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魯抗集團循環水泵高壓變頻改造紀實

時間:2011-03-11 15:07:48來源:boulifairy

導語:?本文介紹了高壓變頻器在魯抗醫藥集團循環水泵機組中的應用情況,通過對水泵變頻改造方案的介紹及改造后節能效果的比較分析,表明醫藥企業循環水泵機組變頻改造節能效果顯著,具有較高的經濟效益。

      摘 要:本文介紹了高壓變頻器在魯抗醫藥集團循環水泵機組中的應用情況,通過對水泵變頻改造方案的介紹及改造后節能效果的比較分析,表明醫藥企業循環水泵機組變頻改造節能效果顯著,具有較高的經濟效益。

1前言

      山東魯抗醫藥股份有限公司是我國大型的綜合化學制藥企業,國家重要的抗生素生產基地。魯抗醫藥A股(600789)股票于1997å¹´2月在上海證券交易所掛牌上市。總資產25億元,員工5700多人,各類專業技術人員占30%。魯抗目前擁有年產各類抗生素原料藥12000噸、粉針20億支、片劑70億片、膠囊30億粒的生產能力,主要產品有人用藥、動植物藥等500余個品種。魯抗醫藥已通過ISO14001認證、ISO9001認證、OSHMS認證,藥品生產車間全部通過國家GMP認證,其生產過程嚴格按照GMP標準組織運行。

      “魯抗牌”是中國馳名商標,被山東省列為重點培植的國際知名品牌,被商務部確定為:“重點培育和發展的中國出口名牌”,被中國醫藥質量管理協會授予“藥品質量誠信建設示范企業”。魯抗品牌響譽全國,魯抗產品暢銷國內外,遠銷40多個國家和地區,年出口創匯5000萬美元。

      股份公司在生產過程中需對空氣壓縮機、制冷機組等設備進行降溫,因此公司配有循環水站。用于降溫的循環水泵在改造前始終處于最大轉速下運行,但下游用戶的用水量是變化的,這樣就造成供需不匹配,出現過剩供應、能源浪費的現象。

2改造前設備運行情況

      股份公司循環水站共有6臺水泵對外供循環水,為保證藥品生產的連續性,保持循環水的供應壓力的穩定對設備的運行有著重要的意義,通常情況下,循環水的供應壓力不低于0.3Mpa。以下為現場設備參數表1:

表1  現場設備參數

設備名稱

規格型號

額定流量

電機功率

1#循環水泵

14SH-13

1260m3/h

220kW

2#循環水泵

24SH-13

3188 m3/h

560kW

3#循環水泵

24SH-13

3188 m3/h

560kW

4#循環水泵

24SH-13

3188 m3/h

560kW

5#循環水泵

IS200-150-400

400 m3/h

90kW

6#循環水泵

IS200-150-400

400 m3/h

90kW

      其中1-4#水泵為10kV高壓電機拖動,5-6#水泵為380V低壓電機拖動。5#、6#循環水泵,作為兩外4臺10kV水泵輔助。在實際供應中,冬季運行1#水泵以及2-4#水泵中的一臺,夏季運行2#-4#水泵其中的兩臺,另外5#、6#水泵輔助運行。由于氣候以及晝夜溫差的影響,用戶的循環水使用量變化較大,而受無法調速的制約,水泵運行方式調整范圍相對較小。比如在季節交替時,為保證供應壓力平穩,運行1#水泵以及2-4#水泵中的一臺不夠, 運行2#-4#水泵其中的兩臺又需要泄壓,造成無謂的浪費。在保證供應壓力的同時減少循環水浪費、節約電耗即改造的要求。循環水泵現場設備如圖1所示。

1
圖1 循環水泵現場設備

      針對上述情況,公司領導決定對循環水泵進行變頻改造,在節約成本的策略前提下,考慮到國產高壓變頻器設備水平已接近國際水平,能滿足現場工藝運行要求,進行性價比比較,通過公開招標,采用山東新風光電子科技發展有限公司生產的風光牌JD-BP38-560F型高壓變頻調速器對循環水泵進行改造,改造取得了成功。

3變速變流量的節能原理

      根據水泵的壓力-流量特性曲線按照工藝要求實現變速變流量控制,是節電的有效方法。從理論上講,泵類具有以下特點:

