1引言
在氯堿企業中,鹽水工序的加壓溶氣罐的液位,通常都是由調節閥來控制的,通過閥門的大小來穩定容器的液位,由于人工調節的滯后性,造成液位忽高忽低,一是對工藝生產的穩定性造成嚴重影響;二是電動機頻繁的開停,調節閥門的流量對其控制裝置、電機的破壞性較大:三是導致調節閥門的損壞率上升,同時加大了工人勞動強度,增加了經濟損失。為了解決這一問題,去年我院在對江蘇北方氯堿集團公司10萬T/年鹽水工程設計中,對鹽水增壓泵電機采用變頻器控制,利用調節電機的轉速來改變增壓泵的流量,從而達到穩定加壓溶氣罐液位的目的。通過一年多的運行,既穩定了生產,又取得了較好的經濟效益。
2原控制方案
通常是采用一臺DNl50的大口徑調節閥根據液位變化來調節液位大小,由于閥門口徑大,存在一定的漏泄量以及人工調節的滯后性,嚴重影響了調節的品質和控制的準確度,造成增壓溶氣罐的液位很難控制穩定,同時調節閥門經常損壞。為了節約能源,提高控制的穩定性,因此采用變頻調速技術控制增壓泵電機的轉速來改變進液流量,以實現穩定液位、節能的目的。
3控制方案設計
3.1變頻器的選用
變頻器選用西門子MIcROMAsTER430型號的變頻器。該變頻器適用于各種變頻驅動裝置,尤其適用于工業生產中的水泵和風機,其特點是設備性能面向用戶的需求,而且使用簡便,具有更多的輸入一輸出端子,還具有經過優化的帶有手動,自動切換功能的操作面板,以及自適應功能的軟件。另外機械部分采用模塊化結構,因此組態特別靈活,詳細參數見表1。
3.2閉環自控系統設計
3.2.1控制系統框圖(圖1)
3.2.2自動控制]作越欄
根據工藝控制要求,在增壓溶氣罐上安裝了一臺液位變送器,變送器經過檢測進出的測量值與給定值進行比較產生偏差,根據偏差大小和方向進行PID運算并輸出4~20 mA直流信號給變頻器,變頻器根據該信號做出變頻控制,改變電動機轉速,從而實現增壓泵供液量變化,由于出液口仍在出液,這種變化反過來又影響了液位的變化,而液位的變化量又通過液位變送器的測量反饋給調節器,調節器經過運算又給變頻器一個信號,再次實現頻率調節、轉速調節、流量調節,進而達到自動控制穩定容器液位的目的,實現閉環控制。
3.2.3抗十擾設計
由于變頻器集強電與弱電控制于一體,輸出主回路的諧波電流對控制回路產生干擾,影響輸入PID信號,使變頻器無法正常工作。所以設計安裝時,嚴格按技術規范要求,控制信號線采用屏蔽電纜敷設,布線時與主回路間隔一定的距離,屏蔽層應可靠接地,要求R≤4Q,實際運行結果表明,傳輸信號和控制信號沒有受變頻器的輻射及大電流干擾。
4方案實施效果
(1)節能
電動機消耗功率和轉速的立方成正比,電動機轉速稍降低,消耗功率會大幅下降,最高節電達30%。
(2)閉環控制效果好
由于變頻器具有接收標準電流信號的功能,能根據液位設定值來調速控制液位,另外可遠距離手動調節變頻器的輸出頻率來控制轉速以穩定液位。
(3)控制精度高
調節閥的調節精度為3%~5%,帶閥門定位器可達1%~l. 5%,但變頻器調節精度為0 .l%,控制會更加平穩。
(4)可靠性高
目前變頻器運行正常,可靠性不容置疑。
(5)起動和調速性能好
變頻器起動屬軟起動,起動電流小,對電網沖擊小,變頻調速屬無級凋速,調速平滑,對泵的機械沖擊小,可延長泵的使用壽命,從開泵的狀況可驗證上述結論。
(6)保護功能齊全。變頻器具有過電流限幅、過電流失速防止、短路及接地故障保護、輸入欠壓保護等功能,所以可靠性較高。
5節能及投資效果
5.1節能效果
投入變頻器前后增壓泵電機測試數據如表2所示
從上表可知,投入前后電機有功功率之差為13.9kW,因化工為連續生產,設備按年運行8 000 h計算,每年可節約電費(電價按0.58元,kW.h)
13.9× 8 000×0.58=6.45萬元
5.2投資效果
5.2.1投資額見表3
5.2.2投資回收期
根據表3計算數據,在不計節省閥門、人工等情況下,靜態投資回收期為1.6年。
6結束語
從以上節能效果和投資額及靜態投資回收期的數據分析,應用閉環控制方案,采用變頻器的調速技術代替傳統能耗型調節閥控制方案,是大勢所趨,變頻器值得大力推廣和應用。