人機界é¢å’ŒPLC在漆包線生產控制系統ä¸çš„æ‡‰ç”¨
時間:2008-02-13 09:51:00來æºï¼šcaojing
導語:?本文çµåˆç†è€…æ”¹é€ æ¹–åŒ—å“創電工有é™å…¬å¸å¼•進的奧地利MAG å…¬å¸HN2B-SN8/16é«˜é€Ÿè‡¥å¼æ¼†åŒ…機,介紹了西門åS7-300 PLCå’ŒEasyview觸摸å±åœ¨é«˜é€Ÿè‡¥å¼æ¼†åŒ…機自動控制系統ä¸çš„æ‡‰ç”¨ã€‚
1 引言
超細漆包線是一種精細線æï¼Œå»£æ³›æ‡‰ç”¨äºŽé›»åã€é›»å·¥è¡Œæ¥ã€‚而PLC 作為一種通用的工æ¥è‡ªå‹•化控制è£ç½®,具有體ç©å°ã€åŠŸèƒ½å¼·ã€ç¨‹åºè¨è¨ˆç°¡å–®ã€ç¶è·æ–¹ä¾¿ç‰å„ªé»ž,ç‰¹åˆ¥æ˜¯å®ƒé©æ‡‰æƒ¡åУ工æ¥ç’°å¢ƒçš„能力和它的高å¯é 性,使它得到廣泛的應用。本文çµåˆç†è€…æ”¹é€ æ¹–åŒ—å“創電工有é™å…¬å¸å¼•進的奧地利MAG å…¬å¸HN2B-SN8/16é«˜é€Ÿè‡¥å¼æ¼†åŒ…機,介紹了西門åS7-300 PLCå’ŒEasyview觸摸å±åœ¨é«˜é€Ÿè‡¥å¼æ¼†åŒ…機自動控制系統ä¸çš„æ‡‰ç”¨ã€‚
2 漆包線生產的工è—éŽç¨‹å’ŒæŽ§åˆ¶è¦æ±‚
2.1漆包線的生產工è—éŽç¨‹
漆包線的生產工è—éŽç¨‹å¦‚圖1æ‰€ç¤ºï¼ŒåŽŸææ–™ç´°éŠ…æ¡¿ç”±æ‹‰çµ²é›»æ©Ÿæ‹–å‹•ç¶“éŽ12铿‹‰çµ²æ¨¡å…·æ‹‰çµ²æˆä¸€å®šç·šå¾‘åŽï¼Œç¶“éŽé€€ç«çˆé€€ç«æ”¹è®ŠéŠ…æ¡¿å…§éƒ¨æ™¶é«”çµæ§‹ï¼Œç„¶åŽå°‡çµ•緣漆涂覆在銅線表é¢ï¼Œå†ä½¿å°Žç·šé€²å…¥çˆè†›çƒ˜ç„™ï¼Œå°‡æº¶åŠ‘è’¸ç™¼å¹¶ä½¿æ¼†æˆè†œå›ºåŒ–,在銅線表é¢å½¢æˆåŽšè–„å‡å‹»çš„æ¼†è†œï¼Œæœ€åŽç¶“éŽæ½¤æ»‘åŽæ”¶ç·šäºŽç·šç›¤ä¸Šå½¢æˆæˆå“漆包線。
ç‰½å¼•é›»æ©Ÿç”±ä¸»é›»æ©Ÿæ‹–å‹•ï¼Œå…¶è½‰é€Ÿç”±æ‰€ç”Ÿç”¢æ¼†åŒ…ç·šçš„ç›´å¾‘è€Œå®šï¼Œå…¶ç·šé€Ÿåº¦ä¹Ÿä¸€å®šï¼Œå› è€Œå®ƒæ±ºå®šæ•´æ¢ç·šçš„ç”Ÿç”¢ç·šé€Ÿåº¦ã€‚ä¸€èˆ¬åŠ å·¥çš„ç·šå¾‘è¶Šç´°ï¼Œåœ¨çˆé«”ä¸çƒ˜ç„™çš„æ™‚é–“è¶ŠçŸï¼Œå…¶ç”Ÿç”¢ç·šé€Ÿåº¦è¶Šé«˜ã€‚收線電機將æˆå“ç·šçºç¹žåœ¨æ”¶ç·šç›¤ä¸Šï¼Œå…¶ç·šé€Ÿåº¦éš¨è‘—çºç¹žç›´å¾‘的變大會增大,為了ä¿è‰æ•´æ¢ç·šç”Ÿç”¢ç·šé€Ÿåº¦çš„æ’å®šï¼Œå¿…é ˆé€æ¥é™ä½Žæ”¶ç·šé›»æ©Ÿçš„è½‰é€Ÿã€‚ç•¶æ”¶ç·šç›¤æ”¶æ»¿ç·šæ™‚ï¼Œåœ¨ä¸æ”¹è®Šç”Ÿç”¢ç·šé€Ÿåº¦çš„æƒ…æ³ä¸‹éœ€è¦å°‡æˆå“線臨時çºç¹žåˆ°æ›ç·šé›»æ©Ÿä¸Šï¼Œå¹¶åœ¨æ”¶ç·šé›»æ©Ÿä¸Šæ›´æ›ç©ºç·šç›¤ï¼Œå•Ÿå‹•åŽé‡æ–°å°‡æˆå“ç·šçºç¹žå›žæ”¶ç·šé›»æ©Ÿã€‚拉絲電機ã€ç‰½å¼•é›»æ©Ÿã€æ”¶ç·šé›»æ©Ÿä¹‹é–“çš„ç´°éŠ…çµ²å¿…é ˆå˜åœ¨ä¸€å®šçš„張力來ä¿è‰ç”Ÿç”¢éŽç¨‹çš„完æˆã€‚由以上分æžå¯çŸ¥ï¼Œæ¼†åŒ…線的生產傳動控制是整個工è—ä¸çš„é—œéµï¼Œå®ƒç›´æŽ¥é—œç³»åˆ°æˆå“ç·šæçš„質é‡ã€‚
2.2 æŽ§åˆ¶è¦æ±‚
(1) 細線的張力控制
張力éŽå¤§ï¼Œæœƒå°‡ç´°ç·šæ‹‰æ–·ï¼Œé€ æˆçˆé«”å…§çš„ç·šå› çƒ˜ç„™æ™‚é–“éŽé•·è€Œå»¢ç·š;張力éŽå°ï¼Œå‰‡æœƒé€ æˆæ•´æ¢ç·šæ¾ç·šï¼Œä½¿ç·šè„«é›¢å„處的滑輪組,çºç¹žæ‰“çµï¼Œç”¢ç”Ÿå»¢ç·šã€‚
(2) 高精度的速度控制
該臺漆包機的生產線æç›´å¾‘èŒƒåœæ˜¯0.08~0.20mm,ä¸åŒç·šå¾‘è¦æ±‚有ä¸åŒçš„生產線速度,生產最高線速度å¯é”750m/min,å…許線速誤差為1m/min,å°èª¿é€Ÿç²¾åº¦è¦æ±‚相當高。
(3) 系統的å¯é 性
ç´°éŠ…ç·šåƒ¹æ ¼æ˜‚è²´ï¼Œä¸”ç”Ÿç”¢åŠ å·¥è·é›¢é•·ï¼ˆåœ¨çˆè†›ä¸éœ€è¦ä¾†å›žä¸Šæ¼†/烘焙10余次),易變形斷線。一旦發生斷線,則çˆè†›å…§çš„ç·šå°‡å…¨éƒ¨å ±å»¢ï¼Œéœ€è¦é‡æ–°ç©¿ç·šã€‚å› è€Œå°æŽ§åˆ¶ç³»çµ±çš„å¯é æ€§è¦æ±‚相當高。
(4) 系統的兼容性
