摘 要:本文闡述了一種鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的設(shè)計理論和實現(xiàn)方法,從硬件和軟件兩方面分別做了論述,從實際運行結(jié)果來看,該系統(tǒng)提高了控制的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,具有廣闊的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:鍋爐控制;現(xiàn)場總線控制;FIX;FCS
我國現(xiàn)有中小型鍋爐30多萬臺,每年耗煤量占我國原煤產(chǎn)量的1/3,目前大多數(shù)工業(yè)和民用鍋爐仍處于效率低,環(huán)境污染嚴重,安全系數(shù)低的生產(chǎn)狀態(tài)[1]。為了提高鍋爐的熱效率,降低耗煤量,采用鍋爐的自動控制系統(tǒng)日益廣泛,作為鍋爐的控制裝置,其主要任務(wù)是保證鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,減輕工作人員的勞動強度。綜合考慮,我們采用SHCAN2000總線控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對鍋爐的控制。SHCAN2000總線控制系統(tǒng)是基于CAN總線的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(FCS),由于鍋爐控制系統(tǒng)對實時性和控制的可靠性要求較高,所以軟件的要求也較高,而Intellution公司的FIX監(jiān)控軟件能滿足這些要求。本文針對大連金源小區(qū)供熱系統(tǒng)中兩臺20噸低壓熱水鍋爐的特點,以FCS系統(tǒng)為基礎(chǔ),介紹了一套鍋爐現(xiàn)場總線監(jiān)控系統(tǒng)方案,從實際應(yīng)用中取得了比較好的控制效果。
整個系統(tǒng)工作原理為[2]:從控制現(xiàn)場來的4-20 mA或1-5V的標準信號,送至SHCAN2000型現(xiàn)場控制單元。信號在其中經(jīng)處理后可由其AO或DO端口輸出,經(jīng)信號調(diào)理模塊去控制現(xiàn)場設(shè)備;也可根據(jù)需要發(fā)送到CAN總線上,總線上其它現(xiàn)場控制單元或上位機系統(tǒng)根據(jù)事先設(shè)計好的驗收碼和驗收屏蔽碼,來判斷是否接收該信息。傳送到上位機的信息,可以通過上位機監(jiān)控軟件進行顯示、控制、記錄以及報警、打印等。
一、 鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的硬件體系
SHCAN2000總線控制系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)的集散系統(tǒng)(DCS),它具有DCS的先進技術(shù)和完善的功能,特別適用于中、小型裝置的生產(chǎn)過程控制,它是計算機技術(shù)、控制技術(shù)、通訊技術(shù)綜合利用的結(jié)果,是新一代的全數(shù)字、全分散、全開放的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)[3],控制系統(tǒng)設(shè)計思想為:從現(xiàn)場傳感器(鉑電阻、壓力變送器等)測得的信號經(jīng)信號調(diào)理模塊(溫度變送器、輸入端安全柵等)送至智能控制單元,在智能控制單元中經(jīng)過運算處理后,形成控制信號。控制信號再經(jīng)信號調(diào)理模塊(溫度變送器、輸入端安全柵等)返送至現(xiàn)場執(zhí)行器(電磁閥、切斷閥等)。不同的智能控制單元作為控制中心可以通過CAN總線互相通信,并可以將需要監(jiān)控的信號送至上位機,實現(xiàn)人機交互。
SHCAN2000總線控制系統(tǒng)由三層網(wǎng)絡(luò)組成[4]:最底層為低速現(xiàn)場總線連成的控制網(wǎng)絡(luò),連接各種智能儀表及調(diào)節(jié)閥等現(xiàn)場設(shè)備,各控制器節(jié)點下放到現(xiàn)場,構(gòu)成一種徹底的分布式控制體系結(jié)構(gòu);中間的一層采用中速網(wǎng)連接控制器、遠程I/O及智能I/O設(shè)備,形成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);最上一層即決策層,采用高速以太網(wǎng)連接各種控制器和站級計算機。如圖1所示:
SHCAN2000型系統(tǒng)的總線通信標準采用CAN2.0B。CAN總線的短幀結(jié)構(gòu)、CRC校驗以及錯誤節(jié)點自動關(guān)閉功能,保證了信號傳輸?shù)目煽啃浴T诓僮髡疽粋?cè),工業(yè)PC機通過網(wǎng)卡作為數(shù)據(jù)緩沖與CAN總線網(wǎng)絡(luò)連接;在現(xiàn)場控制單元一側(cè),數(shù)據(jù)緩沖由SJA1000和82C250芯片組成的標準CAN總線接口來實現(xiàn)。CAN總線通訊軟件完成上位機與實時數(shù)據(jù)庫之間、任意兩個實時數(shù)據(jù)庫之間的雙向數(shù)據(jù)交換,當任意兩個SHCAN智能測控組件的實時數(shù)據(jù)庫之間交換數(shù)據(jù)時,不需要上位機的干預(yù),并符合ISO11898標準和CAN2.0B技術(shù)規(guī)范,最大通信速率1M bps,最遠通訊距離達10Km。
