“你看,換熱器里面很干凈,沒有一點油污。你再往那邊看,管口锃亮,也看不到油吧。”5月25日,大連石化公司年360萬噸加氫裂化裝置首次停檢現場, 順著大連石化公司生產新區主任李鴻剛手指的方向,記者看到已摘下“大帽子”的換熱器那密密麻麻孔狀管束內干凈清爽,懸在半空的一條管道敞開的接口正朝著記者方向,不見一滴油溢出。李鴻剛欣慰地說:“看來選對了清洗方法,不但效果好,而且又環保又省錢。大型裝置清洗又多了一種選擇。”
2008年投用的加裂裝置,是大連石化加工含硫油的主力裝置之一,經過近三年連續運行后,最近停工檢修。以往加工含硫油的大型裝置停檢退物料時多采用蒸汽吹掃,效果難以盡如人意,而采用化學清洗費用又高。經反復比對、查閱資料、深入探討,新區在多套方案中選擇了水洗法排污退料方案。
加裂裝置工藝員潘琦琨在現場,這么大的裝置,如果單靠蒸汽吹掃,吹不干凈不說,那噪聲和難聞的氣味恐怕還擾民。按以往做法,裝置退物料一般免不了要放火炬,有時還要往地面排污。而采用水洗法既能降低污染,又可將退出的油送往罐區,通過油水分離回收資源。他還說,水洗還有利于保護設備,裝置中有的設備如空冷器很“嬌氣”,怕蒸汽吹掃產生的高溫。
“水洗”設備,操作員勞動強度要大一些。比如蒸汽吹掃通上管線就可以,而水洗要先疏通流程,不停地開關閥、上水、轉流程、控制液位……對此,小潘不以為然:“既然水洗好處這么多,我們忙點兒值得。”
按國外常規,與年360萬噸加氫裂化同樣規模的裝置清洗一遍,至少需要20天,而這里只用了8天。有人還算過一筆賬,這樣規模的裝置,用水清洗比化學清洗可節約資金至少在200萬元以上。