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鉛陽極板定量澆鑄系統的設計與實現

時間:2008-09-08 10:21:00來源:ronggang

導語:?采用動態失重法對鉛陽極板澆鑄進行定量控制,闡述了定量澆鑄控制原理,介紹了系統的硬件組成及軟件設計方法
摘 要: 采用動態失重法對鉛陽極板澆鑄進行定量控制,闡述了定量澆鑄控制原理,介紹了系統的硬件組成及軟件設計方法。 關鍵詞: 工控機 定量澆鑄 動態失重法 鉛陽極板 1 引言   對于鉛陽極板的定量澆鑄,目前國內通常采用定時控制或容積定量控制,定時法控制通過控制澆鑄的時間來達到定量目的,容積定量控制是按設定的金屬容積進行計量,由于受鉛液的流量、流速、氧化渣、澆鑄口或儲鉛槽結渣等諸多因素的影響,計量誤差較大,產品成品率較低。我們對某冶煉廠定時控制澆鑄系統進行技術改造,研制出無回流動態失重法定量澆鑄微機控制系統,解決了計量精度問題。 2 生產工藝要求及性能指標   鉛液從鉛鍋通過鉛泵注入儲鉛槽,由變頻器控制鉛泵的頻率,即控制注入鉛液的流量;儲鉛槽的秤重計量裝置、電磁閥控制從儲鉛槽澆鑄至鉛陽極板模中的鉛液重量。   1)、鉛陽極板重量控制   主要的性能指標為:每次澆鑄重量120±4KG。澆鑄時間小于8秒,澆鑄周期18秒,具有定時法澆鑄、動態失重法澆鑄兩種控制方式并能互相切換。   2)、鉛液無回流控制   對儲鉛槽中的鉛液重量進行監控,每個澆鑄周期內只調整一次鉛泵頻率,確保在澆鑄時間內注入鉛液的流量恒定,并使鉛液不回流至鉛鍋。   3)、動態在線顯示生產過程、儲鉛槽料重、鉛陽極板重、班產量等數據,以及運行參數的在線修改和顯示。 3、澆鑄控制原理   動態失重法澆鑄的時序圖如圖一所示。
  t[sub]0[/sub]時刻鉛陽極板模到位,打開電磁閥進行澆鑄;t[sub]1[/sub]時刻澆鑄重量達到控制重量關電磁閥;t[sub]2[/sub]時刻調整鉛泵頻率;t[sub]3[/sub]至t[sub]0[/sub]時間內測量注入儲鉛槽中的鉛液流量。   1)、鉛液無回流控制   澆鑄完鉛陽極板后,每個澆鑄周期的同一時刻t2,對鉛泵的頻率f進行調整。根據計量槽的控制重量Wg和計量槽料重W1,計算重量誤差E,采用PI控制確定鉛泵頻率   重量誤差: E(k) = W[sub]g[/sub] - W[sub]1[/sub]   鉛泵頻率: f(k)= f(k-1) + K[sub]p[/sub] [ E(k) - E(k-1) ] + K[sub]I[/sub] E(k)   2)、鉛液流量檢測   由于在整個澆鑄周期內一直往儲鉛槽中注入鉛液,需在澆鑄前確保鉛液流量恒定,并測出該流量,因此,在鉛液流量已穩定后的t3至t0時間內測量鉛液流量Q。   鉛液流量: Q=(W[sub]0[/sub] - W[sub]3[/sub] )/( t[sub]0[/sub] - t[sub]3[/sub] )   3)、鉛陽極板重量控制   在鉛陽極板模到位時打開電磁閥,鉛陽極板重量達到澆鑄控制重量W控時關電磁閥。   鉛陽極板重量: W = W[sub]0[/sub] - W[sub]1[/sub] + Q ( t[sub]1[/sub] – t[sub]0[/sub] )+ W提前量   W提前量為電磁閥動作至澆鑄口引起的重量偏差,較小且相對恒定。   根據鉛陽極板給定重量與實際重量的誤差,采用PI控制,對下一周期的控制重量W控進行誤差補償。 4 系統硬件設計   由APCI5000系列工控機、PLC等組成的鉛陽極板澆鑄系統硬件框圖如圖二所示。 [align=center] 圖二 鉛陽極板澆鑄系統硬件框圖[/align]   4.1 APCI5000系列工控機   系統中選用了北京康拓工業電腦公司的APCI5094CPU板、APCI5458A/D板及APCI5476 D/A 板等。   