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華鎣山電廠4#爐風機變頻改造實例

時間:2007-10-17 16:36:00來源:shixiang

導語:?華鎣山電廠4#爐風機變頻改造案例
前言:   上個世紀50年代至70年代,我國火力發電廠的設計和制造受技術條件的影響,電廠主要用電設備如送風機、引風機、給水泵、循環水泵等高能耗設備,其輸出功率不能隨機組負荷變化而變化,只有通過改變檔板或閥門的開度來調整,造成很大部分能量消耗在節流損失中。進入80年代后,國外變頻技術被我國引進吸收,已形成了中國變頻器技術市場,并在電力、化工、冶金等行業推廣應用,收到了很好的節能效果。我國火電廠尤其是老廠主要用電設備存在較嚴重的能源浪費現象,一般老廠自用電占發電量的10%,其中送風又占自用電的10%,引風機占15%,給水泵占20%。而新建電廠自用電占發電量的6%左右,可見節能降耗的潛力是很大的。為此各火電廠都把挖潛節能降耗的工作提到議事日程,從技術改造著手,尋求節能降耗的途徑和辦法。   針對以上能源浪費的現象,采用高壓變頻技術對電廠重要用電設備的驅動電源進行技術改造,是火電廠節能降耗提高競價上網競爭能力的有效途徑。 1、變頻器調速節能原理 異步電動機的轉速n與頻率f、電動機轉差率s、電動機磁極對數p有如下關系,即: n=60f(1-s)/p (1—1) 根據相似理論有: Q/Q0=n/n0 (1—2) M/M0 =(n/n0)2 (1—3) N/N0=(n/n0)3 (1—4)   注n、Q、M、N為調節變化的轉速、流量、轉矩、功率,n0、Q0 、M0、N0為額定轉速、流量、轉矩、功率。   由(1—1)式可知,轉速n與頻率f成正比,只要改變頻率f即可改變電動機的轉速;根據(1—4)式知,電動機的輸出功率同時亦發生變化。n 與f間成線性關系,當f在0~50Hz變化時,轉速調節范圍是非常寬的。而傳統的電動機輸出功率調節是通過改變風機(泵)出口檔板(閥門)的開度來實現,在這種情況下,電動機總是處在額定轉速下運行,隨著機組負荷變化而送風機、引風機輸出不是隨機組負荷變化而改變轉速,而是靠改變檔板的開度來改變風量,存在嚴重的節流損失。   根據流體流量與風機的轉速關系式(1—2)可知,流量Q與風機或泵的轉速n的一次方成正比;轉矩M與轉速n的二次方成正比(1—3);輸出功率N與轉速n的三次方成正比(1—4)。   由此可見,當負荷變化而風機轉速降低時,則輸出功率將按三次方遞減,而變頻調速器就能較好地解決這一問題,達到節能的目的。 2、變頻器在華鎣山電廠的應用   四川華鎣山電廠兩臺100MW燃煤機組分別投產于1980、1982年。鍋爐配用兩臺送風機、兩臺引風機、送風機配用電機功率780KW,引風機配用電機功率800KW。該廠近年來,機組壓負荷調峰和兩班制調速運行時間占機組運行小時數的60%,引送風機長期處在節流運行。針對上述情況,該廠在2001年至2002年結合機組大修,先后對兩臺100MW機組的八臺引、送風機采用北京利德華福技術有限公司生產的HARSVERF—A06/105高壓變頻器進行了改造。 3、運行及試驗   改造后,靜態調試、空載調試、帶負荷調試都達到了設計要求。四川省電力試驗研究院對變頻器在各種工況下進行了鑒定性測試。測試項目及結果是:   (1)功率因數測試:引、送風電機功率因數均在0.97—0.99。   (2)變頻器效率測試:八臺變頻器效率均在97%—98%。   (3)變頻器對公用電網的諧波影響測試:測試10KV電網系統總畸變率1.48%—1.84%,符合國家標準小于4%的規定,測試110KV、220KV電網系統總畸變率1.02%—1.42%,符合國家標準小于2%的規定。   (4)變頻器用變頻和工頻啟動電流比較:變頻啟動電流小,電流平滑上升,工頻啟動電流則是額定電流的6—7倍,啟動時沖擊電流大直,接威脅電機安全運行和使用壽命縮短。   (5)變頻器頻率范圍和精度測試:變頻器頻率調節的范圍0—50HZ,調節范圍寬、調節靈活,靜態精度測試為0.01%—0.02%,達到設計要求的±3%。   (6)變頻器節電效果測試:機組分別在50MW、60MW|、70MW、80MW、90MW、100MW、110MW不同負荷下測試引送風機總的節電率與工頻相比節電62.2%、52.8%、54.5%、47.9%、43.4%、42.7%。平均節電率52%。   可見,節能效果是非常顯著的,尤其是在低負荷運行時,節電效果最佳。 4、直接經濟效益分析   根據上面的測試結果,一臺機組按照每年運行5500小時,平均節電率為51.25%計算,每臺機組每年可節約電量=引送風機容量×機組年運行小時數×變頻器平均節電率=(2×800kw+2×780kw)51.25%×5500h=8907250kwh,增加上網電價收入=年節約電量×上網電價=8907250kwh×0.25元/kwh=2226812元;年節約標煤量=年節約電量×供電煤耗=8907250kwh×0.421kg/kwh=3749952kg,年節約煤碳購置費用=年節約標煤量×標煤單價=3749.952t×230元/t=862489元。可見,改變頻調速的經濟效益是可觀的。 5、間接經濟效益分析   用變頻器啟動電機,對電機、電纜、開關等無沖擊電流(用工頻啟動時,啟動電流是電機額定電流的6—7倍,經常造成電機、電纜、開關損壞,機組被迫減負荷或停機),設備健康水平大大提高,減少維護費用和違約電量造成的經濟損失。這部分隱形的間接效益也是可觀的,每年節約50-100萬元左右。每年可為企業創造直接經濟效益:2226812元+862489元+500000元=3589301元。其改造投資為500萬元 ,約兩年時間即可收回投資。可見,改造后其經濟效益是相當可觀的。 6、對設備的影響   根據高壓變頻器調速節能原理及(1—3)式知,轉矩M與轉速n的二次方成正比。改造后,啟動頻率低,轉速低,電流小且平穩,實現了“軟啟動”。避免了以前用工頻啟動時的大電流大轉矩對電機、電纜、開關及機械設備的不利沖擊。同時,改造后,引風機、送風機長期在低負荷運行(60~100MW)時,電 機頻率一般為30~47Hz,電機的轉矩亦遠小于改造前。減少了用工頻啟動時對設備帶來的危害。這樣,不僅延長了電機等設備的使用壽命,也減輕了軸承的磨損。提高了安全發供電的可靠性。 7、結束語   隨著廠網分開,競價上網日趨激烈,如何降低發電成本,提高發電企業競價上網的競爭能力,加強內部管理,挖潛節能是電廠必須認真研究的一件大事,采用高壓變頻器對電廠高能耗用電設備如送風機、引風機、給水泵、循環水泵等進行技術改造,不僅能收到直接的降低廠用電、降低供電煤耗,增大上網電量帶來的直接經濟效益,而且設備乃至機組的安全可靠性提高,減少機組故障帶來的隱形經濟效益。   高壓變頻器技術在發電廠有值得推廣應用的廣闊空間。

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