Q2/Q1=N2/N1ï¼›

H2/H1=(N2/N1)2;

P2/P2=(N2/N1)3。

其中Q為流量,H為揚程,P為功率,N為轉速。

  Q1、H1、P1—水泵在N1轉速時的風量、揚程、功率。

  Q2、H2、P2—水泵在N2轉速時相似工況下的風量、揚程、功率。

      因此理論上采用轉速控制,當流量減小時,所需功率近似按流量的3次方大幅度下降。

      假如轉速降低一半,即:N2/N1=1/2,則P2/P1=1/8,可見降低轉速能大大降低軸功率達到節能的目的。當轉速由N1降為N2時,水泵的額定工作參數Q、H、P都降低了。但從效率曲線л-Q看,Q2與Q1點的效率值基本是一樣的。也就是說當轉速降低時,額定工作參數相應降低,但效率不會降低,有時甚至會提高。因此在滿足操作要求的前提下,水泵仍能在同樣甚至更高的效率下工作。

      降低了轉速,流量就不再用關小閥門來控制,閥門始終處于全開狀態,避免了由于關小閥門引起的損耗,也就避免了總效率的下降,確保了能源的充分利用。

      當采用變頻調速時,50Hz滿載時功率因數為接近1,工作電流比電機額定電流值要低許多,這是由于變頻裝置的內濾波電容產生的改善功率因數的作用,可以為電網節約容量20%左右。

4循環水泵高壓變頻改造方案介紹

      公司擬對4#循環水泵進行變頻改造,以下表2是該循環水泵的參數:

4.1 4#高壓循環水泵:

表2 循環水泵基本參數

電機參數

型號

Y5002—6

額定電壓(V)

10000

額定電流(A)

41

額定功率(kW)

560

額定頻率(Hz)

50

功率因數

0.85

額定轉速(rpm)

992

絕緣等級

Fç´š

水泵參數

型號

24SH-13

額定揚程(m)

50

額定流量(m3/h)

3188

額定轉速(rpm)

970

額定功率(kW)

465

額定效率

88%

4.2風光JD-BP38系列高壓變頻系統技術參數及性能特點

      2007å¹´9月,風光牌JD-BP38系列高壓變頻器榮獲“中國名牌”稱號,山東新風光是國家高新技術企業,生產的風光牌JD-BP38系列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術、功率單元串聯多電平技術,屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標遠小于IEE519-1992的諧波國家標準,輸入功率因數高,輸出波形質量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機。

(1)JD-BP38-560F高壓變頻器技術參數

下表3為高壓變頻器主要技術參數。

1

(2)JD-BP38-560F高壓變頻器性能特點

      風光JD-BP38系列高壓變頻器除具有一般普通變頻器的功能外,還具有以下性能特點:

①采用高速DSP作為中央處理器,運算速度更快,讓控制更精準。

②飛車啟動功能:能夠識別電機的速度及轉向并在電機不停轉的情況下直接起動。

③完整的工頻/變頻自動互切技術:現在的高壓變頻器一般設置工頻旁路切換柜,變頻器發生故障時能使高壓電機轉至工頻運行,旁路切換有手動旁路和自動旁路切換兩種型式,手動旁路需人工操作,時間較長,適應于無備用裝置或不重要的運行工況,自動旁路可在變頻器發生故障后直接自動轉換至工頻運行。新風光電子公司提供的自動旁路切換柜,不僅可實現變頻故障情況下自動由變頻轉換至工頻運行狀態,還可實現在變頻檢修完畢后由工頻瞬間轉換至變頻的功能,整個轉換過程不會對用戶設備的運行造成任何影響。

④旋轉中再啟動功能:運行過程中高壓瞬時掉電三十秒鐘內恢復,高壓變頻器不停機,高壓恢復后變頻自動運行到掉電前的頻率。

⑤線電壓自動均衡技術(星點漂移技術):在運行中,變頻器某相有單元故障后,變頻器本身會自動旁路該單元,同時變頻器主控系統具有星點漂移功能,使三相輸出線電壓保持平衡,不會對電動機造成不利影響,變頻系統可以做到三個單元以內出現故障時保持運行。

