摘 要:為實現大型空分制氧裝置的全過程自動控制,達到節能降耗的目的,津西鋼鐵集團制氧廠為煉鋼轉爐配套的15000m3/h空分制氧系統采用DCS實現了空氣純化系統控制、離心式壓縮機防喘振優化控制、精餾控制等?,F場實際應用表明不僅降低了操作工人的勞動強度,也改善了產品質量及單位能耗指標。
關鍵詞:空分制氧裝置;精餾控制;空氣純化控制;防喘振優化控制;分布式控制系統
Application of DCS in large-scale oxygen—making device
ZHANG Jun
(Engineering Department,Beijing Consen Automation Control Co Ltd,Beijing 100012,China)
Abstract:To achieve automatic control of full process in large-scale oxygen-making device,energy-savingand consumption decreasing,DCS was adopted in 1 5 000 m /h oxygen-making system used forsteelmaking converter of Oxygen-Making Plant in Jinxi Iron and Steel Group.Control of air purificationsystem,anti-surge optimized control of centrifugal compressor and control of rectification were realized.Practical application in field shows that labour intensity of operators was reduced,and product qualityand energy consumption index per unit were improved.
Key words:oxygen-making device;rectification control;air purification control;anti-surge optimizedcontrol;DCS
目前,冶金、機械、化工等各行業生產規模不斷擴大,氧、氮、氬等相關氣體產品的生產需求也不斷增大,隨著深冷技術的進步和國外先進技術的引進,大型空分制氧裝置在各領域得到了廣泛的應用和發展。津西鋼鐵集團新上的大型空分制氧裝置采用四川空分廠生產的KDONAr-15500/15000/560型空氣分離設備,于2005年10月投入運行,作者參與完成了自控部分項目的成套實施,全過程歷經2個月竣工,至今運行良好。
1 系統組成
津西鋼鐵集團制氧項目包括機組部分、預冷系統、純化系統、精餾系統、氧壓機、氮壓機和水系統,采用DCS進行監控,數字量、模擬量信號共計600多點,調節回路60余個。這套裝置采用了美國Honeywell公司的Experion PKS控制系統,系統構成如圖1所示。其中上位監控站共五臺,采用冗余服務器結構,保證后臺實時數據的管理和交換,服務器通過ControlNet工業總線與DCS相連,監控站通過工業以太網訪問冗余服務器數據。DCS采用兩個相互冗余的C200控制器,并且各自安裝在相互獨立的機架上,具有較高的容錯性。冗余模件RM卡件自動同步,保證兩個DCS控制器的數據同步,當一臺控制器故障時,另一臺控制器能夠無縫接管控制任務。系統還配置了故障時進行無間隔自動切換的冗余電源系統,保證了控制系統的可靠供電。本項目中數據采集模件的所有信號輸入/輸出板卡均為智能型PM I/O過程處理模件,數據采集與輸出處理均在前端FTA集成端子板完成,FTA集成端子板還具有豐富的在線診斷報警功能。

[b]2 主要控制功能
2.1 空氣純化系統控制[/b]
空氣純化系統通過兩個分子篩交替工作,分別完成對壓縮空氣中CO2,C2H2的吸附與吸附劑解吸處理流程,保證為精餾、換熱系統提供沽靜、干燥的空氣,切換時間由吸附劑吸附能力而定。分子篩的時序控制是解吸過程工藝順序控制的核心,解吸過程包括隔離、卸壓、熱吹、冷吹、隔離、充壓、并聯、切換等,各工藝段通過執行時問及工作條件觸發下道工序,依次循環執行。
