時間:2006-04-21 14:25:00來æºï¼šä¸åœ‹å‚³å‹•ç¶²
摘è¦ï¼šä¸»è¦èªªæ˜ŽSIMATIC S7-300 å¯ç·¨ç¨‹æŽ§åˆ¶å™¨åœ¨åœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹ç”Ÿç”¢ç·šä¸çš„具體應用,并通éŽè²¨æž¶å†·å½Žè¨å‚™å°è²¨æž¶çµ„件的控制精度和產å“生產工è—的滿足程度進行驗è‰åˆ†æžï¼Œå…·é«”闡述了冷彎è¨å‚™çš„軟硬件è¨ç½®ã€ä¸»è¦ç¨‹åºçš„組æˆåŠŸèƒ½ã€PID控制原ç†åŠç³»çµ±èª¿è©¦ç‰¹é»žç‰ã€‚
é—œéµè©žï¼šå¯ç·¨ç¨‹åºæŽ§åˆ¶å™¨ï¼›åœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹ç”Ÿç”¢ç·šï¼›å…¨æ•¸å—伺æœç³»çµ±
1ã€å¼•言
éš¨è‘—å¸‚å ´å°å†·å½Žåž‹æéœ€æ±‚é‡çš„䏿–·å¢žé•·ï¼Œç‰¹åˆ¥æ˜¯å°æœ‰å”冷彎型æçš„éœ€æ±‚ï¼Œåœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹ç”Ÿç”¢ç·šçš„è¨è¨ˆå’Œåˆ¶é€ 技術也需è¦ä¸æ–·ç™¼å±•與æˆç†Ÿï¼Œå¦‚ï¼šåœ¨ç·šé æ²–å”å”ä½åˆ†å¸ƒçš„高精度演變ã€ç”¢å“å“ç¨®çš„å¤šæ¨£åŒ–å’Œå°æ‰¹é‡åŒ–è¦æ±‚ã€ææ–™åˆ©ç”¨çŽ‡çš„æå‡å’Œè¨å‚™çš„æ˜“æ“ä½œç‰æ–¹é¢å‡å°è¨å‚™çš„復åˆåŒ–和電氣控制技術æå‡ºäº†æ›´é«˜çš„è¦æ±‚,本文擬就SIMATIC S7-300PLCåœ¨åœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹ç”Ÿç”¢ç·šä¸çš„具體應用和軟硬件è¨ç½®ã€ä¸»è¦ç¨‹åºçš„組æˆåŠŸèƒ½ã€PID控制原ç†åŠç³»çµ±èª¿è©¦ç‰æ–¹é¢é€²è¡ŒæŽ¢è¨Žã€‚
2〠PLC系統é…ç½®
2.1 æ ¹æ“šåœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹çš„產å“åŠ å·¥å·¥è—ã€å–®æ©ŸåŠŸèƒ½é…ç½®åŠé‹å‹•分æžã€è¨å‚™çš„æ“ä½œèˆ‡ç¶è·ä¿é¤Šç‰æ–¹é¢çš„è¦æ±‚,本機組電氣控制部分采用西門åS7-300PLC,PLC與監控系統以åŠå„從站之間的通訊采用PROFIBUS-DPç¾å ´ç¸½ç·šæ–¹å¼ï¼›å†·å½Žæˆåž‹æ©Ÿçµ„的主動力由SIMENSå…¬å¸6RA28系列直æµèª¿é€ŸæŽ§åˆ¶å™¨å’Œç›´æµé›»æ©Ÿå¯¦ç¾ï¼Œç‚ºäº†æ¸›å°‘故障排除時間,整線電氣控制系統有啟動æç¤ºã€æ•…éšœå ±è¦ã€è‡ªå‹•åœæ©Ÿï¼Œå¹¶é€šéŽæ¼¢å—é¡¯ç¤ºçµ‚ç«¯ï¼Œé¡¯ç¤ºéƒ¨åˆ†æ•…éšœçš„è©³ç´°å…§å®¹åŠæç¤ºã€‚
