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LOGO!通用邏輯控制器在等離子噴焊過程控制中的應用

時間:2008-05-28 13:52:00來源:dujing

導語:?等離子噴焊工藝過程控制系統中采用lOGO!控制,有助于提高噴焊質量。介紹了等離子噴焊過程的控制要求LOGO!的軟件和硬件設計
摘 要:等離子噴焊工藝過程控制系統中采用lOGO!控制,有助于提高噴焊質量。介紹了等離子噴焊過程的控制要求LOGO!的軟件和硬件設計。實踐證明,該系統結構簡單,運行可靠,易于調整,便于推廣和應用。 關鍵詞:LOGO!;控制系統;等離子噴焊 LOGO!是SIEMENS公司的通用邏輯控制模塊。它內部集成有延時繼電器、脈沖繼電器、時鐘、RS繼電器、脈沖發生器、加\減計數器以及與、或、非等功能模塊,使用方便、可靠性高、抗干擾能力強,具有不同的輸入和輸出類型和可選的ASI接口,應用比較靈活。利用相應的編程軟件還可以在計算機上編程、調試和仿真,并能快速下載程序,適于規模生產。 LOGO!在小型的機械和裝置的控制中有著廣泛的應用。LOGO!提供的應用范圍從小型的自動化作業到集成有ASI總線接口總線系統的擴展應用,都有其用武之地,因此LOGO!雖小卻功能齊全。在等離子噴焊過程控制中的應用充分利用了LOGO!的各功能模塊,滿足了設計要求,實現了控制目的。 等離子噴焊是采用等離子弧作為高溫熱源,在金屬基體表面噴焊合金粉末的新工藝,是一種先進的表面強化技術。它不僅在工程修復方面,而且在新產品的表面強化方面得到了廣泛的應用。 在等離子噴焊設備中,要控制的對象較多,包括轉移弧整流電源,非轉移弧整流電源,高頻振蕩器,噴焊機床,送粉器,擺動機構,噴焊槍,水路和氣路等。目前,國內現有數百臺噴焊設備仍采用繼電器或二極管矩陣順序控制。這些設備的接插件多,控制電路結構復雜,存在故障率高,可靠性差和維修不方便等問題。并且,等離子噴焊工藝過程復雜,任何一個參數稍有變化都會影響噴焊層質量。針對上述問題而研制的控制系統,適用于軸類工件的柱面或端面自動噴焊。 一、噴焊過程控制要求 根據等離子噴焊工藝的要求,從送氣開始到焊完,每步動作必須按照一定的先后順序和時間間隔銜接起來,其動作時序如圖1所示。 [align=center] 圖1 等離子噴焊過程動作時序關系[/align] 噴焊開始t1時,按“啟動”按扭,立即送氬氣至焊槍和送粉器中。送氣3s后,t2時高頻引弧,非轉移弧引燃后高頻自動切除,同時焊槍擺動。t3時送粉器開始供粉。考慮到粉末由送粉器到焊槍有一段距離,故延時至t4時啟動轉移弧,轉移弧引燃后,非轉移弧可以保留也可以切除,此處選擇保留方式。t5時工件開始轉動或焊槍行走。工件延時1~2s轉動,預熱工件,保證起始部位的質量,噴焊原環面(如閥門密封面)時,工件轉動而焊槍不行走,僅靠焊槍擺動幅度來獲得一定的噴焊層寬度,噴焊圓柱面時,工件轉動,焊槍沿軸線方向左右擺動,同時沿軸線方向行走,行走范圍由左右行程開關限制。 到設定位置后,噴焊進入停止過程。首先,t6時送粉器停止供粉。然后,t7時轉移弧和非轉移弧開始衰減,t8時電弧熄滅,焊槍停止擺動和行走,工件停止轉動,滯后3~5s,停止送氣,以保護鎢極和收弧熔池,t9時整個噴焊過程結束。 二、控制系統的程序設計 1、地址的分配 選用的LOGO!型號24RCLB11,按照控制系統要求,需要10個輸入點和8個輸出點,而此型號LOGO!最多可提供12個輸入和8個輸出,因此可滿足需要。其I/O分配如圖2所示。 [align=center] 圖2 I/O端子分配[/align] 輸入接口以開關量(常開)輸入控制信號。輸出接口控制電磁閥和繼電器。“1層/2層”和“圓柱/圓環”接口接鈕子開關,當鈕子開關閉合時,分別選擇工作方式的后者。Q1~Q8實現的是送氣到工件轉動和焊槍行走的輸出控制開關,根據設計要求,利用LOGO!內部模塊對其進行控制。 2、設計思路和模塊的使用 LOGO!的編程規則,是從輸出到輸入來設計控制線路的。按照此規則,對噴焊過程中的各個輸出量以及輸入量之間的關系進行分析,將各種工作模式中的動作歸納成對各燈具的控制,繼而找出各輸出量和輸入量及中間狀態的對應關系,利用LOGO!實現控制。 在系統中,通過對接通延時模塊的運用,實現對各個輸出的時間以及時間間隔的控制;利用RS觸發器實現狀態鎖存;利用保持延時觸發器實現對輸出接通時間的控制;利用對稱時鐘、脈沖觸發器和計數器記數實現對轉移弧和非轉移弧衰減時間的標記。由于系統中要控制的量較多,故在編程的過程中采用了分塊編寫的方法,編寫完畢后再將各塊連接起來,實現總的控制要求。 當啟動后,氬氣立即送到焊槍和送粉器中,高頻引弧后斷開,但RS將狀態保存,使程序繼續下去。I6和I7相與;I8和I9相與,它們相或后再和I10相與,實現Q8范圍的控制,B20、B21和B24三者共用實現閃動次數的控制,以閃動動作作為Q4和Q5開始衰減時刻的標志。B25的輸出端與RS的R端相接,通過B28與I2相與實現對Q2的控制,當噴焊完成時使RS復位,Q2停止擺動。時間到達后,通過B27、B26與I1相與,使Q1斷開,整個噴焊過程完成。 3、利用計算機實現編程和仿真 在使用LOGO!時,較小的程序可以直接利用LOGO!上的小鍵盤和顯示器完成,在編制較為復雜的程序時,可以利用相應的編程軟件來編制程序,然后利用電纜下載到LOGO!中,還可直接在計算機上進行仿真。 由于系統的程序較長,直接在計算機上編寫程序,并驗證程序是否正確。程序如圖3所示。 [align=center] 圖3 系統設計程序[/align] 三、結束語 由于LOGO!使用方便、功能豐富、性能可靠、價格低廉,還可以縮短系統開發周期,降低產品成本。但由于要實現的功能較多,實現一項功能往往要幾個模塊的綜合使用。與PLC相比,其在小點數開關量控制中性能相同,但造價比PLC低很多。所以有較高的推廣價值。

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