由于是å°å» 方的原有è¨å‚™é€²è¡Œæ”¹é€ ,需è¦åœ¨è¨è¨ˆæ™‚å……åˆ†å…¼å®¹åˆ©ç”¨åŽŸæœ‰ç³»çµ±çš„å‚³æ„Ÿå™¨å’ŒåŸ·è¡Œæ©Ÿæ§‹ï¼ˆé–‹é—œã€æŒ‰éˆ•ã€é›»æ©Ÿã€èª¿é€Ÿå™¨ç‰ï¼‰ï¼Œç›¡å¯èƒ½æ¢å¾©åŽŸæœ‰ç³»çµ±çš„åŠŸèƒ½ã€‚
3 控制系統的硬件構æˆ
æŽ§åˆ¶ç³»çµ±çš„ç¸½é«”ç¡¬ä»¶çµæ§‹å¦‚圖2æ‰€ç¤ºã€‚ä¸‹ä½æ©Ÿç”±ä¸€è‡ºè¥¿é–€åS7-300 PLCæ§‹æˆï¼ŒCPUé¸ç”¨6ES7-CPU314,帶有MPI接å£ï¼Œé¸é…64k EPROMå˜å„²å¡ã€‚è€ƒæ…®ç³»çµ±çš„ç¸½é»žæ•¸å’Œä»ŠåŽæ“´å±•的需è¦ï¼Œé…置了1個擴展機架,主機架和擴展機架å„è² è²¬4æ¢ç·šé 的生產,2個機架之間通éŽé€šä¿¡æ¨¡å¡ŠIM360å’ŒIM361通信。2個機架é…置完全相åŒçš„DIã€DOã€AIã€AO信號模塊,實ç¾å°8æ¢ç·šçš„ç”Ÿç”¢å‚³å‹•æŽ§åˆ¶ï¼ŒæŽ¥å—æ“ä½œé¢æ¿ä¸Šçš„å„種按鈕輸入指令以åŠå…‰é›»å‚³æ„Ÿå™¨ä¿¡è™Ÿï¼Œå¯¦ç¾å°æ‹‰çµ²ã€ç‰½å¼•ã€æ”¶ç·šã€æ›ç·šé›»æ©Ÿçš„èµ·åœã€åŒæ¥åŠ é€Ÿã€å¼µåŠ›æŽ§åˆ¶ã€å„個電機的生產狀態在æ“ä½œé¢æ¿ä¸Šä»¥å„種指示燈顯示。PLC的實際點數為64點數å—é‡è¼¸å…¥ã€126點數å—é‡è¼¸å‡ºã€26點模擬é‡è¼¸å…¥ã€12點模擬é‡è¼¸å‡ºï¼Œç¸½é»žæ•¸228點。
系統人機界é¢é¸ç”¨EasyView MT510TV3CN 10â€è§¸æ‘¸å±ï¼Œç”¨äºŽç›£è¦–生產狀æ³å’Œè¨ç½®ç”Ÿç”¢åƒæ•¸ã€‚通éŽé…置通訊é©é…器PC Adapter實ç¾è¥¿é–€åMPIå”è°å’ŒRS232串行通信å”è°çš„轉æ›ï¼Œå¯¦ç¾è§¸æ‘¸å±å’ŒPLC之間的數據通信。
生產線上å„處的直æµèª¿é€Ÿå™¨ä»ç„¶ä½¿ç”¨åŽŸæœ‰é…置,拉絲電機使用Lenze 472ã€ä¸»ç‰½å¼•電機使用BARDOR SPT100,收線電機和æ›ç·šé›»æ©Ÿä½¿ç”¨Lenze 492。
烘焙çˆã€é€€ç«çˆç‰çˆé«”å„é—œéµæº«æŽ§é»žçš„æº«åº¦æŽ§åˆ¶é‡‡ç”¨æ—¥æœ¬RKCå…¬å¸CD901溫度控制儀表ç¨ç«‹å¯¦ç¾ã€‚
4 Lenzeç›´æµèª¿é€Ÿå™¨çš„工作方å¼
