摘要:包裝機傳動系統應用艾默生變頻器進行了成功的改造,帶來了巨大的經濟效應,在整個港煙行業將起到示范作作用。
關鍵詞:艾默生變頻器 包裝機組 傳動系統
一、前言
春城卷煙廠是云南省發展較早的卷煙廠,目前擁有莫林斯、長城、斯慕門公司的多條煙機生產設備,設備普遍使用時間10年以上,煙機內部的各種板件、配套傳動驅動器以及備機、備件基本全部出現過故障,而且很難采購到原配套器件和設備,即使能夠買到,價格和貨期都無法接受,目前各制煙設備均靠維修維持生產運轉,因此產品技術改造和更新勢在必行。利用現有市場上變頻器產品,替代原來的傳動裝置。決定首先對小油封機 (RC) 的主傳動系統進行技術改造。
二、改造設備介紹
德國斯慕門公司 (Schmermund)BI型包裝機組是英國莫林斯 (Molins)煙草機械公司生產的卷煙機的后續包裝機,完成對煙支的集合、初裝 (內層鋁箔的包裝)、精裝、油封、打包、勃合的全過程。BI機包含三部分:主機 (BE)、小油封機 (RC)、條盒機 (FHZ/NK)。主機完成單支煙裝盒的全過程,然后傳送至小油封機進行玻璃紙的封裝,最后在條盒機上合成為條盒的紙殼包裝,再經傳送帶送到整裝車間進行裝箱、打包出廠。RC系統的情況如下:RC系統配有一臺主驅動電動機,電動機轉速范圍為1440-1980r/min,拖動有微型槽的傳動帶,并拖動圓盤,然后拖動齒輪箱,達到350-360包/min的包裝速度,即每轉一周完成一包煙的包裝。同時主傳動還帶動一套凸輪機構,再由直線槽輪帶動八角輪實現往復間歇運動。八角輪每轉動一周有一個光電開關動作,使單板機進行復位控制,這樣周而復始地對每一包煙的表面進行玻璃紙封裝。主驅動電動機的速度受控于RC人口光電傳感器,該傳感器檢測煙盒的密集程度并反饋至單板機,單板機自動對輸出到變頻器的模擬電壓 (0-sv)進行隨機動態調整,電動機將自動跟隨,詳細工作過程如下:由主機傳送來的盒煙,源源不斷地傳送到小油封機,小油封機入口處由0.75kw動機拖動傳動帶送人,人口有兩個對射光電檢測開關,在煙包擁擠時自動實現對變頻器的減速控制,煙包進入后,經過棘輪對煙包翻轉后轉動放平,凸輪帶動推桿進行間歇運動,推動八角輪送人一包煙,送紙機構開始進行包裝動作,將煙包上部、底部封裝成形,由于八角輪的間歇轉動,會用烙鐵對側邊自動封口,然后由推桿推出,完成了折角及玻璃紙的全部封裝。
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艾默生變頻器在B1包裝機組上的應用[/b][/align]