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變頻器內置PID在加工微粉給料控制的應用

時間:2007-07-23 14:07:00來源:hanjuan

導語:?這種使用方法對現場調試人員素質要求較高,但對使用者無太高要求,此技術利于推廣應用。
  1 引言   采用超音速氣流磨微粉生產線進行粉體材料加工,是目前科研部門、企業公認最先進的方法之一。因為它可以生產加工出各類微米級與亞納米級的粉體材料。超音速氣流磨微粉生產線的控制設備是先進的,它大量使用了變頻調速技術,既可以節能,又能十分方便的實現各種控制。本文介紹了給料機用變頻器實現給料機的的閉環控制。該控制方法操作簡單,工作可*。   2 閉環給料控制原理   氣流磨微粉生產線主要由給料機、雙蝶閥、氣體粉碎、引風機、捕集器、分級機等主要部分組成。其工藝流程如圖1所示。   氣流磨微粉生產線的主要流程是;粉體物料經過給料機、雙蝶閥進入氣流磨,通過超音速氣體使物料產生相互碰撞和摩擦后,從而使物料被粉碎,經過分級篩選,合格的粉體經過捕集器從卸料機排出,氣體經引風機排出。由此可見,系統組成的各環節是相對獨立而又相互影響的。而分級篩選是氣流磨微粉生產線的關鍵,它既影響產品的質量,又決定氣流磨微粉生產線的產率。而影響分級篩選的因素是較多的,如給料量的大小、粉碎氣體壓力的變化、引風機擋風板的開度、捕集器內濾袋透氣性,物料排出情況等。在上述眾多因素影響下,我們的控制思路是,在磨體內安放濃度傳感器,根據測試磨內粉體濃度的大小與給定量的偏差,進行PID調節給料機的給料量,以確保磨內物料的濃度在合適的范圍之內。   我們選用濃度傳感器輸出為(4-20mA)的作為反饋信號,合理的利用變頻器內置PID調節器作為氣流磨濃度調節器,組成給料機的閉環控制。從而實現了磨體內的濃度控制。   3 變頻器內置PID控制   目前大部分的變頻器均有內置式PID控制功能,我們選用了三墾SAMCO-i型變頻器進行給料機的變頻控制。根據磨體內濃度的變化,通過給料機的變頻控制可實現磨體內濃度控制,以達到氣流磨微粉生產線的最佳產出率。   3.1 給料機閉環控制的組成   給料機閉環控制原理如圖2所示,從給料機到濃度測試環節,中間須經過雙蝶閥、氣流粉碎兩個環節。而雙蝶閥為了密封磨體內氣體,是周期性的相互動作。因此雙蝶閥這環節不是一個連續送料,而是呈脈動式給料方式,這就給給料機控制帶來較大的麻煩。針對這一問題,我們課題組選用了變頻器內置PID來進行控制。   給料機的電機是1.5kW,它的時間常數較小,而雙蝶閥的最小動作周期是16秒鐘,氣流粉碎的時間過程也較長,因此我們把變頻器的加減速時間設定為35秒。由于現場的干擾信號較多,系統的時間常數也較大,所以將反饋輸入濾波時間常數設為25秒。為了防止系統振蕩,PID控制比例增益為0.7。以系統穩定性為前題,在考慮到系統的滯后性和脈動性,逐步增加PID控制積分增益。此時給料機的輸出響應曲線如圖3所示。在正常時,給料轉速輸出響應的下偏差面積與上偏差面積相等,輸出的響應曲線是振動型,并且其下偏差面積中的波形突變,是雙蝶閥脈動所造成,經調節后給料量穩定。當磨內濃度較高時,變頻器的輸出值向下偏差移動至濃度正常狀態。   3.2 變頻器參數的設定   CD001  2   外部端子信號   CD002  3   外部模擬信號   CD007  50   上限頻率 CD008 0.2  下限頻率   CD019   35   加速時間(秒)   CD023   35   減速時間(秒)   CD054  0   偏置頻率   CD055   50   增益頻率   CD071  3 內藏PID控制(V/F)模式   CD084   1   VRF-IRF   CD085   0   CD072轉距限制(電動)   CD086 0   CD073轉距限制(制動)    CD120   3   4-20mA反饋   CD122  0.7  PID控制比例增益   CD123  10  PID控制積分增益   CD124  0  PID控制微分增益   CD125 25  反饋濾波時間常數(秒)   4 結束語   在給料機的控制系統里,我們把雙碟閥非線性環節考慮為大的延遲環節,整個控制采用變頻器內置式PID控制。合理的選用反饋輸入的濾波時間常數,如物料硬度特性較高時,可適當增加濾波時間常數。總之控制給料量在局部為振動式,整體為均勻。這種使用方法對現場調試人員素質要求較高,但對使用者無太高要求,此技術利于推廣應用。

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