摘要:時桌倒棱機床電液伺服PID控制系統的設計步驟作了詳細介紹,并通過仿真時PID控制、模糊控制、模糊控制+PID控制系統的三者性能作了對比性研究。
關鍵詞:倒棱機床;電液伺服系統;PID控制;模糊控制
某鋼廠鋼管倒棱及去毛刺工序要求自動化程度高,承載能力強,系統剛性好(加重載不讓刀),經反復方案比較選用了電液伺服系統作為機床的進給驅動機構。
1 液壓及電氣基本參數的計算
該系統為一典型的閥控缸系統,已知工況條件:
1)空載時液壓缸及刀架等負載的重量為2 t,即M[sub]1[/sub]=2000kg;
2)切削力均為15 kN左右,仿真時取20 kN。
考慮工況存在波動等因素,在仿直時模擬負載設為
F=20000+50sin(50t) (N)
1.1 液壓參數確定
1)液壓缸為T型結構,工作時行程(快進+粗進給+精進給)≈ 83mm

1.2 電氣參數確定
1)每伏電壓指令對應位移K=198(V/m)
2)閥額定電流60 mA.故PID控制器輸出限幅取±60mA
2 電液伺服系統的傳遞函數

得到電液伺服系統的方框圖(見圖1)。
4)電液伺服系統的開環傳遞函數是:

由此可得到BODE圖(見圖2),且可以看出由于加入PID控制器,使原系統開環傳遞函數積分環節由一階變為二階,這樣就提高了穩態精度,使系統對位置指令無靜態誤差。
[align=center]

圖2 開環系統BODE圖[/align]
根據幅度及相角穩定儲備定義,從圖2上可得,幅度裕量G[sub]m[/sub]=18.4 dB,相角裕量P[sub]m[/sub]=36.3[sup]o[/sup],因此系統具有較好的穩定裕量,具備一定的抗干擾能力和魯棒性。
3 輸入指令模擬
圖3給出指令輸入系統設計框圖,通過3個邏輯的開關切換,組合成輸入指令系統,即當t
t[sub]1[/sub]或t=t[sub]1[/sub]時輸入指令是粗進給速度;當t>t[sub]2[/sub]時,輸入指令是精進給速度;當t>t [sub]3[/sub]時,輸入指令為零,使系統快退。
4 PID控制的仿真
1)電液伺服系統的階躍響應
圖4是該系統在不同負載下的階躍響應,L[sub]m[/sub]代表工作臺的位移。圖4a負載值F=20 kN, 圖4b負載值F=10 kN,圖4c的負載值從10 kN,突然增大至20kN.再增大至30 kN。可以看出在各種負載下均無超調.負載大時過渡時間略微拖長,負載變化時曲線無抖動,無后退,說明系統有足夠的剛度。
2)加工不同管材時的情況
根據切削參數表,分別取2種不同材料的管材和幾種典型的管徑D,在系統負載20 kN下仿真計算,得到響應曲線(見圖5)。
5 電液伺服系統的模糊控制(Fc)
鑒于加工過程中切削力作非線性變化,當加工不同鋼管時,負載及切削進給亦都要變化,所以PID控制的系數不可能總是處于最優狀態。Fc魯棒性強,不需數學模型,并且控制簡單省時。下面采用了Fc算法進行仿真研究。
圖6為FC-PID聯合控制的方框圖。通過開關切換,Fc可單獨工作,亦可當誤差e達到某一小值后自動切換成PID控制。經用前述方法大量PD仿真得到FC優化的控制如表1。表中NL、NM、iNS代表負大、負中、負小,ZO代表零,PS、PM、PL代表正小、正中、正大。
圖7表示模糊控制的各隸屬度函數, 圖7a、b、c分別為誤差e,誤差變化率c和控制信號n的隸屬度函數。誤差e及輸出控制信號“的模糊集隸屬函數均勻地分布在論域上,而de~dr:c則作不均勻分布。為提高控制精度,誤差小時,采用高分辯率。圖8是采用上述模糊控制得到的電液伺服系統階躍輸入仿真曲線,為進行比較,圖8b給出了PID控制仿真結果。
從圖8可看出,模糊控制有小的超調,輸出性能略差于PID控制結果,這是因為Fc分檔較粗,工作不連續,控制精度低,而PID控制是連續控制,且處于優化系統下工作。
6 模糊控制加PID控制
正如前述,FC有其缺點,特別是當在誤差e已較小時,不連續控制不能使e降低到零。為此在Fc使e快速降到一很小值(可調整)后,圖6上的系統自動切換到PID,使e被連續控制到零,以提高動態品質,提高系統工作精度。當切換值(門檻值)設為0.5時,其控制結果如圖8c所示。與圖8b相比較可看出,Fc+PID控制大致與PID單獨控制的特性相同。但是雖然如此,當系統的參數及外負載有較大的變化時,PID控制就不能在原定的優化狀態下工作,而FC+PID控制由于FC魯棒性很強,所以仍然能得到好的控制結果。
7 結論
1)經仿真分析,系統是穩定可靠的,穩定儲備量符合規定;
2)PID優化參數為:比例K[sub]p[/sub] =0.46、積分K[sub]i[/sub]=0.006、微分K[sub]d[/sub]=0.0085。
當PID控制器選擇以上參數時,空載時達到臨界無超調,而常載時無超調,過渡過程時間比空載時略大,所以能確保系統在任何情況下均無超調,避免了快進轉常載時對刀具形成沖擊1
3)當刀具突然切人工件而加載時, 由圖4c可知系統無后退現象,也無進給速度波動,說明系統有足夠的剛度;
4)由仿真曲線可知,系統的快進速度約為140mm/s。因此本機床刀具切削參數表(略)中,小管徑管材加工時的生產率可以提高,而切削參數表中大管徑管材加工時的生產率基本合適;
5)在通常情況下,這類電液伺服系統采用PID控制即能得到好的動靜態特性,但若在系統參數及外負載有較大變化的使用場合,采用FC加PID控制能得到更好的效果;
6)該倒棱機床巳在某鋼廠調試成功后使用近2年,實際使用說明工作中無連續振動(穩定),加載時無退讓(剛性好),卸載時無前沖(不打刀),故達到了設計要求。
參考文獻:
[1] 王占林近代液壓控制[M].北京:機械工業出版社,1997.
[2] 史維祥等.近代機電控制工程[M].北京:機械工業出版社.1998.