1 引言
琿春煤炭(集團)公司八連城礦根據生產發展需要,新上兩臺主扇對旋軸流風機,一工一備。每臺風機由兩個相對互為反向旋轉的葉輪組成了對旋結構。在開采初期通風參數較低,而開采中后期則通風參數較高,必須采取調節通風措施,以適應井下通風網絡的變化和不同時期的通風需求,對風機的工礦點進行有效地調節,在確保風機穩定工作的前提下,既能滿足生產對風量和風壓的要求,又能最大限度地節約能源。
八連城煤礦主扇采用兩臺燕京礦山設備有限公司生產的FBDCZ(原BDK)煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機,兩臺風機互為備用,風機型號:BDK-10—NO25 防爆合格證:52025-98 防爆等級 dI 風量:2580~8820M3/min 靜壓:1670~4510Pa 介質密度 1.2kg/m3 電機型號:YBF-450MI-10 2×250KW 592r/min 額定電流 379A 額定電壓 500V F級絕緣 △接 允許溫升 85℃ 2006年5月生產。風機是煤礦生產的主要設備之一,風機正常安全工作在整個煤礦系統中起著至關重要的作用。為適應對旋軸流通風機的通風調節需求,特別是電動機和變頻器增容需求,特選用鞍山市權晟電子電力有限公司制造的專利產品“增容型高—低壓變頻調速集成裝置”(中國專利授權號:200410021252.9)。變頻控制部分采用高質量的Vacon變頻器,矢量控制型Vacon變頻器完全可以滿足工業環境下應用要求。使得控制系統可靠性高、編程簡單、易于維護。
2 增容型高—低壓變頻調速集成裝置簡明原理
該變頻裝置由多功能變壓器T、可增容的低壓大功率變頻器F、利用普通高壓電動機改壓增容的變頻調速電動機HM',以及切換裝置C所集成。
本項目就是利用6kV、250kW、10極防爆型電動機,通過采用“中壓絕緣”和低壓接線方式,增容為280kW。又利用多功能變壓器一則提供“變頻器輸入電壓補償裝置”,將500kW變頻器增容為630kW,為電動機提供變頻電源;二則隔離并抑制來自變頻過程中產生的高次諧波;三則為電動機提供工頻電源,一旦變頻器發生故障,即可恢復工頻運行模式。利用萬能組合開關實現變頻/工頻模式切換、正向/反向旋轉切換和主/備機組切換。
其電氣原理如圖1所示。

2.1 增容型變頻裝置配置
增容型高—低壓變頻調速設備選型:QSHLVF500-O6/500。數量:兩套(一工一備)。
裝置配置:
(1)多功能變壓器2臺。選用S9M-1000KVA節能型免維護全密封無油枕變壓器;環境溫度+40℃時,允許溫升55℃;兼有提供變頻電源電壓、工頻電源電壓、隔離與抑制高次諧波等多項功能。
(2)變頻調速電動機4臺。是利用YBF450M2-10型6kV、250kW高壓電動機高等級絕緣、內風冷量大的特點,電機為:佳木斯電機股份有限公司 隔爆型三相異步電動機型號:YBT-450MI-10 250KW 50Hz IP44 500V 379A F級絕緣 △接 cosΦ=0.808 592r/min。控制電機的變頻器采用具有開環矢量控制功能芬蘭偉肯Vacon變頻器,在電機制造過程中融入本專利技術,通過改壓增容為280kW變頻調速電動機HM′,使電機具備并超過變頻調速專用電動機的一些特性,而且比變頻調速專用電動機價格便宜 50%左右 。高壓電動機實施低壓運行,將進一步延長電機的使用壽命。
(3)變頻控制柜2臺。變頻單元選用世界一流產品, 具有開環矢量控制功能芬蘭偉肯Vacon變頻器(進口原裝)。輸出功率由500KW增容到630KW。Vacon變頻器型號為:A臺NXP09205A0N0SSGA1A2,B臺NXP09205A0N0SSGA1A2。
(4)模式切換柜2套。由萬用開關組合而成,具有變頻/工頻切換、正向/反向切換等多種操作模式,以備特殊情況下,切換到工頻啟動—運行模式和反向啟動—運行模式。
