時間:2014-11-17 11:59:37來源:深圳市匯川技術股份有限公司
一、設備描述
電鏟是露天礦上用來剝離和采掘礦石、煤炭的主要采礦設備,一般與電動輪配套使用。國內外露天礦技術發展總的趨勢是開采規模大型化、生產連續化、裝備現代化,采礦技術正向自動化發展,應用高效、節能的礦山開采和運輸設備,是實現礦山可持續發展的有效保證。采用現代先進開采技術與工藝,實行高度集中化開采,可使露天開采成本大幅度下降,勞動生產率大幅度提高。
我國中小型電鏟(4~20立方)目前采用的電氣系統主要以直流調速為主,其電控系統由交流電動機—直流發電機—直流電動機組成的。這種系統能耗高、體積大、噪聲大、并且缺乏對驅動端電機有效的保護,電氣系統老化很快、可靠性低、故障率高,很多礦山在夏天高溫時期整個電控屋內溫度較高,使電鏟經常發生電機燒毀的現象。交流變頻電鏟的出現,簡化了系統配置方案,大大降低了電機、電控系統的維護頻率,并提高系統的操控性能。
圖 1
二、 工藝要求
● 改造背景
鞍鋼集團某石灰石礦目前使用4臺WD400A直流電鏟,承擔著主要的剝離與采掘工作。由于直流電鏟本身存在的弊端,造成開機率不高影響生產任務,主要表現在以下幾點:
1、直流電鏟為上世紀70~80年代產品,電控系統大多采用磁放大器-晶閘管勵磁控制,驅動方式為高壓電動機-發電機-電動機。絕大多數控制元件為傳統的接觸器及繼電器,其故障點多,維護工作量大,費用較高。當發電機組損壞時,檢修周期長,嚴重影響生產的正常運行。
2、在電鏟生產過程中,直流電機頻繁啟動、負載多變、重復換向、沖擊強烈,需要定期對碳刷、換向器進行更換,而且遇到夏天高溫、爆破不充分礦石的時候容易發生燒毀電機的現象,維護起來非常麻煩而且費用高,同時也影響了生產任務。
3、直流電鏟能耗偏高,在等待裝車過程中需要使發電機組保持工作狀態,電能浪費嚴重。
4、直流電鏟驅動方式為高壓電動機-發電機-電動機,工作噪音大。
● 設備構造
WD400A電鏟的結構主要由下車系統(行走裝置)、上車系統(回轉裝置)、工作裝置、潤滑系統、供氣系統等組成,如圖2所示。下車系統是由履帶板、履帶框架、支重輪、前導輪、后導輪、驅動輪、車體、回轉齒圈、回轉滾圈、行走傳動機構等組成。下車系統承載著整機的工作重量,并用來完成電鏟的行走。上車系統是將物料由挖掘面運送至運輸裝置的重要裝置,是由回轉框架、平臺、配重箱、機艙、A形架、提升回轉傳動機構、電氣控制柜等組成。鏟斗是電鏟的主要工作部件,它直接承受被挖掘礦石的反作用力,因而磨損較大。斗桿也是電鏟挖掘過程中的主要部件之一,它的作用是連接和支持鏟斗,并將推壓作用傳遞給鏟斗,鏟斗在推壓和提升力的共同作用下完成挖掘礦石的作用。
圖 2
● 基本技術參數
本次改造的撫順挖掘機械廠生產的WD400A參數:
● 挖掘機的負載特性
根據電鏟機械工藝的性能要求,給出了的電鏟驅動電機的負載特性曲線,如圖3:
圖3
上圖中堵轉點轉矩是額定點轉矩的2-2.5倍,既電機電流最大值為額定電流的2-2.5倍。Pmax為假設最大功率最大點,實際工作最大功率要小于或等于Pmax點的功率,故按Pmax點計算,保證系統余量。假設最大功率點為額定功率的1.5-2倍。逆變器容量滿足以上兩個指標要求即可。
● 改造交流電機的選型
原4M3電鏟用直流電機功率如下:
原直流電機設計過載能力為2.5倍額定轉矩,而我們選用的交流電機的啟動轉矩達不到2.5倍額定轉矩,所以交流電機功率加大,功率如下:
從上述功率數值比值來看:功率增加1.4~1.5倍,轉矩同時增加1.4~1.5倍,而交流電機本身啟動轉矩為1.8~1.9倍額定轉矩,上述兩種方案結合后達到相當于直流電機2.5倍堵轉轉矩,從而滿足電鏟工況要求。電機參數表如下:
● 應用環境要求
