時間:2013-03-18 16:33:15來源:謝鴻帛
一 項目簡介
1.1 行業分析
倍捻機主要應用于紡織行業,加捻后的紗線能夠提高原紗的性能,便于在紡織上的應用。目前大多數中小型機械廠均參照國外的機械構造進行改裝來實現,早期時候控制一般是由一個主電動機來帶動的,通過齒輪箱傳輸動力來做錠子的旋轉、卷繞輥轉動、橫向行動的移紗桿重復運動這三個部分的動作。每一個傳輸動力的零件依靠4個齒輪箱來傳輸動力,橫向移動移紗依靠成形的凸輪來工作。如圖1-1
圖1-1 齒輪箱
1.2 方案背景
傳統的倍捻機齒輪箱有工作難度大、工作的時候噪聲非常大、漏油現象,尤其是變換生產品種的時候要花的時間長和步驟復雜等缺點。當紗線品種不同時,齒輪箱的齒輪尺寸以及定型凸輪的結構,所以齒輪箱的靈活性不夠強;而且由于這樣的機械架構導致了倍捻速度不能夠太快,嚴重影響了工作效率;最后是其價格也相對較高。而采用我們永宏PLC作為控制核心,在成本和工作效率能夠大大提高,而且針對不同的工藝的要求能夠簡單的進行修改。
1.3 客戶需求
倍捻機在做生產的時候,有兩個重要的質量要求:對紗線進行卷繞時,紗線成型的紋理是不能夠重疊的;其次,紗線成筒后,兩邊不能夠出現掉線的問題。在這個的基礎上,還要求整個機器的啟動配合,主要包括錠速電機、卷繞電機以及移紗桿橫動速度的同步。
1.4 解決方案
1.4.1 防重疊設計
紗線出現重疊現象主要是由于卷繞與橫動速度配合問題導致,因此在程序中,將橫動速度設置為三個,并且增設了軟邊縮進。此方法不僅可以讓重疊概率大大降低,而且軟邊縮進在一定程度上也能夠打亂有規律的布線,從而進一步減小重疊的可能性。
1.4.2 防掉線設計
紗線的掉線問題主要原因有三種:機械振動;脈沖輸出錯誤;工藝參數設置不夠良好。在脈沖輸出錯誤方面,采用的是子程序計算完全后再進行使用,并且盡量在滿足運行要求的條件下簡化伺服流程,降低出錯的概率。
1.4.3 啟停同步設計
兩臺電機均采用的是變頻器控制,考慮到機械慣性等外在因素后,對錠速變頻器設置一對加減速時間,然后通過內部的一個函數計算,得出卷繞變頻器的一對加減速時間,使得兩臺電機啟停能夠同步。而橫動的同步,則是通過通訊讀取卷繞變頻器的時候頻率通過一些計算,轉換為伺服橫動的速度,然后使用伺服命令動態修改速度的功能,以實現伺服橫動的同步要求。
1.5 實施結果
采用FBs-PLC作為控制核心,配合變頻器、伺服電機、觸摸屏實現倍捻機的功能,不僅在工藝設置的可調節性占有優勢,而且整個機器的啟停階段也可以做到良好的配合,以確保捻度的保持性。由于機械的構造干擾比較大,將屏蔽及接地設計好,對于機械的良好運行也比較有保證。
二 控制系統設計
2.1 硬件配置
設備的控核心為永宏FBs-14MC主機,FBs-CB5通訊擴展板1塊,以及11KW及7.5KW變頻器各一臺,伺服電機一臺。該主機配有8點輸入和6點輸出,自帶一個RS232通訊口,通過加FBs-CB5通訊模板實現PLC與雙臺變頻器的通訊。配永宏HU070S-00觸摸屏一臺,該人機采用65536色真彩TFT液晶,具有800×480的分辨率,主機自帶兩個通訊口。
圖2-1 硬件配置圖
2.2 控制工藝流程設計
步驟一:機器上電后伺服自動復位尋找中心位置,進入機械運行的準備狀態。
步驟二:使用觸摸屏與PLC做通訊,并直接在觸摸屏上對工程參數進行設置,主要是機械方面的參數;其次是根據工藝要求對工藝參數進行設置。
步驟三:參數設置完全后,便可進行啟動。三個部分動作同步運行起來,伺服橫動根據成型長度做往返運行,分別根據停擺速度、上擺速度、軟邊速度運行一定的次數組成一個大的循環。
步驟四:當按下停止按鈕,三個部分同步停止。此時,伺服停止位置是不確定的,當再次啟動時,程序能夠實現銜接上次停止的狀態繼續運行。
以下是控制工藝流程圖。
圖2-2 控制工藝流程圖2.3 軟件設計
2.3.1 變頻通訊的配置
永宏PLC與變頻器做RS485通訊,分別對通訊參數進行設置,并將卷繞變頻器設為2號站,錠速變頻器設為3號站,通訊參數設置表格如圖2-3.
圖2-3 變頻通訊參數設定
然后是在PLC上編寫通訊程序,如圖2-4
圖2-4 變頻通訊程序
三 設備調試
該設備的技術難點在于如何防止重疊的出現,出現重疊的話,在線筒運轉時會出現明顯的線痕,通過調節軟邊參數及對應的伺服橫動速度與卷繞之間的比值,就可以得到想要的結果。
四 總結
4.1 實施效果
圖4-1 整體設備圖
4.2 應用體會
永宏FBs系列主機性能卓越、可靠穩定、操作簡便的特點在此案例中得到深刻的體會。FBs系列PLC以永宏自行研發的SOC為核心,整合中央處理器(CPU)、硬件邏輯處理器(HLS)、高速通訊口、高速計數器/高速計時器,NC定位等為一體,速度更快,穩定性更強。WinProladder編程軟件,通過表格的形式配置通訊、高速計數、脈沖輸出等功能,操作更方便、快捷。
在使用NC定位程序時,應該將干擾等外界因素排除,不然可能影響到精確的定位,其次永宏PLC在做485通訊時,不管從通訊延時等方面都是比較好的。
五 參考文獻
[1]范堤商貿(上海)有限公司.永宏可編程控制器使用手冊I【硬件篇&指令篇】.2010
[2]范堤商貿(上海)有限公司.永宏可編程控制器使用手冊II【進階應用篇】.2010
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