⑥具備突發相間短路保護功能。如果由于設備原因及其他原因造成輸出短路,此時如果變頻器不具備相間短路保護功能,將會導致重大事故。風光高壓變頻器在發生類似問題時能夠立即封鎖變頻器輸出,保護設備不受損害,有效避免事故的擴大化。

4.3 改造控制方式

      改造前控制方式:通過高壓真空接觸器直接啟動。

改造后控制運行方式:

      改造后要求實現手動啟動和自動變頻運行兩種方式。控制方式為一拖一,一次回路由進線柜(旁路柜)、變壓器柜、變頻單元柜和操作控制柜組成。旁路柜在變頻器維護過程中或變頻器出現故障時,將電機自動投入到工頻電網運行,保證生產不受影響。變頻運行時,變頻器為電機提供全面的保護。

      值班控制室能夠遠程控制,即通過內置PLC接受來自現場的開關量控制。

      變頻器運行方式為閉環運行,對運行中的循環水壓力實現跟蹤控制,閉環運行時,實際壓力信號來自于現場信號。

4.4 變頻控制自動旁路柜

改造后提供的旁路方案如下:

      旁路柜在變頻器進、出線端增加了兩個隔離刀閘,以便在變頻器退出而電機運行于旁路時,能安全地進行變頻器的故障處理或維護工作。

      自動旁路柜主回路如圖2所示。旁路柜主要配置:三個真空接觸器(KM1、KM2、KM3)和兩個刀閘隔離開關K1、K2。KM2與KM3實現電氣互鎖,當KM1、KM2閉合,KM3斷開時,電機變頻運行;當KM1、KM2斷開,KM3閉合時,電機工頻運行。另外,KM1閉合時,K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM2閉合時,K2操作手柄被鎖死,不能操作。

2

      電機工頻運行時,若需對變頻器進行故障處理或維護,切記在KM1、KM2分閘狀態下,將隔離刀閘K1å’ŒK2斷開。

      合閘閉鎖:將變頻器“合閘允許”信號串聯于KM1、KM2合閘回路。在變頻器故障或不就緒時,真空接觸器KM1、KM2合閘不允許;在KM1、KM2合閘狀態下,若變頻器出現故障,則“合閘允許”斷開,KM1、KM2跳閘,分斷變頻器高壓輸入電源。

      旁路投入:將變頻器“旁路投入”信號并聯于KM3合閘回路。變頻運行狀態下,若變頻器出現故障且自動投入允許,或者需要將電機從變頻投入到工頻狀態運行(按下“工頻投切”按鈕),系統將首先分斷變頻器高壓輸入、輸出開關KM1å’ŒKM2,經過一定延時后,“旁路投入”閉合,即工頻旁路開關KM3合閘,電機投入電網工頻運行。

      高壓變頻器設備現場運行照片如圖3所示。人機界面運行界面如圖4所示。

3
圖3設備現場運行照片

4
圖4 人機界面運行界面

5 現場設備改造測試節能效果

      循環水泵變頻節電改造后,2010å¹´3月26日,正式投入生產,至今運行正常。經過廠能源利用監測中心測試,系統達到了預期的效果:實施變頻改造后,循環水泵用電量有明顯下降,設備實現了軟起動,改善了設備的運行工況,極大地減輕了設備起動時對供配電系統的沖擊。改造前后的實際測量數據對比結果如下:

5.1下表4為循環水站有關數據統計表:

5

5.2附加收益

      另外循環水泵變頻節電改造后,具有軟啟動、軟停止;提高了機組水泵的運行效率;現場噪音大大降低,有效改善現場的運行環境,運行人員反映良好;便于實現廠循環水泵機組控制系統自動化管理。

      經過改造這個變頻系統就相當于一個自動調節閥,用多少,供多少,實現供需平衡,節約能源。作為年銷售收入過10億元的醫藥生產企業,一直以來,“動力成本”占據魯抗生產成本的近30%,打造低碳高效的“動力系統”成為企業提升市場競爭力的“內生動力”。

6結束語

      經過國內變頻器廠家的不斷努力,國內變頻器產品水平已達到國際同類產品先進技術水平,國內變頻器產品以其性能良好,良好的本地化服務,性價比高,廣泛應用于各行各業,并且節能效果顯著,能短期內為用戶收回投資。隨著國家目前對節能減排工作力度空前加大,變頻調速技術發展前景十分廣闊,已迎來歷史黃金發展時期。

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