HN2Bè‡¥å¼æ¼†åŒ…機的原有直æµèª¿é€Ÿå™¨é¸ç”¨çš„æ˜¯æ¨¡æ“¬Lenze470ã€490系列直æµèª¿é€Ÿå™¨ï¼Œå®ƒå…·æœ‰è½‰é€Ÿå饋控制ã€é›»æ¨žé›»å£“å饋控制ã€ç›´æŽ¥é›»æ¨žé›»æµæŽ§åˆ¶ç‰æŽ§åˆ¶æ–¹å¼ï¼Œå¯ä»¥äºŒè±¡é™æˆ–四象é™é‹è¡Œã€‚
æ•´æ¢æ¼†åŒ…線的生產線速度由牽引電機的速度決定,其速度給定通éŽPLCçš„AO模塊在程åºä¸ç›´æŽ¥çµ¦å‡ºã€‚æ‹‰çµ²é›»æ©Ÿã€æ”¶ç·šé›»æ©Ÿèˆ‡ç‰½å¼•é›»æ©Ÿçš„é€Ÿåº¦åŒ¹é…æ˜¯é€šéŽæ¼†åŒ…線帶動張力擺桿直接給定電樞電æµå€¼ã€‚張力擺桿實質是一個電ä½å™¨ï¼Œè¼¸å‡º0~10V的電壓,該電壓通éŽMAG 2000åŒæ¥æ¿åç½®åŽè®Šç‚º-5V~+5V的電壓輸入Lenzeç›´æµèª¿é€Ÿå™¨ã€‚å°äºŽç›´æµé›»æ©Ÿï¼Œä¸€å®šçš„電樞電æµå€¼å°æ‡‰äºŽä¸€å®šçš„轉矩,通éŽå¼µåŠ›æ“ºæ¡¿ç›´æŽ¥è¼¸å‡ºé›»æµçµ¦å®šæ•¸å€¼å¾žè€Œä¿è‰åœ¨æ”¶ç·šã€æ‹‰çµ²éŽç¨‹ä¸ä¿æŒå¼µåŠ›ï¼ˆè½‰çŸ©ï¼‰æ’å®šã€‚ä½†åœ¨ç·šé æœªç¹žä¸Šç·šç›¤ä¹‹å‰ï¼Œè² è¼‰è½‰çŸ©ç‚ºé›¶ï¼Œæ¤æ™‚è‹¥ç›´æŽ¥ä½¿ç”¨é›»æ¨žé›»æµæŽ§åˆ¶æ–¹å¼æœƒå°Žè‡´æ•…éšœã€‚å› æ¤ï¼Œåœ¨ç·šé 上盤之å‰éœ€è¦ä½¿ç”¨è½‰é€Ÿå饋控制方å¼ï¼Œå…¶é€Ÿåº¦çµ¦å®šç”±AO模塊在PLC程åºä¸ç›´æŽ¥çµ¦å‡º;æ£å¸¸ç”Ÿç”¢æ”¶ç·šæ™‚ï¼Œä½¿ç”¨é›»æ¨žé›»æµæŽ§åˆ¶æ–¹å¼ï¼Œæ¤æ™‚轉速å饋ä¸èµ·ä½œç”¨ã€‚Lenzeç›´æµèª¿é€Ÿå™¨è½‰é€Ÿ/é›»æµæŽ§åˆ¶æ–¹å¼çš„å·¥ä½œåŽŸç†æ¡†ï¼Œé€šéŽä¸€å€‹ä¸é–“繼電器實ç¾è½‰é€Ÿ-é›»æµæŽ§åˆ¶æ–¹å¼çš„切æ›ã€‚
5 PLC軟件è¨è¨ˆ
PLC控制程åºåˆ©ç”¨è¥¿é–€åå…¬å¸æä¾›çš„åŸºäºŽWindows平臺的STEP7編程軟件編寫。STEP7編程軟件具有éžå¸¸è±å¯Œçš„ç·¨è¯å·¥å…·,å¯ä»¥å¾ˆå®¹æ˜“地組態PLC硬件,編輯ã€ç·¨è¯ã€èª¿è©¦ã€ä¸‹è¼‰ç¨‹åºã€‚它具有類似Cèªžè¨€çš„çµæ§‹åŒ–程åºè¨è¨ˆæ–¹å¼ï¼Œé€šéŽåœ¨ç¨‹åºä¸å復調用功能(FB)和功能塊(FC)å¯ä»¥æ¥µå¤§åœ°ç°¡åŒ–程åºè¨è¨ˆï¼Œæ¸›å°ç·¨ç¨‹è² 擔。