順序控制流程處理功能包括:初始化、啟動、暫停、跳步(可選),無論是停機還是暫停,各閥門都應該保持原有狀態。系統自動記錄暫停時間,為操作員恢復系統提供依據,同時還具有在線動態時間可更改功能。手/自動切換功能是在調試和緊急情況下使用,當投人手動狀態時,需要屏蔽順序控制,使控制輸出保持當前狀態,以便切換回自動時可以恢復到原來的自動輸出狀態,避免手/自動切換時閥門的誤動作。
根據津西制氧廠現場投運的實際情況,還應注意以下幾點。
?。?)減少電加熱爐損耗。制氧裝置的分子篩純化流程中,污氮吹掃溫度通過三臺電加熱爐控制系統進行加熱控制,雖然加熱效率較高,但電加熱爐能耗高且易損壞。為了較好地減少設備能耗,結合電加熱爐和分子篩特點在程序里加入了智能判別程序,智能判別分子篩內吸附劑在吸附和解吸過程中的放熱、吸熱反應,根據放熱反應數據,提前結束加熱過程,這樣既減少了溫度過調造成的浪費,又保證了工況溫度的穩定。另外電加熱爐屬易損設備,它在加熱時如果干燒會很快燒壞,因此在程序里增加了保護聯鎖,當流量低于設定值或溫度高于設定值時執行保護,停止加熱。實際應用過程中因流量采集點不在電加熱爐出口回路,因此為保證此設備的安全運行,又增加了溫升變化率過快聯鎖,有效避免了干燒導致電加熱爐的損壞。
?。?)順控程序的正確切換。在兩個分子篩工作時,順控程序進行到充壓、卸壓流程時,控制切換應在等壓延時后進行,信號的真實可靠性應由程序予以判斷,即如果閥位反饋狀態正確和讀取的相關信號符合設定,則延時3 S后再進行兩個分子篩之間的切換,避免分子篩上下氣流差異引起吸附劑振動破碎而造成重大損失。
(3)管路切換平穩過渡。因熱吹、冷吹需用工藝污氮吹掃,因此冷、熱吹管路切換時為避免對工藝產生沖擊,需平穩過渡,這里采用限幅控制及PID控制相結合的控制方法,即預關閥限幅慢關,使切換對工藝管路沖擊減小;通過預開閥折線慢開來消除預關閥的關閥擾動,如果干擾過大,可自動減慢關閥速度,控制開閥切人自動調節回路控制,待穩定后自動投入正常操作狀態。
?。?)保證順控程序正常進行。純化控制是典型順序控制,知識庫報警系統的建立大大提高了設備的運行可靠性,降低了儀控人員排查問題的難度及時問。它提供異常報警,并根據不同工藝階段提示實際工藝執行情況,例如當順序控制在某一步不能執行下一步時,報警庫會結合上、下步驟的工藝和邏輯關系提示此步狀態,并提示原因,保證維護人員快速及時處理故障,減少生產損失。
(5)設置空氣純度分析和檢測。純化出口有空氣純度分析檢測點,通過其純度值判斷吸附和解吸效率,尤其在新裝置運行過程中,分子篩再生200次左右后其吸附容量會下降近30% ,這時通過分析檢測點含量,進行報警處理,及時提示操作員調整或自動調整工藝時間參數。在分子篩長期運行過程中,也可以通過對純度變化率的分析得出分子篩吸附容量變化趨勢,為以后分子篩重新活化做好前期生產準備工作。
2.2 離心式壓縮機組控制
喘振是離心式壓縮機的固有特性,壓縮機在工作過程中,當入口氣體流量小于機組該工況下的防喘振流量限值時,管網氣體會逆流至壓縮機,當壓縮機的出口壓力大于管網壓力時,壓縮機又開始排出氣體,氣流會在系統中產生周期性的沖擊振蕩,具體表現為機組連同管網一起會作周期性大幅度的振動,極具破壞力。當即將發生喘振時,需采取措施降低出口壓力或增大入口流量,防止壓縮機進入喘振狀態運行。當下游工藝設備空氣流量減少或壓縮機本身出現喘振時,可由放空閥分流放空來減小喘振程度。
津西鋼鐵集團制氧項目的空分裝置工作用風壓力為0.55 MPa,流量8 000 m3/h,排氣溫度為90 qC。為了最大限度地減輕喘振對生產的影響,我們在防喘控制上運用先進控制算法,形成針對喘振的優化保護體系,根據流體的物理特性,動態判斷處理工況點的位置變化。另外,為保證下游設備安全運行,設備間還通過聯鎖程序進行保護。防喘振控制方案具體實施如下。
?。?)喘振線隨環境溫度動態補償。機組的工作特性曲線隨著環境溫度的變化而改變,造成喘振實際工況的變化。機組在運行過程中,溫度變化會影響空氣的體積質量,直接對實際壓縮流體的工況產生影響,因此在進行喘振控制時,需根據流體溫度變化進行動態隨機補償,喘振線動態上下平移,從而真實體現了流體在壓縮機腔體內的壓縮特性,這樣既對風機進行了精確保護,又充分利用了風機的實際做功潛能。
