1 引言
在傳統(tǒng)的印刷機(jī)控制中,張力控制采用磁粉離合器和張力控制器來實現(xiàn),但這種控制形式存在以下問題:(1)調(diào)節(jié)速度不快,難以在高速印刷機(jī)上應(yīng)用;(2)張力控制精度不高;(3)印刷機(jī)上各張力段彼此獨(dú)立,難以實現(xiàn)自動控制;(4)磁粉離合器存在發(fā)熱和磨損問題,維修困難。
為解決以上問題,我們開發(fā)了一種變頻器傳動的印刷機(jī)張力控制系統(tǒng),將印刷機(jī)的放卷、前牽引、印刷主軸、后牽引和收卷輥分別由單獨(dú)的變頻器拖動,通過控制各段傳動輥的線速度,實現(xiàn)張力的高精度控制。
2 工藝介紹
在印刷機(jī)中,印刷材料經(jīng)過放卷、前牽引、各套色印刷輥、后牽引和收卷完成整個印刷過程,由于各傳動輥的線速度差異,因此在各傳動輥間產(chǎn)生張力,在印刷工藝中要求對各段張力進(jìn)行嚴(yán)格的控制,尤其對有光電對版的高速機(jī)種,各段張力的控制精度要求在±1%以內(nèi)。
3 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)主要由人機(jī)界面、PLC、矢量變頻器、編碼器和擺輥式張力檢測機(jī)構(gòu)組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
人機(jī)界面(HMI)采用臺達(dá)10寸彩色屏,通過它可以在線顯示設(shè)備運(yùn)行狀況、設(shè)定設(shè)備各項參數(shù)并打印生產(chǎn)報表;PLC選用FAMA SC-500,在系統(tǒng)中用兩臺PLC是兼顧速度和可靠性的考慮,一臺用作設(shè)備的張力控制、另一臺作設(shè)備I/O控制;傳動采用臺達(dá)V系列矢量型變頻器,安裝在傳動軸上的編碼器將脈沖信號回饋到變頻器的PG卡中,形成速度閉環(huán),使整體速度精度控制在在3‰以內(nèi);在本系統(tǒng)中,人機(jī)界面與PLC、PLC與各變頻器之間通過RS485通訊連接,提高系統(tǒng)的抗干擾能力。
4 控制原理
在高速印刷機(jī)控制中,對各段張力的控制不僅要求有高精度,而且要求有很高的速度響應(yīng)性,如用傳統(tǒng)的PID控制,在印刷機(jī)加(減)速時,前級傳動軸先加(減)速,后級軸后加(減)速,速度差Δv造成張力Δf的變化,設(shè)備速度變化越快,Δv越大,Δf也越大,該Δf加到PID環(huán)后會出現(xiàn)張力超調(diào)甚至震蕩,如調(diào)節(jié)P.I.D參數(shù)避免張力超調(diào),系統(tǒng)的響應(yīng)速度會變慢,因此該方法很難滿足要求,如簡單的采用同步控制,雖然可以解決張力突變問題,但該方式為張力開環(huán)控制,如果出現(xiàn)前級傳動軸快與后級傳動軸慢時,張力會變得越來越大,反之張力越來越小,產(chǎn)生傳動速度的誤差積累問題,無法自動調(diào)節(jié),因此,本系統(tǒng)采用以上兩種的結(jié)合。
在本控制系統(tǒng)中,由變頻器和編碼器組成速度控制內(nèi)環(huán),PLC、張力傳感器組成張力外環(huán),實現(xiàn)對張力的串級控制;同時將測算出的放卷輥輸出線速度,換算成轉(zhuǎn)速后加到放卷輥后各傳動輥的速度環(huán)上,作為速度的初始給定,這樣,在進(jìn)行張力調(diào)節(jié)之前,各傳動輥間線速度基本同步,此時各傳動輥間速度誤差在1%以內(nèi),張力誤差在3%以內(nèi)(實測值),然后通過張力串級調(diào)節(jié)進(jìn)一步提高張力控制精度。
4.1 放卷線控制
放卷輥為印刷機(jī)各傳動輥的第一級,其它各輥速度跟隨放卷輥,在本系統(tǒng)中,人機(jī)界面設(shè)定設(shè)備的運(yùn)行線速度,通過測量放卷輥的半徑,可計算出卷輥的轉(zhuǎn)速;具體辦法為:PLC測量放卷輥上安裝的編碼器,每到一定角度(例如600)產(chǎn)生一次中斷,此時測量材料走過的距離L,則R=6L/2Π,放卷轉(zhuǎn)速為:n=l/2ΠR。l為設(shè)定的設(shè)備運(yùn)行速度。
4.2 速度同步控制
在本系統(tǒng)中,為保證各傳動輥之間的線速度基本同步,需對各傳動輥的驅(qū)動單元進(jìn)行速度初給定,初給定的速度以放卷輥為基準(zhǔn)。設(shè)備的運(yùn)行速度在人機(jī)界面中設(shè)定,通過PLC計算后,換算成各變頻器運(yùn)行的頻率,經(jīng)PLC上的RS485口給各輥驅(qū)動變頻器。考慮到各變頻器的加減速及傳動機(jī)構(gòu)的特性很難一致,故需對除放卷輥外其它變頻器的速度初給定作一調(diào)整,即實際給定速度V=KV0,V0為計算速度,K為修正系數(shù),實際調(diào)試中發(fā)現(xiàn)對每段傳動K值并不為恒定的,后對設(shè)備在加速、均速和減速狀態(tài)下分別修正不同的K值,在不加張力控制時,各傳動輥的速度偏差可控制在0.8%以內(nèi)。
4.3 張力控制
各段張力的設(shè)定在人機(jī)界面中進(jìn)行,設(shè)定張力由PLC計算,經(jīng)D/A模塊送電氣轉(zhuǎn)換裝置,轉(zhuǎn)換成氣信號后給擺輥氣缸,當(dāng)印刷材料張力大于設(shè)定值時,擺輥上移,反之下降,同時送出電壓信號給PLC。
各段傳動經(jīng)過速度初給定后,線速度偏差不大,因此張力偏差信號較小,該信號經(jīng)PLC PID運(yùn)算處理后疊加到速度初給定上,控制變頻器輸出,通過控制速度實現(xiàn)張力控制。
5 調(diào)試
實際調(diào)試中,先對速度同步環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)試,此時切除張力控制部分,當(dāng)各輥的線速度同步誤差在1%以下時,再加入張力控制部分,張力調(diào)試先單段進(jìn)行,沖前向后依次調(diào)試,最后再進(jìn)行系統(tǒng)連調(diào)。
6 結(jié)論
在實際應(yīng)用中,當(dāng)印刷機(jī)速度在200m/min時,張力控制精度可達(dá)0.9%,滿足設(shè)備工藝要求。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介 王 鵬 男 工程師 1992年西北紡織學(xué)院自動化專業(yè)畢業(yè) ,現(xiàn)就職于中達(dá)-斯米克電氣電子有限公司,主要從事變頻器的實際應(yīng)用。