主引風機是燒結生產的主要設備之一。其風壓、風量的變化,對燒結生產的影響很大,另外,其電耗一般占整個生產線的l/3左右。因此,合理地控制主引風機的運行狀態,對燒結生產的合理控制以及大量降低生產電耗有重要意義。
1燒結主風機應用變頻調速的重要性
我國鋼鐵企業的燒結廠都廣泛存在著生產原料及工況變化的情況,為適應生產,目前只有改變主引風機的風門開度來滿足燒結生產過程的需要,這在過去幾乎成了一種統一的模式,存在著很多弊端。其一,這根本無法隨時動態跟蹤工藝進行風量調節以滿足最佳工藝的要求;其二,據我們考察寶鋼、首鋼等燒結廠的主引風機,一般風門開度都在40%~60%之間,電能的損失和浪費很大:其三,風機起動困難,起動過程故障率高,對電網影響大等。為克服這些弊端,我們想到應用變頻調速技術。
根據我們廠的生產經驗,燒結生產過程中,對風量的要求,有一個動態平衡的過程,各項技術經濟指標越先進,對平衡的要求就越高。因此,我們萌發了主引風機變頻調速改造的設想,利用良好的現代化跟蹤手段,實現配料大小循環,三機聯調,把點火溫度及主燒結負壓,一同進入大閉環控制。這些設想的實現,最重要而且最困難的就是主引風機的調速問題,隨著高新技術的迅猛發展,用高壓變頻器來實現上述連續、精確的調控,條件已經成熟。
實現主引風機變頻控制,就能合理地、隨時、動態地調節風的負壓和流量,使風量和風壓相對恒定,為均質燒結生產提供了有利條什。反之,沒有良好的調節方法、燒結氣流靠人工進行調節,根本無法合理應用,這樣就有可能出現大量生料,成品率和工序能耗等指標都難以達到良好的指標。主引 風機采刷變頻調速后,原來風門控制的風量變成由轉速來控制,從輸出功率P與風機轉速關系p=KW3(其中K為風機常數,W為電動機旋轉角頻率)可知,風量須減少時轉速下降,P隨轉速立方倍下降,克服了以前調節風門功率損耗大的問題。另外電動機起動由原來全壓或降壓起動,變成變頻起動后,起動性能大大改善,大電動機起動困難、沖擊大、易損傷等問題便迎刃而解了。
2燒結大風機應用變頻調速的可行性
目前,許多小功率的風機應用變頻調速、效益已得到證實,但在國內,尚無燒結主引風機應用變頻調的先例,燒結風機能否應用變頻調速呢?目前,大型異步電動機變頻調速也屢見不鮮,而大型同步機應用變頻調速在國內還未有先例,同步電動機應用變頻調速究竟如何?同軸主油泵在實現風機調速后,如何補充油量?這些問題,都是應用變頻調速前要解決的。
1)為了證實燒結風機應用變頻調速的可行性,我們在燒結杯試驗中進行了變頻調速試驗,得到了一組令人滿意的數據如表l所示。
從試驗數據可見,未裝變頻前,風門開度從0~90風量基本不變,風壓從3.24~20.77kPa變化,整個試驗過程,電流保持3.4 A大致不變;裝變頻器后,風門全開,600 mm 料層時,測得風量從9 800~20000m3/h時,負壓從3.04~19.65 kPa,電流從0 6~2.6A,節電效果十分明顯。2001年1月,在羅克韋爾自動化和廣西南寧怡得發展公司格州分公司(柳州市怡得安豪科技發展有限公司)的協助下,我們正式將A-B高壓變頻器用在2 000 kW同步電動機上,進一步驗證了燒結主風機應用變頻調速的實際效果,具體如表2所示。
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通過表中參數可見,在正常生產情況下.負壓下降了近4 kPa,功率節約了近600 kW,對生產工藝和節電產生了重要作用。
試驗和實踐均充分證明,燒結主風機應用變頻調速足完全可行,而且是非常成功的。
2)大型同步電動機應用變頻調速是否可行?通過我們的實踐。得到了充分的肯定。同步機應用變頻調速后,拋棄了原來的異步起動的方法,由A-B高壓變頻系統配套,采用同步起動方法,隨著電動機轉矩和轉速的變化,自動調節運行參數,整個過程十分平穩,對電網沖擊力。A-B高壓變頻器可做到同步機定、轉子電流及功率因數等各參數最佳匹配,從而使運行效果達到最佳。
