上位機監控技術在工業自動化改造中的應用
時間:2008-03-18 10:24:00來源:dujing
導語:?以通用組態軟件為開發平臺,利用工業PC作為人機交互界面構成的監控系統是方案之一
1 引言
工業生產過程的監控技術經歷了一個較長的發展階段。對生產設備的操作最早完全依靠人在現場手動操作每臺設備,對生產狀況的了解也只能靠操作者直接觀察現場設備運行情況。隨著自動化技術的發展,逐漸將生產的操作和監視集中到一個控制室內,利用儀器儀表和繼電器,將現場的狀況以電信號的形式傳入控制室,通過指示燈、鈴聲、光字牌、顯示儀表反映到儀表盤上。操作以按鈕和開關的切換的方式,能進行遠程操作。今天,計算機技術、網絡信息技術和工業軟、硬件的不斷發展,出現了以上位機和下位機組成的監控系統,它能更生動、全面地反映現場信息,操作維護方便。其中,上位機有小型HMI、專用工控機、和工業PC機等種類。傳統的由按鈕、開關、模擬屏來操作的監控系統由于技術落后、操作不便等原因面臨升級改造;以通用組態軟件為開發平臺,利用工業PC作為人機交互界面構成的監控系統是方案之一。本文將以韶冶熱風爐自動切換系統改造項目來對此作一個介紹。
2 熱風爐工藝簡介
熱風爐是高爐系統的一部分,它是向冶煉過程中連續不間斷提供一定溫度熱風的生產設備。熱風爐的運行分燃燒、燜爐、送風三個狀態;
韶關冶煉廠(以下簡稱韶冶)共有三座熱風爐,其生產狀態輪流切換,采用兩燒一送,保證不間斷地向鼓風爐提供熱風。燃燒過程通過空氣與煤氣以一定比例混合后在熱風爐中燃燒,將熱風爐中的蓄熱材料(通常為耐熱格子磚)加熱,當熱風爐達到一定溫度時,結束燃燒;冷風進入熱風爐,被加熱成為熱風后,向鼓風爐送風。
在每座熱風爐的狀態切換過程中,參與切換的有十個電氣閥門和三個調節蝶閥,閥門的開啟、關閉、開度都要按生產工藝要求順序動作;同時還要對過程參數進行實時監控、記錄歷史數據,故障發生時要求有報警提示。
3 上位機系統配置
此次韶冶熱風爐自動切換系統的上位機部分配置如下:
Pentium Ⅲ 戴爾工控機三臺。
網絡采用MODBUS PLUS現場通訊總線。
上位機通用組態軟件IFIX3.0運行版三套。
其它網絡組件:MB+線、屏蔽雙絞線、光纖通訊線、光纖中繼器、MODBUS PLUS網卡及驅動程序。
4 系統原理及功能說明
4.1系統結構
根據運行要求,在系統中配置了3臺上位機,其中兩臺位于熱風爐集中控制室,具有相同功能,互為冗余,可同時監控現場生產。當其中一臺發生故障后,另一臺可繼續監控,使生產過程不間斷;系統結構如圖??刂剖业膬膳_上位機同時具有工程師站和操作員站的功能,通過不同的帳戶名登錄系統,享有不同的操作權限。以工程師帳戶名登錄享有最高權限,可以進行生產操作、修改程序和參數、設置安全權限等一切操作;而操作員只能對進行基本的生產操作,不能任意退出監控畫面和其它修改、設置等操作。
另一臺上位機作為遠程監控站,位于全廠總控制室,將現場運行數據、曲線、狀態反映到總控制室。該站只限于數據的讀取監視,不能進行任何對現場設備的控制操作。
每臺上位機要求安裝有專用的MODBUS PLUS網卡,才能與總線交換數據。上位機各站間采用MODBUS PLUS通訊協議,通訊介質為屏蔽雙絞線;上位機與MODBUS PLUS總線的連接為MB+線。遠程上位機站與熱風爐控制室距離較遠,采用光纖為傳輸介質,所以在光纖兩端還要加中繼器??刂剖业纳衔粰C站與PLC構成的下位機通過屏蔽雙絞線進行通訊,與現場的設備進行互聯。
4.2功能說明
上位機組態軟件采用IFIX3.0運行版,該通用組態軟件具有豐富的功能,在該平臺上經過二次開發可實現操作命令接收與處理、實時數據接收及存儲、報警處理、畫面顯示、動態數據更新、網絡通信、操作權限管理、操作記錄、報表生成等
在上位機上根據現場設備的位置和工藝流程,制作了熱風爐系統的主要監控畫面。在主監控畫面上,可以顯示需要的過程參數、熱風爐的當前狀態和各閥門的運行情況。另外還設計了實時曲線畫面、歷史曲線畫面、報警畫面、閥門信號一覽畫面,各畫面間可自由切換,方便瀏覽。在操作上,設計了手動、半自動、全自動三種運行模式。點擊畫面上的閥門圖標彈出操作對話框,可以進行單個閥門操作。
韶冶熱風爐自動切換系統的上位機中對溫度、流量、壓力、閥門開度等重要生產數據實時顯示,并且有趨勢曲線顯示,對生產的情況了解更全面。相應的歷史數據可被保留300天,300天以內的數據可隨時可以被調出、查看;同時還對生產數據自動生成日報表,并可打印,替代手工抄表。基于事件的報警機制,當觸發報警事件后,報警一覽表中顯示報警有關信息;重要故障還有提示窗口彈出,同時有報警鈴聲。
為了保證運行安全,系統設有不同登錄權限,未經**的操作將被禁止。系統還有打包備份功能,將開發定型后的程序用打包備份的方式存放在安全的地方,一旦系統因意外造成系統文件受損,可以恢復備份,修復系統。
5 結束語
本文詳細闡述了由專用工業控制計算機、MODBUS PLUS現場總線及通用組態軟件IFIX 3.0組成的熱風爐自動切換系統。系統具有良好的人機交互界面,集成度高,操作直觀、方便,改善了運行人員的勞動環境,提高了生產效率,并能實現工廠網絡化、信息化,生產自動化水平大為提高。該系統現已成功通過調試交付使用,運行情況良好。本系統組建簡單方便、功能強大,不僅適合于熱風爐切換系統,亦可用于其它涉及順序控制、過程控制的系統,具有較好的推廣應用前景。
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