(2)快開慢關自適應控制。大型空壓機組即將發生喘振時,防喘振控制系統能快速響應,以防止喘振的發生。當完成保護后恢復過慢會影響生產,過快會使系統產生新的喘振沖擊,對此我們根據當前出口壓比變化率劃分了工況區段等級,再通過3維函數運算處理得出適宜的慢關參數,從而快速恢復機組正常運行,既實現了有效的機組保護,又最大限度地減小了對生產的影響,確保機組平穩、高效運行。
(3)防止積分飽和。正常生產情況下,在關閉防喘振閥門后,壓縮機出口壓力的實際測量值與設定值之間存在偏差,造成PID調節過程中不斷進行積分運算,發生積分飽和現象,直接降低防喘振壓力的控制精度。我們利用抗積分飽和功能克服了這一弊端,在PID控制器采用了積分限值隔離法消除積分飽和,當隨機偏差值大于預設閾值時,取消積分作用,當偏差返回控制閾值時再激活積分作用,這樣既避免了積分飽和,又不會消弱對超調的調節作用。
?。?)在滿負荷工況下(喘振控制線附近)送風的先進控制策略。實際生產過程中,工藝上往往希望滿負荷生產,充分利用設備潛力,因此控制軟件在喘振線右側建立防喘振控制線。當機組運行在防喘振控制線右側時,控制系統控制輸出使防喘振閥完全關閉;當機組操作點即將到達喘振控制線時,通過智能識別系統準確識別喘振工況,控制工況點保持在防喘振線處,使機組在既滿負荷又安全的狀態下運行。
2.3 精餾控制
精餾是生產的核心,也是耗能最大的單元,節能技術及變工況、變負荷控制的合理應用成為精餾控制的重點。精餾控制根據全過程物料平衡方程得出各組分動態理論產量,再經過實際精餾參數補償器補償,得出控制目標設定值,從而確定生產工況點各控制回路的耦合參數和控制目標,進行動態跟蹤運算、處理、調節,以實現生產目標。由于精餾流程 中各個調節回路相互關聯耦合、擾動因素較多,且控制對象為典型的大滯后對象,造成操作控制上的顧此失彼,使得變負荷自動調節的應用難以實現,為此在控制中首先建立控制過程模型(包括操作點增量計算模塊和各工藝段數學模型運算模塊),將目標產量作為模塊輸入,然后再根據各操作點位置計算所需調節的增量,當目標產量變更過大時,會自動分步進行,將增量送入緩沖寄存模塊,進行時滯處理后,輸出給控制器模塊進行最終的操作輸出。由于全自動控制關系到多個調節回路的調節和執行,因此我們采用完善的變工況控制以便最大限度地利用壓縮空氣并減小能耗。變工況控制是針對生產供應情況變化而設置的,但因大型空分裝置針對性較強,冷量調節幅度大,會使制氧裝置的工況異常波動,對其穩定運行影響很大,因此控制中采用多調、細調、緩沖過渡等策略以避免波動,從而達到控制目的。實際中精餾塔的精餾過程相互關聯,控制過程中應做好以下3點,以提高產量降低單位能耗。
(1)穩定冷凝器液氧液位。為維持上下塔的各級塔板冷量平衡、穩定,保證純度,應合理調節制冷膨脹量和液空、液氧調節閥開度,合理設定PID回路調節參數,設定微量的調節死區,使液氧液位在控制擾動下保持穩定。
?。?)保證液空和液氧純度。為保證液空和液氮純度,調節適宜的回流比至關重要。當工藝發出提高液氧純度信號時,程序將緩慢疊加液氮調節閥設定值,減小回流比,在液氮純度降低的同時,液氧純度將會增加。根據液氮純度及溫度變化計算調節器設定量的自動遞增幅度及速度,確保系統在不造成系統物料和能量平衡破壞的前提下,以最快速度進行調節變換。這里不采用下塔液氮回流閥調節,回流閥在正常情況下應全開,保證裝置高效運行。
(3)提高平均氮純度,保證上塔精餾工況。平均氮的純度主要是由下塔供給的液氮來保證,在控制中,通過對液氮純度實時跟蹤,并對其變化速率進行自動分析,判別上下塔實際工況,以便及時準確地調節相關回路,穩定工藝參數,確保精餾穩態運行。
3 結束語
津西15000 m3/h制氧項目已完成投運,其中空氣壓縮機、氧氣壓縮機、氮氣壓縮機、冷水機組、預冷控制系統、空氣純化系統等自動化投運率都已達到100% ,目前裝置運行平穩、正常,表1為生產月度統計報表。空分制氧技術的多耦合、大滯后給自動控制造成了很大難度,如何進一步改善精餾控制系統穩定性,提高產品提取率,降低單位產品的消耗,將是國內空分自控行業需要進一步解決的課題。
參考文獻:
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