(5)現場操作箱(盤)2個。安裝在電動機近處,面板上設有啟動和停機按鈕、多圈電位器調速旋鈕、對旋方向切換開關、電動機運行電流和轉速數顯儀表,以及故障聲光報警器等。
2.2 增容型變頻裝置技術規格
輸入電壓:3相6kV-15%~+10%;
輸出功率:630kW;
輸出頻率:0~50HZ;
效 率:96%以上;
功率因數:0.94以上;
電壓總諧波:小于2%(遠低于國家標準GB/T14549—93《電能質量公用電網諧波》針對6kV電網的限定值為4%,本方案業經東北電力諧波站多次現場測試,僅為1.1%~1.3%);
啟動模式:變頻軟啟動,啟動電流不超過額定電流;
運行模式:變頻/工頻切換,正向/反向切換;
控制模式:一臺變頻裝置同步對旋驅動主扇軸流風機兩臺電動機,即“一拖二”模式;
系統控制:為PLC、DCS、FCF等系統控制留有數字量和模擬量接口;
變頻柜外形尺寸:
2200(高度)+2000(寬度)+800(厚度)mm。
工頻切換及正反轉切換柜外形尺寸:
2200(高度)+2800(寬度)+800(厚度)mm。
變壓器外形尺寸:
1780(長度)×1040(寬度)×1720(高度)mm,軌距:820mm。
電動機型號:YBF450M2-10;輸出功率由250kW增容到280kW。
3.系統工作原理概述
主扇采用兩臺防爆對旋軸流通風機,兩臺對旋軸流通風機互為備用。每臺對旋軸流通風機又是由兩臺風機相對安裝構成,控制時每一臺對旋軸流通風機的兩臺風機要求轉速一致,變頻控制時同時起動和停止,工頻控制是分別起動。控制電機的變頻器采用具有開環矢量控制功能的芬蘭偉肯Vacon變頻器,用兩臺變頻器分別控制兩臺防爆對旋軸流通風機,采用一臺變頻器同時拖動對旋軸流通風機的兩臺電動機方式。
平時工作時A臺對旋軸流通風機變頻控制旋轉,B臺對旋軸流通風機備用。每臺對旋軸流通風機又分別具有工頻、變頻控制功能,工頻控制為變頻控制備用。當A臺對旋軸流通風機變頻控制維護時起動備用的B臺對旋軸流通風機變頻控制。當A、B兩臺對旋軸流通風機變頻控制同時維護時,起動A臺對旋軸流通風機工頻控制工作,用風門控制通風量,當A臺對旋軸流通風機工頻控制也同時需要維護時,起動B臺對旋軸流通風機工頻控制工作。通過風機互備確保通風安全。
3.1 控制系統的實現
每臺防爆對旋軸流通風機要求具有兩種控制方式:機旁的直接頻率控制和上位機的集中PID控制。每臺防爆對旋軸流通風機具有變頻控制和工頻控制切換功能。
煤礦三相電源為6000V交流電,考慮到高壓電機變頻控制一次性投資大,安全性差等原因。采用增容型高-低壓變頻調速集成裝置,用降壓變壓器把6000V電壓降為500V,再采用電壓等級為380V~500V的芬蘭偉肯Vacon變頻器進行變頻控制。電機也由高壓6000V電機換成低壓500V電機,降低了投資,提高了系統的可靠性。
芬蘭偉肯Vacon變頻器具有可編程功能。Vacon編程工具Vacon NC1131-3 Engineering是一個符合IEC61131-3標準的圖形化的編程工具,它可以用來設計Vacon NX特殊的控制邏輯和參數。它包含了基本功能模塊和高級功能模塊,如各種濾波器,PID控制器和積分器。NC1131-3可以創建參數,故障信息和其他與應用相關的特性。
根據控制要求采用偉肯Vacon變頻器的PID控制應用宏,PID控制應用宏具有兩地控制功能,分別為源A和源B控制,其中源A控制為PID控制方式,源B控制為直接頻率控制,偉肯變頻器控制端子接線圖如圖2。

變頻器輸入信號有:
P1 : 源B電位器頻率給定值。
AI2: 源A PID控制 壓力反饋實際值。
K1 : 源A電機起動/停止。
K2 : 正轉/反轉。
K3 :故障復位。
K4 :源B直接頻率起動/停止
K5 :正轉/反轉。
K6 :控制源A/B選擇端子。
變頻器輸入信號有:
模擬量AO1:電機轉速。
繼電器RO1:變頻器故障。
繼電器RO2:變頻器運行。
開關K6閉合時源A控制有效,控制方式為PID控制,給定值為電位器P1的設定值AI1,實際風壓反饋值為AI2,變頻器的起動、停止和正反轉控制由K1、K2控制,PID控制框圖如圖3。通過PID控制使得礦井風壓保持為風壓設定值。

