在“比學趕幫超暨我要安全”主題活動中,金陵石化化工一廠增塑劑車間借鑒先進管理經驗,重點在節水減排方面動腦筋、下功夫,通過回用酯化生成水、苯酐保溫凝液等措施,脫鹽水單耗比去年降低了40%,達到0.12噸/噸產品,創歷史新低,既充分利用水資源,又減少了外排水,同時也降低了污水處理運行負荷及費用,達到了“一石三鳥”的效果。
在 增塑劑生產過程中,酯化反應會生成一定量的水,過去這部分水與低沸物一起作為生產廢棄物直接排至低沸物罐,然后由低沸罐切水至污水池。為了進一步節水減排,該車間拓寬思路,通過嚴格分析化驗,發現酯化生成水完全可以替代一部分脫鹽水用作中和水,以降低脫鹽水消耗。車間在工廠相關部門的支持下,對裝置進行簡單改造,增加了一個中間分水罐,將分出的水引入脫鹽水儲罐中,用來稀釋堿液。另外,生產中所需的苯酐是以液體形式輸入釜中進行酯化的,由于苯酐的熔點在130度左右,因此需要保溫,這樣就形成了保溫凝液,過去這部分凝液直接排放地溝,也造成了浪費。經過認真分析,該車間認為凝液中雜質較少且有一定的溫度,很適合用作中和水。于是車間稍加改造將其也引入脫鹽水儲罐,代替部分脫鹽水。經過一段時間的實際運行,表明上述改造效果良好,脫鹽水單耗由去年的0.2噸/噸降至目前的0.12噸/噸,預計每年可節約用水2800噸。