距離總裁郭臺銘提出“100萬臺機器人計劃”的預計完成時間已過半,對目前生產線自動化進展,富士康國際(02038.HK,下稱富士康)諱莫如深。
財報顯示,2008年,富士康國際員工為10.8萬人,2009年達到最高峰,為11.8萬人。兩年后減員幅度逐步加大,2011年減約1.4萬人,2012年減約2.89萬人,減幅達29.2%。
人工的削減顯示了富士康經營的困局。今年春節以來,富士康凍結了大陸工廠的招聘工作,市場歸結為客戶訂單下滑的影響。
海通國際科技行業分析師李力行指出,iPhone的一個關鍵音頻芯片供應商CirrusLogic的高庫存可能意味著iPhone銷售低于預期,iPhone主要制造商之一的富士康在2013年一季度的銷售,也出現19%的同比下滑。而在剛剛公告的2012財報中,富士康承認,過去一年客戶訂單數量減少,導致去年凈虧損高達3.164億美元,創下自2005年上市以來最大虧損。
自動化推進也深受影響。盡管郭臺銘期待未來以自動化應對不斷上漲的薪酬標準帶來的成本壓力和日益激烈的產品競爭,但在短期業績下滑的年景下,研制和應用機器人的成本約束、工序需求和經營風險,成為三年計劃的牽絆。
但這家世界巨型代工廠必須直面麻煩。“網絡時代帶來的觀念改變,讓現在年輕人的勞動習慣也變得挑剔起來,這對講究紀律性和執行力的制造業,顯得更加艱難。”富士康發言人劉坤說,“我們只有在人和環境之間找到一個趨于和諧的方法,自動化是包括富士康在內的所有制造企業都必須追逐的事情。”
“省人”戰略
富士康深圳龍華產業園A8棟樓曾是沖壓車間。幾個月前,這里的人員和生產線被騰空,取而代之的是數百個正在運作試機的機械手。富士康自主開發的工業機器人有一個共同的名字:Foxbot。
Foxbot還僅限于機械臂,業內習慣稱之為“低成本機器人”。“它可以用一個自由度或兩個自由度的自動化設備來代替人工,以實現簡易自動化。”一位中科院機器人專家介紹說。
這不是富士康應用的第一批機器人。富士康為自動化備戰多年。2006年前后,郭臺銘辦公室就聘請了一批來自美國麻省理工實驗室的自動化技術專家專職富士康機器人研發,于2007年1月15日專門成立自動化機器人事業處。到2009年,6個系列15款名為Foxbot的富士康機器人陸續開發完成。它們被重點應用于堆棧、上下料取放、噴涂、輸送、裝配、搬運、小負載搬運、打磨、貼膜、拋光、油壓等工序。2010年該系列工業機器人于山西晉城富士康工業園批量生產,這直接促成了富士康“百萬機器人計劃”的成型。
過去幾年,越來越多領域的中國制造業加快了自動化轉型。國際機器人聯合會(internationalFederationofRobotics)最新調查顯示,從2008年到2011年,中國機器人采用率提高了210%,美國機器人采用率提高了41%。在日本和韓國,每名工人對應的機器人數量最多,1萬名工人對應超過300臺機器人。亞洲制造業協會首席執行官羅軍分析認為,中國制造業從粗放式向機械化高技術含量產業轉型,是必然趨勢。機器人使用普及基于兩方面原因,一是勞動力成本增加,二是提高生產效能。
波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經理利嘉偉說,“工資、運輸成本和土地成本的增加以及人民幣不斷升值,正在快速蠶食中國制造業的成本優勢。”同時,勞力結構性短缺進一步加劇,很多企業面臨“招工荒”。
作為全球最大的勞動密集型制造企業,富士康一直飽受人力成本上升的困擾。2012年每介紹一名工人去富士康深圳龍華工廠上班,即可獲得來自富士康公司1500元的獎勵。“現在不是說多找一個工人會帶來成本增加,而是你根本找不到人來做工。”利嘉偉說。
富士康自動化提速,正是富士康員工兩次調薪后不久。在經歷多名員工跳樓風波后,富士康在2010年6月2日宣布,大陸基層員工的標準薪資從原來每月900元上調至1200元。五天后,富士康再度宣布加薪,深圳新進員工經三個月考核合格,標準薪資再上調66%,為每月2000元。
6月8日,郭臺銘即在臺北母公司鴻海集團的年度股東大會上提出,在“提升員工福利、津貼與工作滿意度”的同時,“持續對許多低階制程進行自動化,以及提高員工訓練”。
此后半年里,富士康先后于深圳總部、華北區、華東區密集舉辦三屆自動化展,遍邀全球著名自動化制造商到場。自動化展會上,富士康首次對外提出“四化”:效率化、自動化、合理化、無人化。很快,郭臺銘向外界公布了富士康三年內打造“百萬機器人計劃”,并提出“省人化新思路”。
按這項計劃,2012年富士康將以日產千臺Foxbot的速度制造30萬臺機器人,用于單調、危險性強的工作。2012年初,郭臺銘在考察富士康晉城科技工業園區證實,富士康已經啟動“三年內造百萬臺機器人”計劃。