呼和浩特鐵路局焊軌段電工郭晉龍,從最初的“學(xué)徒工”到如今的科研團隊核心,已經(jīng)在這里整整工作了35年。
2011年1月,郭晉龍憑借“鋼軌焊縫雙頻正火設(shè)備及工藝”獲得國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎,成為中國鐵路工人登上國家科技最高領(lǐng)獎臺的第一人。
“一個焊頭,可是關(guān)系著上千條人命啊,不僅要通過落錘實驗,還要經(jīng)得起列車和時間的檢驗。”郭晉龍在接受記者采訪時表示,隨著鐵路運輸?shù)拿芏仍絹碓礁撸熊囁俣仍絹碓娇欤撥壣系拿恳稽c瑕疵對旅客列車的安全來說都是致命的。
而他研發(fā)的“鋼軌焊縫雙頻正火設(shè)備及工藝”,使鋼軌焊接的質(zhì)量有了顯著提高。如今,這一成果已被推廣運用于路內(nèi)外23條鋼軌焊接生產(chǎn)線。
在呼和浩特鐵路局焊軌段,提起郭晉龍,很多人都能說出他的研發(fā)小故事。特別是“0.4秒之爭”。
那是在研發(fā)鋼軌淬火生產(chǎn)線失速報警裝置時,郭晉龍和工友的一次分歧。
鋼軌焊接時的走行速度為每分鐘1米,如果失速,將會過度加熱,失速8秒,鋼軌就會被燒化報廢。郭晉龍和工友經(jīng)過不斷攻關(guān),研發(fā)出鋼軌淬火生產(chǎn)線失速報警裝置,失速0.5秒報警。
在這令人欣喜的時刻,分歧產(chǎn)生了——有的工友認(rèn)為,相比于過去的無法檢測,失速0.5秒報警已經(jīng)是相當(dāng)大的進步,而且技術(shù)上很難更精準(zhǔn)了。而郭晉龍卻近乎苛刻地提出:“必須做到失速0.1秒就報警。”
為了尋找解決方法,郭晉龍整天守在淬火生產(chǎn)線旁,仔細(xì)觀察鋼軌淬火過程的每一個細(xì)節(jié)。“如何改變報警器感應(yīng)時間?如何提高報警器的靈敏度?”郭晉龍跑遍了呼和浩特的電子市場,找來不同型號的傳感器逐一“上線”測試,詳細(xì)記錄、對比每一款傳感器對采集數(shù)據(jù)的反應(yīng)時間,從十幾種不同型號的傳感器中選出了靈敏度最高的“寶貝疙瘩”。后來,他又給電路板做“手術(shù)”,改變電容容量,縮短電容充電時間……
反反復(fù)復(fù)研討、改進,這0.4秒靈敏度的提升,郭晉龍和工友付出了幾何倍數(shù)的努力。他們,成功了。
“搞研究就要精益求精!”這是郭晉龍的30多年不變的工作態(tài)度,這是他的初心。
憑著不服輸、刻苦鉆研的勁頭,郭晉龍幾乎成了“應(yīng)急搶險專家”,他應(yīng)邀為全國鐵路11個焊軌單位排除急難故障,挽回因換軌、淬火設(shè)備故障停產(chǎn)造成的經(jīng)濟損失200余萬元。他研發(fā)的“焊軌基地焊接生產(chǎn)線鋼軌輸送連鎖控制系統(tǒng)”等多項技術(shù)成果,被國內(nèi)10余家企業(yè)30多條生產(chǎn)線采用。