1前言
連續(xù)熱鍍鋅退火爐溫度控制系統(tǒng)的控制方式.是由一大一小兩個電磁閥分別開、關(guān)動作,使煤氣進入輻射管燃燒,對應(yīng)的只有大火和小火兩種控制方式,不能進行煤氣流量的調(diào)節(jié),只能通過連續(xù)退火爐各段煤氣支管手動調(diào)節(jié)閥和各輻射支管手動調(diào)節(jié)閥(共計294個)進行煤氣流量的調(diào)節(jié)。導(dǎo)致生產(chǎn)運行中出現(xiàn)以下問題:①生產(chǎn)時手動調(diào)節(jié)閥門開度,使得爐溫調(diào)節(jié)速度緩慢,滿足不了生產(chǎn)需求:②退火爐區(qū)域環(huán)境惡劣,現(xiàn)場人工調(diào)節(jié)危險性高、工作量大③目前八鋼所供應(yīng)的混合煤氣熱值基本在3 000——4 000 kcal,不僅遠高于原退火爐設(shè)計的2000kcal+10%要求,而且熱值波動范圍較大,致使退火爐溫控操作非常困難。爐溫控制滯后,造成鍍鋅板質(zhì)量不穩(wěn)定;④煤氣消耗量大,熱能利用率低,使產(chǎn)品生聲成本增加,大量富余煤氣在煙氣管道中燃燒,造成設(shè)備損壞.增加了設(shè)備維護量和產(chǎn)品成本。通過對其進行改造,可以徹底解決以上問題。
2改造方案
通過分析討論,提出了改造方案:將連續(xù)熱鍍鋅退火爐原設(shè)計中的各段共10個DN100煤氣支管單向手動閥拆除,并更換為DN100電動調(diào)節(jié)閥:組建電氣控制系統(tǒng),實現(xiàn)電動調(diào)節(jié)及遠程控制功能:退火爐末段冷卻風(fēng)機由普通電動機改為變頻電動機控制。
2.1系統(tǒng)介紹
連續(xù)熱鍍鋅退火爐電氣控制系統(tǒng).由一臺上位機、一臺編程器及一套西門子S7-300和5套s7200PLC組成。上位機為研華工控機.采用西門子CP5611通信剛卡,功能強大.編程器為1臺筆記本電腦,PLC編程軟件為STEP7V5.3。人機界面軟件為WINCC V6.0,系統(tǒng)中文平臺為WINdows 2000。PLC采用MPI(多點接口)構(gòu)成主站-從站控制方式,s7-300作為主站,由接口模板IM365實現(xiàn)中央機架和擴展機架之間的數(shù)據(jù)傳送。5套S7-200PLC組成5個從站。由CP343通信模板建立PLC與PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)接,構(gòu)成完整的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)。如圖1所示

2.2新增PLC從站
硬件配置:電源模塊PS307,5A:接口模板IMl53 1;模擬量輸入模塊SM331AI 8x1281T~模擬量輸出模塊SM332 AO 4x1281T:PROFIBUS總線連接器6ES7972 0BAl2——-OXA0。
通過硬件組態(tài)將新增PLC站作為原系統(tǒng)的第6個從站,在PLC程序中編寫電動調(diào)節(jié)閥控制功能塊,通過模擬量輸入、輸出模塊實現(xiàn)電動調(diào)節(jié)閥從0~100%任意開度的調(diào)節(jié)和監(jiān)控。程序如圖2所示。
利用西門子WinCC軟件,完整的HMI軟件系統(tǒng)和高性能的信息集成交換平臺,制作電動調(diào)節(jié)操作控制畫面,操作人員可以在上位機前,通過鼠標操作。調(diào)整和監(jiān)視電動調(diào)節(jié)閥實時開度。
2.3冷卻風(fēng)機選用變頻器控制
選用西門子MM440系列變頻器37kW),集成內(nèi)置A級EMC濾波器及基本操作面板BOP,附加PROFIBUS。
DP通信模塊,實現(xiàn)與PLC(CPU313C 2DP)的通信。變頻電動機的電氣控制原理圖如圖3所示。
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3改造效果
退火爐系統(tǒng)改造完成后,投入運行后,通過對使用過程各項數(shù)據(jù)的跟蹤檢查,表明具有較好的綜合效益。能實時監(jiān)控煤氣調(diào)節(jié)閥開度狀態(tài),根據(jù)煤氣熱值的變化和爐溫的需要相應(yīng)調(diào)整煤氣流量,提高煤氣利用率,有效降低生產(chǎn)成本:爐溫控制穩(wěn)定,提高了產(chǎn)品成材率(由原來的76%可以上升到92%);改善了操作人員的工作環(huán)境,確保設(shè)備安全和文明生產(chǎn),減少了維護人員的工作量,為生產(chǎn)提供了保證。