2.2 PLC硬件é…置:1)ã€ä¸å¤®è™•ç†å–®å…ƒé¸ç”¨SIMATIC S7-300 CPU315C-2DP一塊,它具有大型的程åºå˜å„²å®¹é‡ï¼Œå¹¶æœ‰PROFIBUS-DP主/從接å£ï¼Œå¯ä»¥é…制æˆåˆ†å¸ƒçš„è‡ªå‹•åŒ–çµæ§‹ï¼Œæ˜“于今åŽçš„系統擴展。2)ã€ä¼ºæœé›»æ©Ÿå®šä½æ¨¡å¡ŠSIEMENS 6ES7 354一塊,3)ã€SIMATIC S7-300 OP27一塊,4)ã€ç¹¼é›»å™¨è¼¸å‡ºå–®å…ƒSIEMENS 6ES7 322五塊,5)ã€SIMATIC S7-300 6ES7 FM350高速計數模塊一塊,6)ã€SIMATIC S7-300 PS3075Aé›»æºæ¨¡å¡Šä¸€å¡Šï¼Œ7ï¼‰ã€æŽ¥å£æ¨¡å¡ŠIM153二塊,8ï¼‰ã€æ•¸åé‡è¼¸å…¥è¼¸å‡ºæ¨¡å¡ŠSIEMENS 6ES7 321å塊,9)ã€äººæ©Ÿç•Œé¢TP170Aä¸€å¡Šï¼Œæ–¹ä¾¿çš„äººæ©Ÿç•Œé¢æœå‹™å·²ç¶“集æˆåœ¨S7-300æ“作系統內,實ç¾å¾žS7-300ä¸å–得數據,S7-300按用戶指定的刷新速度傳é€é€™äº›æ•¸æ“šï¼ŒS7-300æ“ä½œç³»çµ±è‡ªå‹•åœ°è™•ç†æ•¸æ“šçš„傳é€ã€‚ 10)ã€PROPHBUS網站一套ç‰ã€‚
2.3程åºè¨è¨ˆï¼šSIMENSå…¬å¸çš„S7-300PLC程åºä¸»è¦é‡‡ç”¨çµæ§‹åŒ–çš„è¨è¨ˆæ–¹æ³•,å„主è¦åŠŸèƒ½å¡Šå¦‚ï¼šPIDæŽ§åˆ¶ã€æ•…障處ç†ã€TP170A的通訊接å£ç‰å‡ç”¨å功能塊FC實ç¾ï¼Œéœ€è¦æ™‚在主程åºOB1ä¸èª¿ç”¨ï¼Œç¨‹åºçµæ§‹è¦‹åœ–1,下é¢ä¸»è¦é€šéŽProfibus-DP總線進行通信和控制的交æµä¼ºæœæŽ§åˆ¶ç³»çµ±ä¾†èªªæ˜ŽS7-300PLC的軟件è¨è¨ˆï¼Œå…¶ç¨‹åºä¸»è¦æœ‰OB100ã€OB1ã€FB40å’ŒFB41組æˆã€‚
如圖1 程åºçµæ§‹
2.4 OB100是暖啟動組織塊,系統啟動就調用OB100,主è¦ä½œç”¨æ˜¯åˆå§‹åŒ–å·²ç¶“æ‰“é–‹çš„èƒŒæ™¯æ•¸æ“šå¡Šï¼Œç‚ºä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨è¨ç½®è¼¸å…¥/輸出總線地å€ï¼›å¦‚下程åºç‰‡æ®µï¼š ç¨‹åºæ®µ1: CALL "POS_INIT" // Initialization of the user DB DB_NO :=1 // DB number CH_NO :=1 // Channel number LADDR :=256 // Module address RET_VAL:="DBEX".ERR_CODE_INIT // Error code L "DBEX".ERR_CODE_INIT // Error code evaluation L B#16#0 ==I R "DBEX".INIT_ERR // Reset error for INIT function JC NWE S "DBEX".INIT_ERR // Flag error for INIT function NWE: NOP 0 ç¨‹åºæ®µ2: OPN "DBEX" L B#16#0 // Clear DBEX T DBD 0 // Begin with DBEX.DBD0 T DBD 4 // T DBD 8 // T DBD 12 T DBW 16 ç¨‹åºæ®µ3: L B#16#64 T "DBEX".OVERRIDE // Set override to 100% SET S "DBEX".SERVO_EN // Set servo enable S "DBEX".DRV_EN // Set drive enable S "DBEX".EX3.READ_EN // Set read enable (EX3) BE
