1、用戶簡介
浙江科華集團是以水泥生產為主,兼房地產開發、新型建筑材料、塑業包裝實業和酒店業等集科、工、貿為一體的跨省市跨行業發展的國家大型企業集團,擁有資產12億元,銷售收入15億元。集團擁有成員企業15家,分布在浙江、江西、重慶 、四川等省市,年水泥生產能力600萬噸。
2006年科華集團采用ZINVERT—A6H1250/10Y型高壓變頻調速系統,分別對浙江分公司一條2500t/d的一條水泥生產線的高溫風機(1000kW)進行變頻調速節能改造。設備于2006年6月11日開始安裝,2006年6月20日正式投入運行。投運以來,節能效果明顯,完全滿足生產需要。
2、改造方案介紹
改造前風機工頻運行,由于采用擋板調節,大部分的能量都被消耗在擋板上了,且擋板的開度越小則耗能就更多。改造后風機變頻運行,通過對電機轉速進行調節達到調節風量的目的。因為風量隨轉速的一次方下降,而其軸功率則按轉速的三次方規律下降,所以這種調節方式效率是最高的,而目前性能最佳的調速方式則是國際上公認的交流變頻調速技術。
10kV電源經變頻裝置刀閘K1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經刀閘K2送至電動機;10kV電源還可經刀閘K2切換至工頻側直接起動電動機。一旦變頻裝置出現故障,即可馬上斷開輸入側10kV開關及刀閘K1,將變頻裝置隔離,切換刀閘K2至工頻側,在工頻電源下起動電機運行。刀閘K1、K2之間具有閉鎖和防止誤操作功能。
變頻改造前,用戶電機采用轉子串水阻軟啟動及調速,轉子串水阻調速也有一定的節能效果,但其電阻上的損耗功率也較大,并且轉子的滑環維護工作量與費用都較高。采用變頻后取消滑環,電動機轉子直接短路,解決了軟啟動與調速的問題,而且解決了轉子串電阻調速的滑環維護量大的問題。
3、改造節能效果
通過以上的計算分析可以看出,采用變頻裝置對風機進行調速后,與原來采用轉子串電阻的調速方式比較,其節能效果是顯著的,所產生的經濟效益是明顯的。
另外由于高壓變頻的維護工作量大大減小,避免了轉子滑環經常需要停機維護、更換影響生產線的生產的問題。