三、 方案描述
● 系統配置
原電鏟由一臺6kV高壓異步電動機驅動3臺發電機再用直流電機分別驅動各機構。本次用全數字交流電控系統改造其配置措施如下:
1. 拆除原異步電動機-發電機組及其控制柜。
2. 安裝一組高壓進線、變壓裝置,包括真空接觸器,6kV/690V變壓器、輔助變壓器,開關柜等。
3. 安裝一套HE300電鏟專用四象限變頻器,變頻器由五個機柜組成,分別是進線柜、AFE整流柜、提升單元柜、推壓單元柜、回轉/行走單元柜,對應的單元分別驅動電鏟的幾大動作機構。
4. 各機構主令控制信號、開關信號及制動信號均由一臺PLC集中控制。
● 控制原理簡述
6kV電源經真空斷路器輸入到變壓器,二次側輸出電壓690V,為提升、推壓和回轉/行走系統的工作電源,交直流柜、各通風機及輔助電源由副變壓器供電。交直流柜受電后,合上空壓機、機棚通風及直流電動機散熱風機電源開關,起動各風機。并將起動信號經現場總線送PLC,同時提升、推壓、回轉/行走調速柜受電,經內部自檢后將信號傳給PLC。PLC將所送給的信號進行綜合分析,在操作允許的前提下控制起動各個系統,實現集中管理分散控制的目的。若某個分系統異常,系統將停機并發出報警,經檢查排除故障后才能起動運行。
四、 系統框圖
● 設備電控圖
五、 改造效果與方案優勢
● 節能經濟性
經過現場超過一年的實際運營,相比直流電鏟,交流電鏟的節能效果較為明顯。
交流電鏟相較于直流電鏟能耗降低,并采用四象限全回饋技術,將制動電能回饋電網。每個電鏟使用工況不同,通過實際節能測算,全年直流電鏟此部分的電能費用為83.98萬元,全年交流電鏟此部分的電能費用為55.39萬元,較直流電鏟節能34.04%,減少費用為28.59萬元。
● 維護便利性
1、交流電鏟全部采用普通三相異步感應電機,不僅電機價格比直流電機低,而且三相異步電機的結構簡單、性能可靠,幾乎可以做到免維護。
2、HE300多傳變頻系統采用模塊化的設計理念,從單板、功率模塊到交流風機采用插拔式設計,而且都可以做到正面維護,單個功率模塊的重量只有23Kg,單人即可維護兆瓦級變頻器。
● 結構抗震性
1、結合設備應用工況數據采集及分析,通過精確計算、有限元仿真及新型復合材料的使用,使機械本體各作用點振動受力更合理可靠,產品各部件輕便。
2、分布式的設計即保證產品在各種極限工況下工作的安全性,同時提升了產品內部空間的利用率和強振幅環境的適應性。
3、最大允許瞬時加速度沖擊:10g/11ms
4、新材料抗壓強度值:200Mpa
● 分布式熱設計
1、不同于集中式散熱,創新的分布式設計和精確的仿真,使得散熱更均勻,風阻系數更低,同時極大的提高了結構的抗震性;
2、分布式的設計提升了產品在負載突變、瞬時熱沖擊大等特種工況下的適應能力;
3、風道與內部元件采用隔離式設計,隔絕粉塵,提升產品可靠性。
六、 設備現場圖片
七、 結束語
鞍鋼4m³直流電鏟自2013年7月份改造成功后并投產,至今已經穩定運行13個月。改造后的電控設備占用空間少,噪音小,采用先進的數字控制系統將PLC、HMI、司機操作臺、變頻系統通過DP通訊組網,不僅可以通過HMI快速讀取電鏟工作狀態、預警信息、故障記錄便于故障快速診斷、維護,而且變頻系統采用大功率牽引級IGBT器件,通過矢量控制技術,具有啟動快、能量回饋、對電網無沖擊電流等優點。通過讀取后臺電能實時記錄表發現,在一年的時間內相對直流電鏟節省了數十萬的電費,帶來了可觀的經濟效益。這是匯川為重型裝備應用研發的HE系列工程型變頻器,繼在石油鉆機、電動輪卡車之后的又一個重大領域突破,為“大國重器”電控的國產化做出了里程碑式貢獻。
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