2.5 OB1是主程åºå¡Šï¼Œæ ¹æ“šå¯¦ç¾çš„å„作æ¥åŠŸèƒ½ç·¨å¯«å‡ºé¡¯ç¤ºå¡Šã€åƒæ•¸è¨ç½®å¡Šã€å·¥ä½œé‹è¡Œå¡Šã€è‡ªå‹•循環塊ã€å‹•力組調整塊ç‰ã€‚這塊程åºå¡Šç”±OB1èª¿ç”¨ï¼Œå¯¦ç¾æ•´é«”和程åºçš„å”調é‹è¡Œï¼ŒåŒ…括功能FC32ã€åŠŸèƒ½å¡ŠFB40ã€åŠŸèƒ½FC37和背景數據塊DB40ç‰ï¼Œå…¶ä¸FC32的功能是定期的讀和更新來自總線上的背景數據塊的數據;功能塊FB40æ˜¯æŽ§åˆ¶ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨çš„ä¸»è¦ç¨‹åºå¡Šï¼Œå®ƒå°‡å®Œæˆä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨çš„åˆå§‹åŒ–å’Œä½ç½®æŽ§åˆ¶ï¼Œä¸»è¦åŒ…括功能FC40和功能FC41ï¼›FC40主è¦å®Œæˆè»¸çš„åˆå§‹åŒ–ï¼›FC41æ˜¯æ•´å€‹ä¼ºæœæŽ§åˆ¶ç³»çµ±çš„æ ¸å¿ƒéƒ¨åˆ†ï¼Œèƒ½å¤ å¯¦ç¾è«¸å¦‚速度命令ã€ä½ç½®å‘½ä»¤ã€åŠ›çŸ©å‘½ä»¤ã€åŽŸé»žå¾©æ¸å‘½ä»¤ä»¥åŠå¾žç¸½ç·šä¸Šè®€å–ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨çš„åé¥‹å€¼ç‰æŽ§åˆ¶ï¼›FC37æ˜¯å¾©ä½æ¨¡å¡Šï¼Œèƒ½æ¸…除總線的錯誤信æ¯å¹¶ç”¢ç”Ÿä¸€å€‹å¾©ä½å‘½ä»¤ä½¿ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨é‡æ–°å¾©ä½ï¼›DB40是功能塊FB40的背景數據塊。
2.6 FC30是FC40çš„å塊,完æˆå¾žPLCåˆ°ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨çš„å‘½ä»¤å‚³éžï¼Œæª¢æŸ¥å‘½ä»¤æ˜¯å¦è¢«æ£ç¢ºåŸ·è¡Œå¹¶å°éŒ¯èª¤é€²è¡Œè™•ç†ï¼›FC31是FC41çš„å塊,å°FC41çš„å®Œæˆæƒ…æ³é€²è¡Œè¨ºæ–·å¹¶å‚³éžçµ¦ç¸½ç·šï¼›FC33å’ŒFC34是功能塊FB40的附屬,å‰è€…å°ç•¶å‰ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨çš„狀態進行檢查,以便下一個指令的發é€ï¼›åŽè€…處ç†å¤šå€‹ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨çš„åŒæ¥å•題(在實際冷彎產å“ä¸å˜åœ¨å¤šå·¥ä½åœ¨ç·šä¼ºæœæŽ§åˆ¶æ¨¡å¼ï¼‰ç‰ã€‚