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圖1 鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)硬件體系[/align]
SHCAN型智能測控組件是直接完成采集和控制功能的智能單元,可單獨運行,作為獨立的回路調(diào)節(jié)器,也可將該組件放在現(xiàn)場附近,通過網(wǎng)絡(luò)組合成一個完整的數(shù)據(jù)采集和控制系統(tǒng)。每個SHCAN智能測控組件都固化有不同的采集和控制軟件,可通過實時組態(tài)和參數(shù) 設(shè)置完成不同功能組合、過程信號的采集、工程量轉(zhuǎn)換、信號補償、線性化處理、PID運算、自動報警、故障自診斷、PID參數(shù)自動整定等等。
現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)“功能全分散”的特點,使現(xiàn)場控制單元成了控制系統(tǒng)的核心。SHCAN2000型現(xiàn)場控制單元采用了由實時多任務(wù)操作系統(tǒng)、實時監(jiān)控軟件、任務(wù)級組態(tài)軟件、實時數(shù)據(jù)庫等構(gòu)成的現(xiàn)場智能測控儀表軟件組成集成技術(shù),支持在線組態(tài)。
二、鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的軟件體系
鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)軟件體系由下述四部分構(gòu)成,如圖2所示:
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圖2 鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的軟件體系[/align]
1. 系統(tǒng)監(jiān)控軟件FIX
SHCAN2000系統(tǒng)選用美國Intellution公司的FIX DMACS作為組態(tài)軟件完成人機界面(MMI)和數(shù)據(jù)的操作管理,軟件操作平臺采用Windows 98,它集控制技術(shù)、圖形技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)于一身,包含靜態(tài)編輯、動態(tài)顯示、報警、歷史曲線、報表打印、控制網(wǎng)絡(luò)通信等多種功能,為客戶提供了一個良好的人機交互界面,為實現(xiàn)控制的實時性提供了可能。
2. SHCANI/O —— I/O驅(qū)動程序;
SHCANIO是FIX DMACS與CAN網(wǎng)卡連接,進而與網(wǎng)絡(luò)上SHCAN智能測控組件連接的軟件模塊。SHCANIO是使用Intellution公司提供的I/O驅(qū)動程序?qū)S瞄_發(fā)工具(ITK)開發(fā)的高性能I/O驅(qū)動程序。它與常規(guī)DDE動態(tài)數(shù)據(jù)交換實現(xiàn)的驅(qū)動程序相比較,具有較高的實時性能和更加完善的功能。
3. SHCANCFG —— SHCAN下載與調(diào)試工具;
SHCANCFG是一個基于中文WINDOWS95/98/NT上的下載與調(diào)試工具,它通過CAN總線,能對SHCAN2000上的每一個智能儀表測控組件進行組態(tài)、參數(shù)編輯、下載、上傳、管理和實時監(jiān)控。
4. SHCAN智能測控組件組態(tài)軟件
SHCAN智能測控組件組態(tài)軟件是嵌入在SHCAN智能儀表中的組態(tài)、數(shù)據(jù)采集、控 制、輸入、輸出和通訊的模塊。
三、鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)控制方案的設(shè)計與實現(xiàn)
整個供熱系統(tǒng)包括2臺20t/h鍋爐,兩臺鍋爐生產(chǎn)的熱水匯總后經(jīng)由小區(qū)各住戶的供熱裝置,經(jīng)換熱后,返回到鍋爐循環(huán)加熱,燃燒方式為火床中的拋煤鏈條爐,它主要有鍋爐主體、出水總網(wǎng)、回水總網(wǎng)等幾部分組成,此外,還有引風(fēng)機、鼓風(fēng)機、爐排電機、循環(huán)泵、除塵器等輔助設(shè)備。要滿足供暖的需要,首先必須保證鍋爐回水溫度和出水流量的穩(wěn)定,其次要保證爐膛壓力維持在一定范圍,以保證生產(chǎn)的安全性和燃燒的經(jīng)濟性,因此鍋爐的被控對象可以確定為鍋爐的回水溫度,爐膛負壓,總網(wǎng)的出水壓力(其決定出水流量),下面根據(jù)三個回路各自的特點分別闡述如下:
1、 鍋爐溫度回路的控制