按照é¢å‘å°è±¡å’Œçµæ§‹åŒ–程åºè¨è¨ˆçš„æ€æƒ³ï¼ŒPLC控制程åºä¸»è¦é€šéŽåœ¨OB1(周期循環執行組織塊)ä¸å¤šæ¬¡èª¿ç”¨ååŠŸèƒ½å¡Šå¯¦ç¾æ¯æ¢ç·šé 的拉絲ã€ç‰½å¼•ã€æ”¶ç·šã€æ›ç·šã€å¯¦ç¾å°8個線é 生產的控制功能。
5.1 å„æŽ§åˆ¶ç¨‹åºå¡Šçš„功能簡介
(1) 拉絲控制模塊主è¦ç”¨äºŽå¯¦ç¾æ‹‰çµ²æ©Ÿçš„æ“ä½œæŽ§åˆ¶ï¼Œå®ƒæœ‰ç©¿ç·šå’Œæ£å¸¸å·¥ä½œå…©ç¨®ç‹€æ…‹ã€‚拉絲機處于穿線狀態時,拉絲機以0或25m/min的固定速度é‹è¡Œï¼Œä»¥åˆ©äºŽæ“ä½œäººå“¡å®Œæˆæ‹‰çµ²æ©Ÿå…§å¤šé“模具的拉絲穿線æ“作。拉絲機處于æ£å¸¸å·¥ä½œç‹€æ…‹æ™‚,其轉速完全å—å¼µåŠ›æ“ºæ¡¿çš„ç›´æŽ¥é›»æ¨žé›»æµæŽ§åˆ¶ï¼Œå¼µåŠ›æ“ºæŠ¬èµ·ï¼Œé€Ÿåº¦åŠ å¿«ï¼Œå¼µåŠ›æ“ºè½ä¸‹ï¼Œé€Ÿåº¦æ¸›æ…¢ï¼Œè‹¥å¼µåŠ›æ“ºä½äºŽæœ€ä¸‹ç«¯ï¼ˆæ–·ç·šç‹€æ…‹ï¼‰ï¼Œæ‹‰çµ²æ©Ÿè‡ªå‹•åœæ©Ÿã€‚
(2) 牽引控制模塊主è¦ç”¨äºŽå¯¦ç¾ç‰½å¼•定速輪的æ“作控制,牽引定速輪有穿線和æ£å¸¸ç”Ÿç”¢å…©ç¨®å·¥ä½œç‹€æ…‹ã€‚穿線狀態時,牽引電機以0速或25m/min的速度é‹è¡Œï¼Œä»¥å®Œæˆé€€ç«çˆï¼Œçƒ˜ç„™çˆçš„多é“往復穿線工作。æ£å¸¸å·¥ä½œç‹€æ…‹æ™‚,通éŽä¸€å€‹åŠ é€ŸæŒ‰éˆ•ã€ä¸€å€‹æ¸›é€ŸæŒ‰éˆ•實ç¾ç‰½å¼•電機0ã€25m/minç©¿ç·šé€Ÿåº¦ã€æ£å¸¸å·¥è—生產速度的切æ›ã€‚
(3) è¯å‹•控制模塊主è¦ç”¨äºŽçƒ˜ç„™å—çˆå’Œçƒ˜ç„™åŒ—çˆè¯å‹•控制。單動時,漆包線åªç©¿è¶ŠåŒ—烘焙çˆï¼Œç”Ÿç”¢å–®å±¤æ¼†åŒ…ç·š;è¯å‹•時,漆包線穿越å—北兩個烘焙çˆï¼Œæ¶‚雙層漆生產復層漆包線。