2.7 STEP7æä¾›äº†å…©ç¨®å¸¸ç”¨çš„PID算法:連續型PID(FB41)和離散型PID(FB42),本系統é¸ç”¨FB41ï¼Œå®ƒæ˜¯æ ¹æ“šç³»çµ±çš„é‡‡æ¨£å‘¨æœŸè€Œç²å¾—的輸出控制,它決定了PIDå›žè·¯çš„éˆæ•度,å³èª¿ç¯€é€Ÿåº¦çš„å¿«æ…¢ï¼ŒåˆæœŸPIDåƒæ•¸æ•´å®šä¸èƒ½å–®é ç†è«–計算來確定PIDåƒæ•¸ï¼Œå¯¦éš›PIDçš„åƒæ•¸è¨å®šå¿…é ˆé€šéŽå°è¢«æŽ§åƒæ•¸çš„實時曲線和分布è¦å¾‹çš„實ç¾ç¨‹åº¦ï¼Œå³å…¶ç²¾åº¦å’Œé‹è¡Œç©©å®šç¨‹åº¦ä¾†èª¿æ•´ï¼Œä»¥é”到最佳控制效果。
3〠系統PIDåƒæ•¸åˆ†æžèˆ‡æ•´å®š
3.1 PIDåƒæ•¸ï¼šé‘’于貨架冷彎型鋼冷彎生產線的具體生產éŽç¨‹çš„間斷性特點,有利于采用ç¾å ´ç¶“驗整定法ç²å–有效PIDåƒæ•¸å¹¶èƒ½é”åˆ°ä¸€å€‹è¼ƒå¥½çš„æŽ§åˆ¶æ•ˆæžœï¼ŒåˆæœŸPIDæ¯”ä¾‹åƒæ•¸æŒ‰ç¶“驗數據è¨å®šï¼Œå¹¶ä¾å…ˆæ¯”例,åŽç©åˆ†ï¼Œæœ€åŽå¾®åˆ†çš„é †åºé€²è¡ŒPIDåƒæ•¸èª¿æ•´ï¼Œåœ¨è§€å¯Ÿç¾å ´æŽ§åˆ¶éŽç¨‹ã€éŽç¨‹å€¼åŠé‹å‹•æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦çš„æ¸¬é‡æ¯”è¼ƒçš„åŒæ™‚,慢慢的改變PIDåƒæ•¸å€¼å¹¶å復湊試,直到é‹å‹•控制精度åŠå…¶ç©©å®šæ€§ç¬¦åˆè¦æ±‚為æ¢ã€‚PIDæœ€ä½³æ•´å®šåƒæ•¸ç¢ºå®šåŽï¼Œå¹¶ä¸èƒ½èªªæ˜Žå®ƒæ°¸é 都是最佳的,ä»ç„¶æœƒå—å¤–ç•Œæ“¾å‹•è€Œç™¼ç”Ÿæ ¹æœ¬æ€§çš„æ”¹è®Šå¹¶è¦æ±‚釿–°æ ¹æ“šéœ€è¦é€²è¡Œæœ€ä½³åƒæ•¸çš„æ•´å®šï¼Œå¯¦éš›éŽç¨‹ä¸å¯ä»¥ç™¼ç¾è¼¸å‡ºèˆ‡èª¤å·®çš„關系å¼å¦‚下所示: 上å¼ä¸ï¼ŒU(n)為第n個采樣周期的控制輸出;e(n)為第n個采樣周期的ä½ç½®èª¤å·®ï¼›n為æ£å¸¸é‡‡æ¨£å‘¨æœŸï¼› 為微分采樣周期;kp為比例增益;ki為ç©åˆ†æ¯”例增益;kd為微分比例增益。PID控制系統調節輸出就是為了ä¿è‰å差值e為零,使系統é”åˆ°ä¸€å€‹é æœŸç©©å®šç‹€æ…‹ã€‚
3.2æŽ§åˆ¶ç³»çµ±åƒæ•¸çš„æ•´å®šï¼šä¸»æŽ§PLC程åºä¸çš„PIDåƒæ•¸æ•´å®šåŠç³»çµ±é‹å‹•分æžï¼Œçœ‹çµ¦å®šçš„åƒæ•¸æ˜¯å¦ç¬¦åˆæŽ§åˆ¶ç³»çµ±çš„è¦æ±‚,該éŽç¨‹éœ€ç”¨åƒæ•¸æ•´å®šå¯¦ç¾ã€‚åƒæ•¸æ•´å®šçš„主è¦ä»»å‹™æ˜¯ç¢ºå®škpã€kiã€kdã€é‡‡æ¨£å‘¨æœŸnåŠå¾®åˆ†é‡‡æ¨£å‘¨æœŸ ;比例增益kpæä¾›äº†ä¸€å€‹èˆ‡ä½ç½®èª¤å·®æˆæ£æ¯”的輸出,比例系數kp增大,使伺æœé©…å‹•ç³»çµ±çš„å‹•ä½œéˆæ•ã€éŸ¿æ‡‰åŠ å¿«ï¼Œè€ŒéŽå¤§æœƒå¼•èµ·æŒ¯è•©ï¼Œèª¿ç¯€æ™‚é–“åŠ é•·ï¼›ç©åˆ†æ¯”例增益kiæä¾›äº†éš¨æ™‚é–“å¢žé•·çš„è¼¸å‡ºï¼Œå› æ¤ä¿è‰äº†éœæ…‹ä½ç½®èª¤å·®ç‚º0,ç©åˆ†ç³»æ•¸Ki增大,能消除系統穩態誤差,但穩定性下é™ï¼›å¾®åˆ†æ¯”例增益kdæä¾›äº†èˆ‡ä½ç½®è®ŠåŒ–çŽ‡æˆæ£æ¯”çš„è¼¸å‡ºï¼Œèµ·åˆ°äº†è¶…å‰æŽ§åˆ¶çš„ä½œç”¨ï¼Œæ¸›å°äº†ç³»çµ±çš„超調,ä¿è‰äº†ç³»çµ±çš„動態特性良好,微分控制kdå¯ä»¥æ”¹å–„å‹•æ…‹ç‰¹æ€§ï¼Œä½¿è¶…èª¿é‡æ¸›å°‘,調整時間縮çŸã€‚采樣周期的é¸å–應é å°äºŽå°è±¡çš„æ“¾å‹•å‘¨æœŸã€æ‡‰æ¯”å°è±¡çš„æ™‚間常數å°å¾—å¤šã€æ‡‰è€ƒæ…®åŸ·è¡Œæ©Ÿæ§‹çš„響應速度ã€å°è±¡æ‰€è¦æ±‚的調節å“質ç‰ï¼Œå¯¦éš›ä¸Šç›¡é‡é¸å–å°é‡å€¼ï¼›å…·é«”整定éŽç¨‹éœ€è¦æ ¹æ“šPIDåƒæ•¸ä¾†åˆ¶å®šç¾å ´çš„驿‡‰åƒæ•¸å’Œç¾å ´çš„實際調整è¨å®šï¼Œç”±äºŽç³»çµ±ä¸»æŽ§PLC程åºä¸çš„PIDåƒæ•¸ä¸èƒ½å¯¦ç¾å¯¦æ™‚åœ¨ç·šèª¿æ•´ï¼Œéœ€è¦æ ¹æ“šä¸åŒçš„ç”¢å“æˆ–è² è¼‰æƒ…æ³åˆ†åˆ¥æ•´å®šï¼Œå¹¶åœ¨ç”Ÿç”¢å·¥å…·éŽç¨‹ä¸é€šéŽè§¸æ‘¸å±åˆ†åˆ¥è¼¸å…¥æ•´å®šå€¼ä¾†å¯¦ç¾æœ‰æ•ˆæŽ§åˆ¶ï¼Œå¦å‰‡æ˜“å½¢æˆä½ç½®æŽ§åˆ¶éŽç¨‹çš„超調或振蕩ç‰ç¾è±¡ã€‚
4 調試è¦é»žåŠæ³¨æ„äº‹é …
4.1交æµä½ç½®ä¼ºæœç³»çµ±çš„動態性能是冷彎è¨å‚™åœ¨ç·šèª¿è©¦éŽç¨‹ä¸çš„é‡è¦éšŽæ®µï¼Œç›´æŽ¥æ±ºå®šäº†å†·å½Žè¨å‚™çš„工作性能和產å“çš„å”ä½ç²¾åº¦åˆ†å¸ƒè¦å¾‹å’ŒæŽ§åˆ¶ç²¾åº¦ã€‚如貨架冷彎機組ä¸çš„伺æœç³»çµ±çš„æŽ§åˆ¶è¦æ±‚很高, 䏿‡‰æœ‰ä»»ä½•振蕩和超調, å¦å‰‡æœƒé€ æˆè²¨æž¶çµ„ä»¶çš„å´ç«‹é¢å”ä½èª¤å·®å¤§ï¼Œå”ä½åˆ†å¸ƒä¸å‡å‹»ï¼Œåš´é‡å½±éŸ¿è²¨æž¶çš„è£é…精度和使用性能,é™ä½Žæˆå“çŽ‡ï¼Œå¢žåŠ ç”Ÿç”¢ç¶“ç‡Ÿæˆæœ¬ã€‚貨架冷彎機組ä¸çš„伺æœå®šé•·é€æ–™ç‚ºæ–·çºŒé€æ–™æ¨¡å¼ï¼Œå…¶é€æ–™çš„長度與é…套è¨å‚™çš„åŠ å·¥æ™‚é–“æ±ºå®šäºŽäº¤æµä½ç½®ä¼ºæœç³»çµ±çš„é‹å‹•節æ‹ï¼ŒæŽ§åˆ¶å®šä½ç²¾åº¦åŠäº¤æµä½ç½®ä¼ºæœç³»çµ±çš„動態性能ç‰ï¼Œå…¶å‹•態性能一般å¯ç”±ç³»çµ±åœ¨å–®ä½éšŽèºè¼¸å…¥ä¿¡è™Ÿä½œç”¨ä¸‹çš„æ™‚間響應曲線來æè¿°ã€‚如圖2所示å¯é€šéŽå¤šç¨®èª¿æ•´è®ŠåŒ–的形å¼é€æ¼¸åˆ°é”定ä½é»žï¼Œæˆ‘們希望ç²å¾—åœ–ä¸æ¨™ç¤ºç‚º1的單調變化模å¼ï¼Œä¸å¸Œæœ›å‡ºç¾æ¨™ç¤ºç‚º2或3的振蕩波形,標示為4çš„èª¿æ•´æ¨¡å¼æœƒå½¢æˆä¸åˆ°ä½æ•…障或伺æœç³»çµ±éš¨å‹•誤差大ã€èª¿ç¯€æ™‚é–“å»¶é•·ç‰ç¾è±¡ï¼Œå½±éŸ¿æ•´æ©Ÿçš„速度匹é…和控制精度ç‰ã€‚圖示出的常用的動態性能指標有: ä¸Šå‡æ™‚é–“trã€èª¿ç¯€æ™‚é–“ts和超調é‡σ%。