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101熱軋機壓下系統的技術改造

時間:2008-07-08 14:13:00來源:dujing

導語:?本文介紹了熱軋機壓下系統之控制系統的設計及應注意的一些問題。
摘要∶本文介紹了熱軋機壓下系統之控制系統的設計及應注意的一些問題。 關鍵詞:壓下系統 AGC APC 軋制表 板厚差 一:概述 東北輕合金有限責任公司根據市場需求,決定對熱軋機進行技術改造,增大軋機的開口度,由原來的300mm增加到400mm,同時改造原有的液壓壓下系統,液壓壓下電控系統,從而改善熱軋機的性能,提高產品的品種、質量。 二:原系統的工作特點 熱軋機原壓下系統分為電動壓下和液壓壓下兩部分。 電動壓下采用多擋速控制的直流電動機完成。液壓壓下為液壓伺服系統,由于原系統的缺陷,實際生產中,液壓壓下系統只用于輥縫調偏,沒有用于壓下的控制。因此,原熱軋機壓下系統實際上僅僅是電動壓下螺絲的定位控制系統。產品的的質量受到了限制。 另外,熱軋機的自動控制功能存在問題,不能投入使用,生產中完全靠操作工人工操作設定輥縫,勞動強度大,人為因素影響大,厚度控制效果也不好。 三:技改所要解決的問題 增加熱軋機的開口度,提高軋下量,增加產品品種 改造液壓伺服系統,提高板帶厚差控制精度 完善自動控制功能,提高工作效率,降低勞動強度。 提高電氣系統的技術水平,提高穩定性。 四:技術改造的指標 1) 軋制力:2100T 軋制速度:0.5-3M/S 軋制開口度:400mm 2)產品 板厚:5-100mm 板寬:640-1750mm 縱向厚差:0.15mm(板厚5.5~10mm時) 0. 20mm(板厚10~20mm時) 五:電氣控制系統的設計介紹 1:壓下螺絲 電動壓下為兩臺直流電動機,操作側(WS)、傳動側(DS)各一臺,兩臺電機均配用自己的直流調速系統。兩臺電機之間配置有離合器,可控制兩側壓下螺絲單動或聯動。 本設計中,壓下螺絲控制部分不做改造。 為了提高電動壓下系統的控制精度,新增加了兩個長程位移傳感器,用于檢測壓下螺絲的位移,使壓下螺絲能夠準確停位。該位移傳感器為MTS,行程520mm,輸出0~10VDC,分辨率:無限(取決于控制器D/A);重復精度:滿量程±0.001%;環境溫度:-40~+85°C。 2:液壓控制系統 本設計配合液壓伺服系統的改造,新設置了液壓站,為液壓伺服缸提供動力。 兩側的液壓缸各配置一個伺服閥,控制液壓缸的升降,同時,配置有兩個壓力傳感器檢測液壓缸的壓力,用于軋制力的控制。 另外,在兩側的油缸內還分別安裝了兩個位移傳感器,以檢測油缸的行程。 壓力傳感器:0~+10V/0~315bar 力士樂 位移傳感器:電源24VDC,輸出0.1~10VDC,行程50mm;分辨率:無限; 重復精度:2.5um。 TL1 3:操作設備 本設計對原操作臺進行改造,增設相應的操作開關,按鈕,指示燈等,以實現新系統的功能。 另外,在操作臺上設置LED顯示屏,顯示設定的壓力、位移數據和實測的位移、壓力數據。同時,同時操作臺上安裝工控機,以動態流程圖形式顯示工藝過程參數,并提供相應的參數設置和調用功能。 4:PLC控制系統 熱軋機控制系統是一個以施耐得Quantum PLC為核心的數字化控制系統,該系統配置一個Quantum PLC控制站和一個遠程I/O控制站,與一臺研華工控機構成通訊網絡。工控機作為上位機用于軋機工作的監控、軋制表的增補、修改和調用。 在Quantum PLC控制站還配有一臺人機介面,用于系統的故障報警和再啟動,及參數的設置,狀態查詢等。 根據101熱軋機的工藝要求,選擇高性能的Quantum PLC CPU 140CPU43412,速度0.1~0.5MS/K,模擬量輸入模塊選擇140AVI03000具有16位的分辯率,模擬量輸出模塊140AVO02000具有12位的分辨率,完全滿足熱軋機的壓力、位移精度要求。 另外,考慮到熱軋機較高的軋制速度,因此,要求系統的響應要足夠的快,考慮到PLC 之A/D與D/A的轉換時間。本設計特別配置了力士樂的模擬放大板VT-SWKA-1-1X/V0/01及VT-SR2-1X/1-60構成系統的的外部閉環控制系統,以提高系統的響應速度。這也是本系統的獨特之處。 5:系統的功能 本系統具備豐富的監控和報警功能,上位機上的動態流程畫面和操作窗口畫面均有操作和報警指示。并有中文指示和數據或棒圖顯示。自動彈出窗口及時顯示出不同的操作畫面和狀態查詢畫面,方便操作者進行故障處理和查詢。 當有故障發生時,系統自動把所有當前工況參數存盤,并登記當前所發生的所有報警信息,按報警級別排隊,然后,自動進行報警處理。同時動態流程畫面移動到第一個報警位置,并以文字及閃光方式指示報警,同時輔以聲音提示。 操作者可按鍵查詢其他報警信息。所有報警信息處理完畢后,按復位鍵清除報警,系統恢復正常工作狀態。 6:基本控制功能 1) 輥縫自動控制 輥縫控制采用P-AGC控制方式,輥縫設定中先考慮一個較為合理的彈跳補償量(來自軋制表),軋制過程中以頭部所測的壓力為基準值,按照ΔP方式作彈跳補償,保證同板厚差的要求。 2) 壓力控制APC APC為自動壓力閉環控制,主要用于對產品板形修正。 3) 調偏控制 輥縫控制過程中,通過調整差值給定,調節WS與DS側的輥縫偏差,糾正板帶跑偏。 4) 差壓控制 壓力控制過程中,操作人員可通過調整差值壓力給定,調節WS與DS側的壓力偏差,糾正板帶跑偏。 5) 軋制表功能 軋制表是實現自動運行的基礎,軋制表中有道次號碼、道次壓下值、道次軋制力、輥縫/壓力控制方式等信息。該表可由工藝人員編制和修改,由操作人員調用。 6) 調零及剛度測試 7) 極限保護 在輥縫控制時,如果軋制力超過保護值,則自動切換到壓力控制,限制最大壓力。在壓力控制時,如果輥縫超過允許值時,則自動切換到輥縫控制,限制最大輥縫值。 7:軟件的設計 恒壓控制壓力給定框圖         [align=center] [/align] 以上的框圖是根據工藝要求得出的,根據上面的框圖再編寫相應的PLC程序。 六:結論 101熱軋機經過技術改造后,運行穩定。各項技術指標達到要求,產品品種增加,質量提高經過一年多的生產產生了很好的經濟效益。 參考文獻: Modicon TSX Quantum自動化系列產品目錄 Modicon TSX Quantum硬件手冊 Modicon Modbus Plus Planning and installation Guide VT-SWKA-1-1X/V0/01及VT-SR2-1X/1-60樣本 作者簡介: 康玉栓,1986年畢業于河北煤炭建筑工程學院自動化專業。現從事工業自動化行業。

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