從控制理論的角度分析熱水鍋爐,它是一個多變量、非線性、分布參數(shù)的和帶時延的復(fù)雜對象,它有多個被控變量(溫度、爐膛負壓等)和調(diào)節(jié)變量(煤量,鼓風(fēng)量和引風(fēng)量等)相互之間存在交叉影響,還有媒質(zhì),環(huán)境溫度和水流量等諸多因數(shù),不難分析燃燒對象具有大的純滯后,特別是回水溫度回路,其滯后時間與PID時間常數(shù)相比更大,在傳統(tǒng)的PID控制回路中,其中有三個重要的參量:SP(被控量的設(shè)定值),PV(被控量的實際值),OP(PID的操作輸出),一般根據(jù)SP和PV的偏差E通過PID運算得到OP輸出,進而控制現(xiàn)場的相應(yīng)設(shè)備來調(diào)節(jié)溫度,使其逼近SP值,當設(shè)定回水SP后,由于回水溫度回路滯后時間比較長,其起作用的效果至少要等2個小時才能得到,(這主要取決于小區(qū)供熱面積),這樣大的滯后必然會帶來系統(tǒng)大的超調(diào),,甚至造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定,這樣我們采用控制鍋爐的出水溫度,但是為了保證鍋爐回水溫度達到要求,出水溫度的SP值要受到回水的控制,在這里我們采納仿人智能控制的思想,通過軟件實現(xiàn)對出水溫度SP值的設(shè)定,其實現(xiàn)方法如圖3所示:
回水SP根據(jù)供暖要求一般由供暖曲線給出,即根據(jù)室外的溫度按曲線給出回水溫度的SP預(yù)定值,然后將其和回水的實際值PV相比較,如果其絕對值大于偏差上限值△max,那么如果其值大于0,則把出水的SP值設(shè)為SP的最小值,否則設(shè)為最大值,如果不大于偏差上限△max,那么如果其值大于0,則把出水SP設(shè)定為當前值減去一個偏移量,否則加上偏移量。通過這樣設(shè)定出水SP,不僅可以避免系統(tǒng)的超調(diào)太大,而且大大縮短了調(diào)節(jié)時間。
此外,由于影響出水溫度高低的因素有三個,它們分別為加煤量,鼓風(fēng)量,和爐排電機速度,而且三者之間存在比例關(guān)系,只有分配好這三者關(guān)系,鍋爐才能安全、經(jīng)濟、有效的運行,所以,出水溫度PID控制回路的輸出OP值最終要分配給這三者,即:
加煤量 OP1=K1*OP+D1
鼓風(fēng)量 OP2=K2*OP+D2
爐排電機 OP3=K3*OP+D3
當調(diào)節(jié)K1、K2、K3、D1、D2、D3六個加權(quán)系數(shù)便可以保證鍋爐的經(jīng)濟有效運行。
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圖3 出水SP設(shè)置方框圖[/align]
2.爐膛負壓回路[5]
為了保證爐膛內(nèi)粉煤有效的燃燒,爐膛內(nèi)部壓力是一個重要的參數(shù),一般爐膛負壓控制在-200Pa~200Pa范圍之內(nèi),影響爐膛負壓的因素主要是鼓風(fēng)量和引風(fēng)量,下面分別介紹兩者的控制方案:
對于鼓風(fēng)量,我們可以采用常規(guī)的PID控制,但是煤量的變化是鼓風(fēng)控制的一個大的干擾,如果鼓風(fēng)的調(diào)節(jié)滯后于煤量的變化,那么勢必會造成冒黑煙現(xiàn)象,嚴重污染環(huán)境,采用的解決方法是把煤量作為鼓風(fēng)控制的前饋量,這樣可以實現(xiàn)當煤量變化后及時改變鼓風(fēng)量進行調(diào)節(jié),值得說明的是,當煤量增加時,提前增加鼓風(fēng)量這是應(yīng)該的,但是當煤量減少時,卻不能立即減少鼓風(fēng)量,這樣同樣會因為鼓風(fēng)不足,造成冒黑煙,因此必須做出一個判斷,判斷加煤量OP1值是增加還是減少,如果加煤量OP1值增加那么立即增加鼓風(fēng)量OP2值,如
果加煤量OP1值減少那么要等待一段時間,然后在減少鼓風(fēng)量OP2值。
控制爐膛負壓我們主要控制引風(fēng)量的大小,在這里爐膛負壓作為被控對象,當然這是在鼓風(fēng)量一定的狀態(tài),那么當鼓風(fēng)量發(fā)生變化的時候,對于引風(fēng)量的控制同樣可以參照鼓風(fēng)控制的方案,在這里是把鼓風(fēng)量作為引風(fēng)控制的前饋量,當鼓風(fēng)OP值增加時立即增加引風(fēng)OP值,但當鼓風(fēng)OP減少時,卻要等待一段時間,然后再減少引風(fēng)OP值的大小。
3.出水壓力控制回路
此回路控制小區(qū)供熱管網(wǎng)的水流量,主要通過控制循環(huán)泵的工作情況來改變流量的大小,采用常規(guī)的PID控制很容易實現(xiàn),在此不做贅述。
四、結(jié)束語
從大連金源小區(qū)2001年冬季供暖情況來看,采用本文提出的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)實現(xiàn)了鍋爐的安全、經(jīng)濟、有效的運行,為小區(qū)節(jié)省了20%的原煤,而且大大改善了鍋爐操作人員的工作環(huán)境,減輕的勞動強度,達到了供暖工程改造的預(yù)期目標。
參考文獻:
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[4]SHCAN2000分布控制系統(tǒng)智能測控組件系統(tǒng)組態(tài)使用手冊. 大連鐵道學(xué)院三合儀表開發(fā)公司 1999
[5]唐世金,工業(yè)鍋爐節(jié)能的控制技術(shù),兵器工業(yè)出版社,1993