其ä¸ä¸Šå‡æ™‚é–“tråæ˜ äº†ç³»çµ±çš„å‹•æ…‹éˆæ•åº¦å’Œç³»çµ±éŽæ¸¡éŽç¨‹çš„快速性; 調節時間tsåˆç¨±éŽæ¸¡éŽç¨‹æ™‚間,是衡é‡ç³»çµ±å¿«é€Ÿæ€§çš„ä¸»è¦æŒ‡æ¨™ï¼› 超調é‡σ%æ˜¯åæ˜ 在系統éŽåº¦éŽç¨‹é€²è¡Œå¾—是å¦å¹³ç©©çš„æŒ‡æ¨™ã€‚
圖2 交æµä½ç½®ä¼ºæœç³»çµ±çš„動態性能圖示
4.2在系統調試時, 完全å¯é€šéŽå°ç³»çµ±å‹•態性能的這些指標進行在線軟件測試ã€ç›¸é—œæ•¸æ“šåˆ†æžå¾—åˆ°ç³»çµ±åƒæ•¸æ‡‰èª¿è©¦çš„值, 如:SIMATIC STEP 7軟件é‡å°SIMATIC S7-300 FM 354 SERVO模塊的DB1200ä¸çš„åƒæ•¸å’Œæ•¸æ“šé€²è¡Œèª¿ç¯€ï¼Œå¯¦ç¾æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦ã€é‹è¡Œé€Ÿåº¦ç‰çš„優化é…置以åŠåœ¨ç·šä¼ºæœç³»çµ±çš„監測,系統分æžé—œéµåƒæ•¸çš„走勢,如é‹å‹•超調é‡çš„變化ã€é€Ÿåº¦åŠé›»æµå€¼çš„變化,從而調節使伺æœç³»çµ±é”åˆ°ç†æƒ³ç‹€æ…‹ã€‚如確èªä¼ºæœç³»çµ±é‹å‹•執行元件å°ä¸Šä½æ©Ÿçš„æŒ‡ä»¤åŸ·è¡Œå差情æ³ï¼Œå¯é‡‡ç”¨æŒ‡ä»¤å差的自動或手動模å¼é€²è¡Œèª¿æ•´ï¼Œé©ç•¶å„ªåŒ–ä¼ºæœæŽ§åˆ¶å™¨å’Œä¼ºæœé›»æ©Ÿçš„è¨å®šåƒæ•¸ï¼Œå°SIMATIC S7-300ä¸Šä½æ©ŸåŠSIMATIC S7-300 FM 354 SERVOæ¨¡å¡Šä¼ºæœæŽ§åˆ¶åƒæ•¸çš„è¨å®šå’Œèª¿æ•´ç‰ï¼Œä¹Ÿå¯é¸ç”¨ç‰¹å®šçš„調試軟件來輔助è¨å®šå’Œèª¿æ•´æŽ§åˆ¶åƒæ•¸ã€‚如:速度指令調整增益ã€é€Ÿåº¦ç’°è·¯å¢žç›Šç‰å¢žç›Šåƒæ•¸çš„調整,來ç²å¾—å„ªåŒ–åƒæ•¸å’ŒæŽ§åˆ¶æ•ˆæžœï¼Œç”±äºŽä¼ºæœç³»çµ±å¸¶è² 載é‹è¡Œæ™‚å˜åœ¨ç³»çµ±èˆ‡è² 載動態匹é…çš„å•題ã€å˜åœ¨åƒæ•¸æ™‚變ã€è² 載擾動以åŠä¼ºæœé›»æ©Ÿè‡ªèº«å’Œè¢«æŽ§å°è±¡çš„åš´é‡éžç·šæ€§ã€å¼·è€¦åˆæ€§ç‰ä¸ç¢ºå®šå› ç´ ï¼Œå¿…é ˆåœ¨ç·šä¿®è¨‚æ¨¡ç³ŠæŽ§åˆ¶çš„æ•¸å¸æ¨¡åž‹å’ŒæŽ§åˆ¶æ•æ„Ÿåƒæ•¸ï¼Œç›¸æ‡‰çš„PIDæŽ§åˆ¶åƒæ•¸ï¼Œä»¥å¯¦ç¾ç³»çµ±ç„¡è¶…調和振蕩ç¾è±¡ã€‚如:貨架冷彎機組在è¨è¨ˆæ™‚會考慮使用多æ¿åŽšåŒè¦æ ¼çš„系列產å“ã€æˆ–通éŽä¸åŒçš„冷彎工è—在一æ¢ç”Ÿç”¢ç·šä¸Šç”Ÿç”¢ä¸åŒè¦æ ¼å°ºå¯¸çš„貨架產å“,故交æµä½ç½®ä¼ºæœç³»çµ±çš„è² è¼‰çš„å¤§å°å’Œæ€§è³ªæœƒç™¼ç”Ÿå¤šç¨®è®ŠåŒ–,甚至相åŒè¦æ ¼å·æ–™åœ¨æ›´æ›åŽä¹Ÿæœƒé€ æˆè² 載的ä¸ç©©å®šèˆ‡è®ŠåŒ–, 這種變化將使系統的性能特別是動態性能變得復雜,使é‹å‹•定ä½å‡ºç¾æŒ¯è•©ã€è¶…調甚至于ä¸èƒ½ç©©å®šé‹è¡Œï¼Œå¿…é ˆåœ¨èª¿è©¦ç¾å ´æ¸¬å®šç³»çµ±æ‰€å¸¶è² 載的動態性能指標和伺æœç³»çµ±åœ¨ç·šå¸¶è² 載時的動態性能指標, 在調試éŽç¨‹ä¸å°ç³»çµ±é€²è¡Œå‹•態性能分æžèˆ‡æ¸¬å®š, 并憑經驗由人工進行ç¾å ´åœ¨ç·šä¿®æ£èˆ‡èª¿è©¦ï¼Œèª¿è©¦ç¾å ´ä¹Ÿéœ€è¦é…åˆç›¸ç•¶çš„人力進行相關數據的收集整ç†ã€æ•¸æ“šåˆ†æžè™•ç†ç‰ã€‚
4.3主è¦å®Œæˆä»¥ä¸‹å·¥ä½œï¼š
1)ã€å¯¦æ™‚采集數據, 峿¸¬è©¦å¸¶è¼‰ç³»çµ±çš„å‹•æ…‹æ€§èƒ½åƒæ•¸, 如實際速度ã€å¯¦éš›ä½ç½®åƒæ•¸ç‰ï¼Œä¸»è¦æ˜¯é€šéŽä¸€äº›å°ˆç”¨çš„åƒæ•¸å–®å…ƒã€è¨ˆç®—åŠç›£æŽ§è»Ÿä»¶ï¼Œé€šéŽä½¿ç”¨é€™äº›å·¥å…·å’Œæ‰‹æ®µé€²è¡Œæœ‰é—œåƒæ•¸çš„è¨å®šã€ç›£æŽ§ã€æ³¢å½¢é¡¯ç¤ºã€I/O檢查監控ã€åœ¨ç·šèª¿æ•´ã€é‹å‹•åƒæ•¸çš„ç²å–與處ç†ç‰ã€‚
2)ã€è¼”助作圖, æŠŠé€™äº›åƒæ•¸ç”¨æ›²ç·šå½¢å¼è¡¨ç¤ºå‡ºä¾†, 如畫æˆé€Ÿåº¦éŸ¿æ‡‰æ›²ç·šã€ä½ç½®éŸ¿æ‡‰æ›²ç·šç‰ï¼›
3ï¼‰ã€æ±‚出系統的動態性能指標, 如: ä¸Šå‡æ™‚é–“trã€èª¿ç¯€æ™‚é–“ts和超調é‡σ%ç‰ã€‚
4ï¼‰ã€æ ¹æ“šç³»çµ±å‹•æ…‹æ€§èƒ½æŒ‡æ¨™çš„èµ°å‹¢ï¼Œé‡æ–°åˆ¶è¨‚交æµä½ç½®ä¼ºæœç³»çµ±çš„動態性能在線調試方案,
5)ã€äº‹å¯¦ä¸Šå¯ä»¥å¯¦ç¾ä¼ºæœå®šä½æŽ§åˆ¶ç©©å®šåœ¨ç·¨ç¢¼å™¨ä¸€å€‹è§’脈沖波動范åœä¸Šï¼Œå¹¶ç©©å®šå¯¦ç¾é‹å‹•控制。如:我公å¸é¸ç”¨çš„編碼器為2000p/r,測é‡è¼¥å‘¨é•·ç‚º300mm,貨架組件的å”ä½æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦ç†è«–上å¯å¯¦ç¾±0.075mmï¼Œè€ƒæ…®åˆ°å†·å½Žå·æ–™çš„表é¢å¹³æ•´åº¦ç‰å…¶å®ƒå› ç´ çš„å½±éŸ¿ï¼Œå…¶å¯¦éš›å”ä½æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦è¦ä½Žäº›ï¼›æ ¹æ“šå¾žç”Ÿç”¢ç¾å ´é‡‡é›†åˆ°çš„æ•¸æ“šåˆ†æžï¼Œå¯¦éš›å”ä½æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦σé”到±0.10mmä»¥å…§ï¼Œä¸”èª¤å·®åŸºæœ¬ç¬¦åˆæ£æ…‹åˆ†å¸ƒè¦å¾‹ï¼Œå¾žæ ¹æœ¬ä¸Šä¹Ÿä¿è‰äº†ç¸½é•·åº¦ä¸Šçš„ç´¯ç©èª¤å·®æœ€å°ï¼ŒåŸºæœ¬ç©©å®šåœ¨6σ以內。