武鋼煉鐵廠以節能環保創一流為目標,通過執行“兩化”,依靠科技進步,不斷挖掘節能潛力,實現煉鐵工藝節能降耗。
在降低工序能耗的過程中,鐵廠以科學有效的技術手段,為降耗創造有利條件。
合理運用“富氧高風溫大噴吹煤粉”技術。噴吹煤粉是降低焦炭消耗的重要手段之一,噴吹1噸煤粉可降低焦炭0.8噸。在一定的風口理論燃燒溫度條件下,富氧有利于提高煤粉噴吹量,高風溫也有利于煤粉的噴吹,三者結合是降低焦炭消耗的最佳手段:鐵廠技術人員指導高爐和爐輔、煤粉車間聯合運用此技術后,將三者有效結合。一、二高爐針對自身爐型,全力攻關,效果明顯,焦比、燃料比大幅降低。今年全廠高爐富氧率為4.9%,比去年提高0.2%,風溫1157度,確保了噴吹煤粉173kg/t以上,燃料比同比降低12kg/t。
提高煤氣利用率也是高爐降耗的關鍵因素之一。煤氣利用率的提高可以有效促進焦炭消耗的降低。該廠生產技術部指導各高爐積極攻關,探索合理的操作制度,確保爐況穩定順行,為提高煤氣利用率創造有利條件。針對原燃料質量不穩定性,翻卸外購焦量大的不利條件,高爐采取措施,通過上下部調劑措施相結合,今年以來煤氣利用率比去年同期提高1.11%。
鐵廠還在高爐操作中,調整適宜的高爐技術參數。運用轉爐煤氣摻燒技術,提高熱風溫度;提高煤比促進降焦;改善煤粉噴吹條件,如提高熱風溫度水平、增加鼓風量,及時出凈渣鐵、保持充沛的爐溫(物理熱)活躍爐缸;對不同煤種的分析合理配置,達到最佳燃燒效果。廠設備部創新高爐檢修模型,減少非計劃檢修,提高對設備故障的預控能力,開展設備零故障活動,今年以來高爐休風率繼續走低,比上年降低0.57%。
鐵廠還加強管理,提高技術操作水平,確保高爐爐況穩定,促進資源能源回收利用,水、電等資源消耗呈降低趨勢。高爐在休風時降低水壓、控制爐頂煤氣溫度、減少爐頂灑水次數,以降低水耗,開展降低氮氣消耗攻關,今年以來五號高爐TRT發電量月均達46.14kwh/t。
各高爐在生產始終保持穩定的基礎上,能耗指標有新的突破。1至5月份全廠煤比達173.4kg/t,焦比低于370kg/t,全廠累計降低燃料成本21.53元/t·Fe,創巨額經濟效益。
今年l至5月,煉鐵工序能耗為393.04 kgce/t·Fe,比目標值降低3.96kgce/t·Fe。5月份,全廠有13天的月產突破5萬噸,實現了高產低耗的節約型生產模式,在節能減排上又加大了步代