(4) æ”¶ç·šæŽ§åˆ¶æ¨¡å¡Šç”¨äºŽæ”¶ç·šé›»æ©Ÿå’ŒæŽ’ç·šé›»æ©Ÿçš„æŽ§åˆ¶ã€‚æ”¶ç·šé›»æ©Ÿå•Ÿå‹•æ™‚ï¼Œæ ¹æ“šç”¨æˆ¶è¼¸å…¥çš„æ”¶ç·šç›¤ç›´å¾‘å’Œ25m固定穿線速度計算出收線電機轉速,收線電機以轉速控制方å¼é‹è¡Œï¼Œä»¥åˆ©äºŽæ“作人員將線é çºç¹žåˆ°æ”¶ç·šç›¤ä¸Šã€‚ç•¶ç·šé çºç¹žä¸Šæ”¶ç·šç›¤åŽï¼Œé€šéŽå…‰é›»é–‹é—œçš„æª¢æ¸¬ï¼Œå°‡æ”¶ç·šé›»æ©Ÿåˆ‡æ›åˆ°é›»æ¨žé›»æµæŽ§åˆ¶æ–¹å¼ï¼Œé€šéŽå¼µåŠ›æ“ºæ¡¿çš„èª¿ç¯€ï¼Œå¯¦ç¾æ”¶ç·šé›»æ©Ÿå¯¦éš›è½‰é€Ÿéš¨æ”¶ç·šç›´å¾‘çš„å¢žå¤§é€æ¼¸æ¸›å°ï¼Œèˆ‡ç‰½å¼•電機的線速度完全匹é…。排線電機主è¦å¯¦ç¾æŽ’線走桿上下往復é‹å‹•,使漆包線以ç‰é–“è·çºç¹žåœ¨æ”¶ç·šç›¤ä¸Šã€‚
(5) æ›ç·šæŽ§åˆ¶æ¨¡å¡Šä¸»è¦ç”¨äºŽæ›ç·šé›»æ©Ÿçš„æŽ§åˆ¶ï¼Œå¯¦ç¾æ”¶ç·šç›¤æ»¿ç›¤åŽçš„æ›ç·šæ“作。由于整套è¨å‚™åªæœ‰2個æ›ç·šé›»æ©Ÿï¼Œæ¯4個線é 公用1個æ›ç·šè£ç½®ï¼Œå› æ¤å…±ç”¨æ›ç·šè£ç½®çš„四臺收線電機之間在æ›ç·šæ“作上å˜åœ¨äº’鎖關系。具體的æ›ç·šç¨‹åºæµç¨‹åœ–如圖5所示。
(6) å ±è¦è™•ç†ä¸»è¦ç”¨äºŽå¯¦ç¾æ”¶ç·šç›¤æ»¿ç›¤å ±è¦å’Œæ–·ç·šå ±è¦ï¼Œä»¥æç¤ºæ“ä½œäººå“¡åŠæ™‚æ›ç›¤å’Œè™•ç†æ–·ç·šäº‹æ•…。在PLC程åºä¸ï¼Œæ ¹æ“šç‰½å¼•電機的實際線速度å饋數值實時更新收線盤已收線的長度,當實際收線長度超éŽé…æ–¹è¨å®šé•·åº¦æ™‚ï¼Œç”¢ç”Ÿæ»¿ç›¤å ±è¦ã€‚é€šéŽæ–·ç·šå…‰é›»é–‹é—œæª¢æ¸¬æ–·ç·šæ•…障,并立å³åœæ¢è©²ç·šé 的所有電機并è²å…‰å ±è¦ã€‚
(7) HMI通訊模塊主è¦ç”¨äºŽèˆ‡è§¸æ‘¸å±é…åˆå¯¦ç¾æ¯å€‹ç·šé å·¥è—生產速度è¨ç½®ï¼Œæ”¶ç·šç›¤ç›¸æ‡‰åƒæ•¸çš„è¨ç½®å’Œç®¡ç†æ“作。
6 Easyview人機界é¢è»Ÿä»¶è¨è¨ˆ