3)主引風機系統潤滑在直動前由副油泵負責.起動完畢后,是由與同步機同軸的主油泵供油的。這樣,在風機變頻調速后,主油泵可能運行在低速狀態,所以,供油系統就必須考慮油量的補充問題:怡得公司在完成這個工作時,采用了付油泵變頻PID調節方式,用較少的投資,保證了主風機低速時,潤滑系統的正常供油。這也對主風機變頻調速的實施起到了重要的保證作用。
4)由于同步電動機的冷卻是自循環風冷,當電動機轉速下降時,冷卻效果也會下降,但由于風機的特性所致,低速時電動機負載成立方倍下降,所以發熱量也大大減少,實踐證明,電動機低速運轉時,溫度反而下降了。
3具體方案的選擇及設計框圖
大功率、高電壓的變頻器,在國內使用尚不普遍,因此,進行這樣大的投資,必須認真地選擇合理的方案。中高壓變頻器,目前從主電路的結構型式可分為交-直-交和交-交兩種。交一交型變頻器由于控制方式決定了其輸出頻率只能達到l/3~182原頻率,故不能滿足我們的要求,而交-直-交型變頻器不受電源頻率的限制,頻率調節范圍寬,且元件少,利用率等能滿足我們的需要。交一直一交變頻器由于直流部分不同,又可人為電壓型和電流型。電壓型變頻器的輸出電壓為方波,當負載出現短路時或在變頻器運行時投入負載,都易出現過電流,動態響應較慢,有較大的諧波分量:電流型變頻器由于電流控制性好、可限制逆變裝置換流失敗或負載短路所引起的過電流,其運行可靠性高,當負載為電動機時,電壓近似正弦波.還能實現發電制動,把機械能變為電能回饋電網,線路結構簡單,動態響應快。通過分析比較,我們選擇了A-B 1557型電流型高壓變頻器,它能保證電網電壓在5.9~6.8 kV范圍變化時正常工作,電流諧波畸變頻≤3%,cos@≥0.98,n≥97%,變頻器能與大型PLC接口實現燒結工藝閉控制。系統框圖如圖1所示。
通過實際運行,總結出該系統具有如下特點:
1)A-B公司的電流型1557高壓變頻器,運用于燒結主風機調速系統,調速范圍大,運行平衡,具有良好的控制精度。
2)同步起動電流小、沒有任何電氣與機械的沖擊。
3)勵磁電流自動跟蹤負載與轉速變化,系統運行點優化。
4)自動化通信能力強,便于上網控制。
5)系統調試方便,運行可靠,電動機噪聲低,發熱量降低30%以上。
6)節電效果十分明顯。
4運行效果分析
1)從主風機變頻器投入后的情況看,用變頻調速與接工頻運行情況不一樣。應用變頻調速之前,電動機轉速為1 500 r/min,風門不能開完,否則電動機將過載。一般正常生產時,風門開度在80%~90%之間,因此相當部分電能消耗在風門上。2000kW電動機經常運行在滿載狀態,同時由于我們的網路電壓偏高(一般在6.3~6.7 kV),電動機工作磁通接近飽和區,激磁損失增加工作電流上升。按運行記錄,變頻器投入后,電動機只需運行在42 Hz就能滿足生產要求,生產典型參數如表3所示。
電動機在正常運行情況下,年節電為
685.9 kW×24 h×360 d×0.904=5357263 kW.h m904為其他因素系數) 電費按0.46元/kW.h,可節支246萬元/年。
2)由于變頻器系統起動性能非常理想,使大電動機的開停可隨心所欲。一些短暫的停產,都可將風機停下,節約了這部分電耗,還減少了機械和電動機的損耗,此項每年又可節支約20萬元。
3)從工藝角度看,變頻調速后,風機負壓從原來的14kPa降到了10 kPa左右,正好滿足了燒結生產的低負壓要求;同時,由于風門全打開,減少了風門損失,這部分能量在電動機不更換的情況下,相對地能使風量有所增加。另外,由于變頻調速能方便地與工藝參考量聯系起來調控,為均質燒結技術和提高燒結礦的生產質量創造了更有利的條件,這方面的效益也是非常顯著的。
5結論
根據格鋼燒結廠主引風機2 000 kW同步電動機使用美國A-B公司1557電壓變頻調速控制應用結果看,系統設計合理,安裝、調試方便,運行十分可靠,節能效果明顯.對生產工藝有良好的促進作用,是一個成功的范例。