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艾默生EC20系列PLC在陶瓷印花機上的應用

時間:2007-09-18 11:23:00來源:fenghy

導語:?利用EC20 PLC在陶瓷印花機中的應用,通過此次應用,加強了該設備的自動化程度,提高了系統的工作效率和可靠性。
摘要:本文主要講述了利用EC20 PLC在陶瓷印花機中的應用,通過此次應用,加強了該設備的自動化程度,提高了系統的工作效率和可靠性。 一、概述 隨著人們生活水平的日益提高,對建筑中瓷磚的美觀要求也越來越高,形形色色各式色彩的瓷磚逐漸進入了人們的視野。 瓷磚上的花色是如何作出來的呢?本文介紹的陶瓷平板印花機就是將壓好的磚坯上釉印花,再經過窯爐燒制就作成了美觀的瓷磚,該印花機可印400*400到1000*1000的瓷磚,印600*600的瓷磚可達到每分鐘14次,且調整容易,轉換印花規格時不需更換零件,只須調整夾磚定位的行程和控制參數即可。 二、系統控制組成及其工藝要求 A)、系統構成和I/O配置 1.) 機座:用來支撐和安裝各種印花部件的機架,保證整機運行時的平穩和水平. 2.) 花網架::支撐花網使花網升起清洗.換網或下降準備布釉印花. 3.) 花網:按瓷磚設計圖案制作好的絲網,當印花時釉料透過網孔粘附在磚坯上,經過燒制即 制成成品磚. 4.) 送磚部分:由送磚皮帶、變頻和電機構成,用于將磚坯送入印花機和將印過的磚坯送出印 花機至下一個工序. 5.) 印磚部分:由印花電機、變頻、機頭、刮刀構成,印花電機帶動鏈條驅動機頭前后移動,同時刮刀配合向前、向后、壓緊、松開。 6.) 定位汽缸:當磚坯離開進磚檢測電眼時延時升起擋住磚坯定位。 7.) 托鐵:當定位汽缸上升、送磚皮帶停止時托鐵上升使磚坯升起緩停到定位處。 8.) 夾板:當磚坯準確停止后夾板夾緊磚坯以便印花時磚坯移位。 9.) 人機界面:顯示變頻器頻率,設定各種動作延時時間,手動控制及實時報警顯示。 B)、控制要求: 1)手動和自動兩種工作狀態可自由切換.手動方式時各部件均可通過按鈕或人機界面直接操作調整,但其中多個點動按紐需在PLC內轉為閉鎖按紐。 2)自動運行時有三種印花模式,布釉印花,單次印花,重復印花. 3)在印花過程中,有時會出現斷停皮帶已停,但后面釉線的磚坯推擠使進磚電眼檢測到磚,造成停機,因此在程序中增加了儲磚功能,即印花時又檢測到磚坯信號,等待印花完成復位再印,清除儲磚記錄,保證了印花機連續高效的運行. 三、系統控制技術方案: 輸入20點,輸出14點的I/O配置,選用艾默生EC20系列40點PLC EC20-2416BRA(24入/16出) ,HMI采用EView的觸摸屏。送磚電機和印花電機選用兩臺艾默生SK系列系列1.5KW變頻器進行控制。 3.1、方案框圖 SK系列變頻器頻率通過MODBUS總線的通訊方式給定,PLC利用輸出端子控制SK系列變頻器的啟動和停止。 3.2、變頻器通訊協議設定 變頻器頻率給定通過PLC給定方式, SK系列變頻器支持MODBUS協議,可與EC20 PLC組成485網絡,下面是變頻器端設置的參數: (1)變頻器通訊速度 44號參數應該和網絡上PLC和MODBUS設備地址不同,否則產生地址沖突。 (3)控制端子設定(鍵盤設定) SK變頻器選擇通訊控制時,可設置PR11=0,端子B4必須和24V端子接通,屏幕顯示“rd”,變頻器準備就緒,這時變頻器才能控制。如果B4和24V斷開,屏幕顯示“ih”,變頻器禁用。 (4)控制字使能位設定(鍵盤設定) 串行通訊控制通過控制字PR6.42來實現,PR6.43是控制字使能位。首先設置PR6.43=ON,這樣PR6.42才有效。PR6.43是高級參數,需要映射到Pr71-Pr80內,并在Pr61-70內修改。 (5)控制字設定(通過PLC程序改寫) (6)頻率設定(鍵盤設定) 由于SK變頻器沒有變頻器頻率給定參數,所以只有通過多段速預制值來實現。 5號參數要設為Pr,表示“4個預制速度”控制方式。只有在此模式下,變頻器才能通過串口通訊設定頻率。 (7)預制頻率(通過PLC程序改寫) 18號參數為預制頻率1,PLC可以通過更改PR18的值來修改變頻器頻率。PR18對應寄存器地址(協議級)=18-1=17,PLC通過通訊修改協議地址17的值改變變頻器頻率。 (8)讀取頻率(通過PLC程序讀取) PR85是電機頻率,PR85對應寄存器地址(協議級)=85-1=84,PLC通過讀取協議地址 84的值得到變頻器實際運行頻率。 3.3、. PLC設置 1、通訊口設置 如圖: 站號即PLC地址,網絡上必須唯一。MODBUS主站,RTU模式,其他和變頻器一致。 2、PLC程序說明 2.1、MODBUS指令說明 PLC是MODBUS主站,變頻器是MODBUS從站。PLC通過MODBUS指令發送幀給變頻器來讀寫變頻器參數,變頻器收到幀后根據不同的功能碼返回幀。 幀結構: MODBUS指令格式: MODBUS S1 S2 S3 其中:S1是PLC的通訊端口,只能是端口1,因為PLC的端口0只支持MODBUS從站,不能發送數據。S2是發送數據起始地址,S3是接收數據起始地址 使用MODBUS指令前,必須把發送數據賦值到S2開始的地址中。 四、結束語 本系統具有以下幾個特點: 1.連續控制精度高,工作穩定。 2.新增儲磚功能,減少故障停機,提高工作效率。 3.PLC內存容量大,能存放大量工藝參數,便于用戶生成不同規格的產品,只需簡單的調整,即能切換到不同的產品線的生產。

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