Easybuilder500是Easyview HMI TECå…¬å¸å‡ºå“çš„é‡å°MT500系列觸摸å±çš„äººæ©Ÿç•Œé¢æ‡‰ç”¨ç¨‹åºçµ„態軟件,具有使用簡單ã€çµ„態方便的優點。Easybuilder500具有強大的網絡通信功能,åªè¦åœ¨çµ„態時è¨ç½®PLCé¡žåž‹å’Œé€šä¿¡åƒæ•¸ï¼Œå¹¶åœ¨ç›£æŽ§ç•«é¢çš„æŽ§ä»¶å±¬æ€§ä¸è¨ç½®æ£ç¢ºçš„PLCä½åœ°å€æˆ–å—地å€ï¼Œè§¸æ‘¸å±å·¥ä½œæ™‚å°±èƒ½æ ¹æ“šä¸åŒPLC的通信å”è°å»ºç«‹èµ·èˆ‡PLC內部地å€çš„連接和通信。
觸摸å±ç›£æŽ§ç•«é¢ä¸»è¦ç”¨äºŽé¡¯ç¤ºå·¥è—æµç¨‹ï¼Œé¡¯ç¤ºã€è¨ç½®ã€ä¿®æ”¹å„個線é 的生產線速度,顯示æ“ä½œé¢æ¿ä¸Šå„指示燈的狀態,通éŽé…方控件è¨ç½®å„æ¢ç·šé çš„æ”¶ç·šç›¤åƒæ•¸ã€æ”¶ç·šæ»¿ç›¤é•·åº¦ã€ç”Ÿç”¢ç”¢å“ç·šå¾‘ï¼Œé¡¯ç¤ºå„æ¢ç·šé 的上漆é‡ç‰ã€‚å ±è¦ç•«é¢æœƒåœ¨æŸæ¢ç·šé 發生斷線故障或收線滿盤時自動彈出,并發出è²å…‰å ±è¦ï¼Œæç¤ºæ“ä½œå·¥æ ¹æ“šå ±è¦å…§å®¹ç©¿ç·šæˆ–æ›ç›¤ã€‚
為了ä¿è‰ç³»çµ±æ“作的安全性,在人機界é¢ä¸è¨ç½®äº†3個用戶ç‰ç´šï¼Œé€šéŽç”¨æˆ¶ç™»éŒ„輸入密碼確定æ“作權é™ã€‚0級為æ“ä½œå·¥ç´šï¼Œç„¡é ˆè¼¸å…¥å¯†ç¢¼;1級供生產管ç†äººå“¡ä½¿ç”¨ï¼Œå¯ä»¥é€²å…¥å·¥è—ç•«é¢ï¼Œä¿®æ”¹å·¥è—æµç¨‹ï¼Œè¨ç½®ç©¿ç·šé€Ÿåº¦ã€å–®çˆç”Ÿç”¢å’Œå—北çˆè¯å‹•生產的切æ›;2級供電氣工程師調試診斷使用,å¯ä»¥è¨ç½®å’Œä¿®æ”¹PLCä¸é€Ÿåº¦è¨ˆç®—å…¬å¼ä¸çš„å„ç¨®åƒæ•¸ï¼Œç›´æŽ¥é¡¯ç¤ºå„傳感器和繼電器的工作狀態,為故障診斷æä¾›ä¾æ“šã€‚
7 çµæŸèªž
è©²æ¼†åŒ…ç·šæ”¹é€ æŽ§åˆ¶ç³»çµ±è‡ª2004å¹´5月投入生產以來,é‹è¡Œç‹€æ³è‰¯å¥½ã€‚系統的控制ã€é¡¯ç¤ºã€è¨ç½®åŠŸèƒ½æ£ç¢ºï¼Œå®Œå…¨æ¢å¾©äº†åŽŸæœ‰é€²å£è¨å‚™çš„å„é …æŽ§åˆ¶åŠŸèƒ½ï¼Œæ”¹å–„äº†æ¼†åŒ…ç·šçš„ç”¢å“質é‡ï¼Œæé«˜äº†ç”Ÿç”¢æ•ˆçŽ‡ï¼Œå¹¶ç‚ºæ¼†åŒ…ç·šè¡Œæ¥å°å¼•進è¨å‚™çš„æŠ€è¡“æ¶ˆåŒ–å’Œæ”¹é€ æä¾›äº†å¯¦è¸ä¾æ“šã€‚
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