時間:2008-12-11 15:21:44來源:yangliu
摘要:分析了對C650.2型車床進行改造的必要性,根據(jù)車床的實際情況,應用PLC和變頻器對其進行改造。加強和改善對機床的控制,改造后,使機床的操作更加方便、安全、高效、環(huán)保。
關鍵詞:可編程控制器;變頻器;改造;梯形圖
C650.2型車床是使用繼電器控制系統(tǒng)、采用齒輪箱變速的普通機床,它在中小型企業(yè)中應用非常廣泛,但是繼電器控制系統(tǒng)接線復雜,觸點易被燒壞,控制反應速度慢,功能單一,故障診斷和排除困難,維修次很是費時費力.另外,C650.2型車床采用齒輪箱這種變速方式給13常操作帶來諸多不便,且工作時的噪音也主要因此而起,工作時有振動,對加工精度有很大影響,能耗大等,嚴重影響了機床的使用和產(chǎn)品的加工質(zhì)量,所以很有必要對此進行改造。
可編程控制器(PLC)是集微機技術、自動化技術、通訊技術于一體的通用工業(yè)自動控制裝置,它可靠性強,性能價格比高,使用方便,是實現(xiàn)工業(yè)自動化的一強有力工具、本文主要介紹PLC和變頻器(VVVF)在進行C650.2型車床改造中的應用過程和方法,采用PLC控制取代傳統(tǒng)的繼電器控制,采用變頻器取代主軸齒輪箱變速機構。
1 系統(tǒng)改造技術要求
在對C650-2型車床改造過程中,除繼承原繼電器的控制功能和主軸齒輪箱變速功能之外,另外又加強和改善了對機床的可靠性和方便性的控制操作.具體改造技術要求如下:
(1)電源的閉合和切斷控制。
(2)主軸的轉速控制.主軸正轉和反轉各有l(wèi)6個轉速位,也可根據(jù)用戶需要隨時重新設定這32個轉速值。
(3)主軸的正轉、反轉、停止、點動控制,在同一時間內(nèi)這四個動作只能有一個在進行,實行后來優(yōu)先原則。
(4)為防止發(fā)生意外應有急停控制.采用電動機反接制動實現(xiàn),在按動急停按鈕的時候,PLC可以智能地判斷出當時主軸是處于正轉或是反轉,進行反接制動,此功能是繼電器控制無論如何都做不到的。
(5)在進行工件加工時,冷卻液須在主軸轉動之后,刀具進給之前動作,工件加工完成,刀具退回之后,冷卻液應停止工作。
(6)主電動機M1,刀具進給電動機M2,冷卻泵電動機M3都應有短路和過載保護,任一臺電動機過載或短路,其他電動機都應停止工作。
(7)車床的工作狀態(tài)應有相應的指示燈顯示。
詳細內(nèi)容請點擊: 基于PLC和變頻器的C650—2型車床改造
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