運行電流24A,負壓1700Pa,不僅完全滿足煤礦生產(chǎn)工藝要求,而且用戶操作非常方便。變頻器運行非常穩(wěn)定。
8 節(jié)能計算
按工頻和變頻運行實際電流計算,計算數(shù)據(jù)取2008年技術測定:
工頻運行時,風門開度為2m左右,運行電流在43A。
工頻運行時功率和一天耗電量:
P1= 1.732×6×43×0.77=344.08KW
N1=344.08×24=8257.90KW•h。
變頻器運行時,風門全開,運行電流在24A,由變頻器調(diào)節(jié)風機速度來滿足風量要求。
變頻運行時功率和一天耗電量:
P2=1.732×6×24×0.958=238.93KW
N2=238.93×24=5734.32KW•h。
節(jié)電率:
(N1-N2)/N1=(8257.90-5734.32)/8257.90=30%。
節(jié)約電費計算:
以該礦電價0.6元/ KW•h計算,工頻24小時耗電費:
8257.90×0.6=4954.74元。
變頻24小時耗電費:
5734.32×0.6=3440.59元。
變頻改造后,日節(jié)約電費:
4954.74-3440.59=1514.15元。
一年以300天為標準計算,年節(jié)約電費:
1514.15×300=454244.4元。
9 其他效益
(1)實現(xiàn)電機軟啟動,減小啟動沖擊,降低維護費用,延長設備使用壽命;
(2)系統(tǒng)安全、可靠,具有變頻故障轉工頻功能,確保風機連續(xù)運行;
(3)控制方便、靈活,自動化水平高;
(4)輸入諧波含量小,不對電網(wǎng)造成污染;輸出諧波含量低,適合所有改造項目的普通異步電動機;
(5)界面全為純中文操作,非常符合國人特點;
(6) 安全保護功能齊全,除了過壓、過熱、過載、短路等自身保護功能外,還設有外圍連鎖保護系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性;
(7)采集各臺扇風機運行的工藝參數(shù)、電器參數(shù)、電氣設備運行的狀況。
主扇風機可由PLC進行控制,嚴格按控制程序進行控制,并對扇風機正常切換和故障切換進行控制和操作指導,且在控制柜實現(xiàn)硬件閉鎖控制。
在控制站顯示扇風系統(tǒng)工藝參數(shù)表、電氣參數(shù)、設備運行狀態(tài)(工作、停止、故障)以及報警參數(shù)表等。
自動建立數(shù)據(jù)庫,對于重要的工藝參數(shù)、電氣參數(shù)自動生成趨勢曲線。
當運行風機發(fā)生故障時,利用運行記錄的曲線對故障進行分析和處理。
在條件具備時,可實現(xiàn)遠控,達到“無人值守”。
10 結束語
崔莊煤礦主扇風機經(jīng)過變頻改造之后,不僅達到了良好的節(jié)能效果,并且使整套通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高了一個大臺階。隨著國家對節(jié)能減排工作的越來越重視,煤礦企業(yè)通過各種措施降低生產(chǎn)成本,其中變頻技術起到了關鍵作用,取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益,適應了國家建設資源節(jié)約型社會的潮流。
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