交æµä¼ºæœç³»çµ±æœ€é«˜é‹è¡Œé€Ÿåº¦å¯é”60M/min以上,整機匹é…é‹è¡Œé€Ÿåº¦å¯é”到20M/min以上ç‰ï¼Œæ¥µå¤§åœ°æé«˜äº†å†·å½Žåž‹é‹¼ç”¢å“çš„ç”Ÿç”¢åˆ¶é€ å“質ã€ç”Ÿç”¢æ•ˆçŽ‡å’Œæ‡‰ç”¨èŒƒåœã€‚
4.4系統的機械控制精度å°é›»æ°£ç³»çµ±çš„æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦å˜åœ¨ä¸€å®šçš„影響,å¯é€šéŽé›»æ°£ä¸Šçš„é€šé›»ä¿æŒå’Œå¯¦éš›çš„轉矩平衡ã€é©ç•¶çš„æ©Ÿæ¢°å®šä½æŠ±é–˜åŠåŠ å·¥åŽŸæ–™çš„å¹³æ•´åº¦ç‰æ–¹é¢é€²è¡Œç¶œåˆæŽ§åˆ¶ä»¥ç¸®çŸç³»çµ±çš„在線調試時間和周期,為ä¿è‰å†·å½Žçµ„件的質é‡å’Œç”Ÿç”¢æˆæœ¬ï¼Œé‚„å¿…é ˆå®šæœŸå°æ—‹è½‰ç·¨ç¢¼å™¨æ¸¬é‡è¼¥çš„磨æé€²è¡Œæ ¡æº–ä¿®æ£ã€ç›¸é—œå¤–åœè¨å‚™åƒæ•¸è®ŠåŒ–或調試éŽç¨‹ä¸çš„æ©Ÿçµ„å†èª¿æ•´ã€è¨å‚™çš„ç¶è·ä¿é¤Šç‰ï¼Œå¾žè€Œç›¡é‡åœ¨å¾ˆå¤šå ´åˆé”到較高精度ä½ç½®æŽ§åˆ¶çš„è¦æ±‚ã€‚å¹¶æ ¹æ“šå…·é«”ç”¢å“é€²è¡Œåƒæ•¸å„ªåŒ–和性能分æžï¼Œä»¥æé«˜ç³»çµ±çš„å»£æ³›é©æ‡‰æ€§ã€‚
5ã€çµè«–
é‹ç”¨SIMATIC S7-300 å¯ç·¨ç¨‹æŽ§åˆ¶å™¨åœ¨åœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹ç”Ÿç”¢ç·šä¸çš„具體應用åŠç·¨ç¨‹è¨è¨ˆã€èª¿è©¦ã€‚基本å¯å¯¦ç¾è²¨æž¶ç«‹æŸ±çš„å”ä½èª¤å·®æŽ§åˆ¶ç²¾åº¦è¦æ±‚,該系統經éŽå¯¦éš›åœ¨ç·šèª¿è©¦å’Œé‹è¡Œè¡¨æ˜Žï¼Œæ•´å€‹ç³»çµ±è¨è¨ˆåˆç†ï¼ŒæŽ§åˆ¶ç²¾åº¦é«˜ï¼Œé‹è¡Œå¯é ,減å°äº†æ“作人員的勞動強度,æé«˜äº†ç”Ÿç”¢æ•ˆçŽ‡ã€‚å°‡åœ¨ç·šé æ²–å”冷彎æˆåž‹ç”Ÿç”¢ç·šçš„生產效率和產å“è³ªé‡æå‡åˆ°äº†ä¸€å€‹æ–°çš„層次,應該說其整體è¦åŠƒè¨è¨ˆæ€è·¯å’Œå…·é«”應用調試éŽç¨‹æ˜¯æˆåŠŸçš„ã€‚
6 åƒè€ƒæ–‡ç»ï¼š
1 éƒæ…¶é¼Žï¼ŒçŽ‹æˆå…ƒ.《交æµä¼ºæœç³»çµ±.》,機械工æ¥å‡ºç‰ˆç¤¾ï¼Œ1998
2 çŽ‹å…ˆé€²ï¼Œã€Šå†·å½Žåž‹é‹¼ç”Ÿç”¢åŠæ‡‰ç”¨ã€‹ï¼Œå†¶é‡‘å·¥æ¥å‡ºç‰ˆç¤¾ï¼Œ1994.8
3 賴耿陽,《最新冷軋æˆå½¢å…¨é›†ã€‹ï¼Œå¾©æ¼¢å‡ºç‰ˆç¤¾ï¼Œ1990.9
4 西門åS7-300硬件手冊 5 西門åS7-300編程手冊
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