開關K6斷開時源B控制有效,控制方式為直接頻率控制,給定值為電位器P1的設定值AI1,實際風壓反饋值用于顯示,變頻器的起動、停止和正反轉控制由K4、K5控制,根據風壓設定值控制風機轉速使得礦井風壓達到要求值。
開關K3用于變頻器故障復位。模擬量輸出AO1設定為電機轉速,送給控制盤上的轉速表顯示電機轉速,繼電器RO1用于變頻器故障指示,繼電器RO2用于變頻器運行指示。
4. 現場主通風機變頻裝置實際工況
(一)6月20日主通風機一號二號及變頻裝置開始正式運行。
下述數據是8月24日取得的現場一號風機的運行參數:
1.靜壓:629Pa
2.風量:70m3/s
3.電動機的運行溫度為 46 ℃(8月下旬氣溫28℃)
4.變壓器的運行溫度為35 ℃(8月下旬氣溫28℃)
5.運行頻率:42.9Hz(513rpm)
6.運行電流:242A(1#電機:130A;2#電機:113A)
7. 高壓側電壓:6300V;高壓側電流:7.7A(A相)9.2A(C相)
8.有功:80KVA
9.無功:21KVA
10.功率因數:0.96
11.主通風機一號二號8月份用電量統計(電業局):

(二) 9月23日八連城礦二號風機運行數據
1.靜壓:559Pa
2.風量:74.9m3/s
3.電動機的運行溫度為 46 ℃(8月下旬氣溫28℃)
4.變壓器的運行溫度為38 ℃
5.運行頻率:32.06Hz(513rpm)
6.運行電流:240A
7.轉矩:15%
8.功率:9.7%
9. 高壓側電壓:6300V;高壓側電流:6.3A
10.有功:62.72KVA
11.無功:16.83KVA
12.功率因數:0.96
增容型高—低壓變頻調速集成裝置與其他變頻調速方法相比具有:
1.高效率。本變頻系統效率大于96%。其中變頻器的額定效率為98%左右,節能型變壓器的額定效率為98.8%左右,電動機因放大了線規從而降低了電流密度和銅損,其額定效率可提高了0.5~5個百分點,本項目電動機效率即提高了5個百分點。
2.高可靠性。一是采用無油枕全密封變壓器或者干式變壓器均系免維護類型。二是選用技術成熟的低壓大容量變頻器安全可靠,使用壽命長達70000小時。其中易損件之一內冷卻風扇的使用壽命為8年(其他變頻器說明書標注2~3年),易損件之二電解電容器的使用壽命為15年(其他變頻器說明書標注4~5年)。三是利用高等級絕緣的電動機運行在低壓變頻工況下,絕緣壽命可謂無限長。四是備有變頻/工頻切換開關,萬一變頻器發生故障還可及時切換到工頻啟動—運行模式,即使是工頻運行,電動機仍可實現增容。
3.低壓安全。由于變壓器將高/低壓隔離,從變壓器的輸出側→變頻器→電動機的運行電壓只有幾百伏,頗有安全感,便于操作和維護。同時消除了電動機的高壓電暈和變頻器的高壓吸塵弊端。
4.省工期。本變壓器的制造周期只要半月;變頻器的供貨周期只需1~2月;高壓電動機增容改壓約1個月左右;控制柜加工不超過1周;安裝(包括敷設低壓動力電纜和控制屏蔽電纜,無須重打地基和更換對輪)約1周左右,當天調試當天投運。總施工期(即見效期)僅為1~3月。
5.省投資。由于該裝置成本低,又增容,見效快,故投資回收期一般約為1~2年左右。本項目的投資回收期約為2年之內。
6.省能源。節電率一般為20%~50%,本主扇對旋風機目前實測節電率為 40%以上。
7.省原材料。在同等原材料和元器件配置前提下,本方案能提高電動機的額定功率1~3個等級,提高變頻器的額定容量0.5~2個功率等級;在同等功率前提下,增容變頻方案可節省制造高壓電動機的鋼材10%~20%,節約高壓絕緣材料40%~60%。以本項目4臺電動機就是用250kW的原材料制造出280kW電動機。
全系統操作簡便,設備維護量小,有效減低了風機噪聲,減小了電機起停過程對電網和風機的機械沖擊,延長設備的使用壽命,提高了效益。此種方案在礦業風機控制具有的推廣運用前景。