APCI5094CPU板是一塊高集成化486單板計算機,它具有工業計算機的所有功能,包括CPU、BIOS、超級I/O芯、二級高速緩存、RAM存儲器、增強型IDE硬盤驅動器、軟驅接口、多模式并口、二個串口、鍵盤/鼠標連接器、實時時鐘/日歷、門狗定時器、平板VGA接口、以太網接口、DOC接口、FLASH電子盤接口等。   APCI5458A/D板是一塊智能的光電隔離型32通道16位采集板,采用89C51單片機作為智能元件,板上帶有雙口RAM芯片,使其可以在不占用主CPU時間的情況下,獨立完成A/D采集及數據處理。   APCI5476為光隔8路12位D/A、16路DI、8路DO多功能接口板,一路D/A的輸出電流信號送至變頻器,控制鉛泵頻率。   秤重傳感器選用了高精度、小信號、耐高溫的拉力傳感器;高精度、低飄移運算放大器組成放大電路,將重量信號近程放大后再遠程傳送至工控機。   4.2 PLC   可編程序控制器(PLC)采用FBE-40MC型,它與APCI5000系列工控機通過串行方式通信。   開關量輸入信號包括:鉛陽極板模到位、鏈條到位、 平板退到位等,到位信號由LJKB-20/200接近開關檢測得到。   現場控制信號包括:失重法/定時法、自動/手動、停澆鑄、停脫模、停圓盤等各種控制信號。   開關量輸出信號包括:澆鑄閥、脫模閥、平板閥、撥距閥的控制信號,以及圓盤和鏈條的啟停控制等信號。執行機構采用液壓閥系統,以保證動作執行的準確可靠性,它具有沖力小、力量大、耐用等特點。 5 系統軟件設計   本系統本文以APCI5000系列工控機為核心,工控機與PLC通過串行方式通信,工控機部分軟件用C語言編寫,采用結構化程序設計思想,程序結構清晰。   5.1 主程序模塊   該模塊主要完成系統及串行通信的初始化,實現各種控制功能等,軟件框圖如圖三所示。 [align=center] 圖三 主程序框圖[/align]   5.2 開機澆鑄模塊   該模塊包括動態失重法澆鑄和定時法澆鑄。   1)、動態失重法澆鑄:在鉛液無回流時,澆鑄過程為:測量鉛液流量——-鉛模到位測初重W[sub]0[/sub]——-打開澆鑄閥并監測鉛陽極板重量——-關澆鑄閥——-調整鉛泵頻率。   在開機溶鉛或現場暫停澆鑄等有回流的情況下,采用定時法澆鑄,檢測到無回流時,再采用動態失重法澆鑄。   2)、定時法澆鑄過程:關澆鑄閥——-鉛模到位——-打開澆鑄閥——-定時澆鑄——-關澆鑄閥——-調整鉛泵頻率。   5.3 停機模塊   在開機澆鑄狀態下,使系統停止澆鑄。   5.4參數修改模塊   在系統處于停機、開機澆鑄的狀態下,可以在線或離線對給定鉛陽極板重量、提前重量、定時法澆鑄時間等參數進行修改,工控機對修改后的結果保存在電子盤中。   5.5 數據清零模塊   在系統處于停機狀態下,可以對班澆鑄錠數及班澆鑄重量清零,工控機對修改后的結果保存在電子盤中。   5.6 標定模塊   系統處于停機狀態下有效,標定過程為:測重量G0 ――掛法碼――測重量G1——計算標定系數。   系統執行某種功能時,顯示器上有相應的功能顯示或操作提示。 6 結束語   該系統與原有定時法澆鑄系統相比,采用動態失重法澆鑄誤差小,提高了鉛陽極板生產的成品合格率,由于對鉛泵頻率進行控制,儲槽中的鉛液無回流,減少了氧化渣的產生,降低了能耗。 參考文獻   1 凌澄主編。PC總線工業控制系統精粹。清華大學出版社,1998年   2 王彤編。PC機在測量和控制中的應用。哈爾濱工業大學出版社,1995年

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