時(shí)間:2010-06-01 11:46:46來(lái)源:sunjuan
摘要:提出了汽車(chē)柔性焊接生產(chǎn)線(xiàn)中應(yīng)用的分層伺服系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和硬件配置,分析了采用邏輯控制與運(yùn)動(dòng)控制相結(jié)合的系統(tǒng)控制原理,敘述了MP920控制器的參數(shù)設(shè)定方式,給出了伺服控制系統(tǒng)程序工作流程。結(jié)合廣州本田汽車(chē)有限公司年產(chǎn)24萬(wàn)整車(chē)自動(dòng)焊接生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)建造的實(shí)例,介紹了MP920伺服系統(tǒng)在自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)中的實(shí)際應(yīng)用,給出了伺服系統(tǒng)的調(diào)試方法,并對(duì)調(diào)試結(jié)果進(jìn)行了分析。實(shí)際應(yīng)用效果表明了所提體系結(jié)構(gòu)和控制模式的正確性和有效性。
關(guān)鍵詞:MP920伺服系統(tǒng); 汽車(chē)制造; 柔性焊接生產(chǎn)線(xiàn); 電氣控制
0 引言
在汽車(chē)制造企業(yè)中,車(chē)身焊接生產(chǎn)線(xiàn)是一條關(guān)鍵的生產(chǎn)線(xiàn),這條生產(chǎn)線(xiàn)決定車(chē)身焊接車(chē)間乃至整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的多樣化。廣州本田汽車(chē)有限公司年產(chǎn)24萬(wàn)轎車(chē)的自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線(xiàn)是一條貫通式流水線(xiàn),全線(xiàn)5個(gè)全自動(dòng)工位:車(chē)身地板搬送工位、車(chē)身部件預(yù)裝配工位、自動(dòng)焊接工位、車(chē)身卸載工位和車(chē)身夾具切換工位。該自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)全面采用了日本安川公司的MP920伺服系統(tǒng),極大地提高了工裝夾具的定位精度和生產(chǎn)線(xiàn)的柔性化程度。
本文從MP920伺服系統(tǒng)的硬件體系結(jié)構(gòu)、控制原理、控制程序設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)調(diào)試等幾方面介紹該生產(chǎn)線(xiàn)中的伺服系統(tǒng),研究柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)中伺服控制系統(tǒng)的應(yīng)用。
1 伺服系統(tǒng)硬件配置
考慮系統(tǒng)的信息處理量大,為了降低PLC的信息處理負(fù)擔(dān),提高控制器之問(wèn)的獨(dú)立性,系統(tǒng)采用了分層的體系結(jié)構(gòu),第一層為主控PLC,第二層為伺服控制器,兩個(gè)控制層之間采用現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)進(jìn)行通信。整個(gè)系統(tǒng)硬件配置如圖1所示。
3 調(diào)試結(jié)果分析
伺服系統(tǒng)調(diào)整主要調(diào)整系統(tǒng)的速度回路增益、速度回路積分時(shí)間常數(shù)、位置回路增益和扭矩指令過(guò)濾時(shí)間常數(shù)這幾個(gè)參數(shù)。通常按照下列步驟進(jìn)行:
4 結(jié)束語(yǔ)
在實(shí)際生產(chǎn)中,該自動(dòng)焊接生產(chǎn)線(xiàn)的伺服系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿(mǎn)足了高品質(zhì)轎車(chē)車(chē)身焊接工藝的需要,為廣州本田年產(chǎn)24萬(wàn)轎車(chē)發(fā)揮了決定性作用。該伺服系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)且定位速度快,使得整條生產(chǎn)線(xiàn)的節(jié)奏控制在45、7秒,最大程度上發(fā)揮了機(jī)械的效率。該系統(tǒng)的成功在于系統(tǒng)設(shè)計(jì)上采用了分層的體系結(jié)構(gòu)和邏輯控制與運(yùn)動(dòng)控制相結(jié)合的控制方式。隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展,尤其是對(duì)車(chē)身質(zhì)量、產(chǎn)量和成本的要求不斷提高,伺服系統(tǒng)必將在汽車(chē)車(chē)身自動(dòng)焊接生產(chǎn)線(xiàn)上廣泛應(yīng)用。
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