曾經是鎮江市最大用工企業之一的強凌電子,在遭遇多年“用工荒”后,終獲柳暗花明。通過更新設備、改進工藝和升級產品,這家一度勞動力高度密集的照明電器生產企業,近年來用工銳減同時產值激增,成功走出一條“機器換人”的轉型升級之路。
11月18日下午,鎮江強凌電子有限公司的LED燈組裝車間內,上百名身著白色工作服的工人,正排坐在流水線上組裝產品。不遠處,幾臺自動組裝設備已基本調試完畢,下個月投入使用后將取代舊生產線。屆時,一臺6人操作的新設備,產能可抵目前的33名工人。
這是強凌電子“機器換人”的尋常一幕。近幾年,隨著生產設備和工藝的智能化水平不斷提高,企業用工逐漸減少。“目前,我們在鎮江的廠還有員工1900多名,比用工最多時減少了近九成。”強凌集團生產總監汪華慶介紹。
2000年,強凌集團收購鎮江半導體廠,成立鎮江強凌電子有限公司,主要生產節能燈等照明產品。照明電器生產是典型的勞動密集型行業,伴隨強凌產品在國內外市場攻城拔寨,鎮江廠的用工不斷增加。2006年最高峰時,全廠有工人1.4萬余名。“鎮江廠區也就4幢生產樓,用工最多時車間里人貼人,胳膊都伸不開。”汪華慶回憶。
就在強凌電子的用工和生產銷售穩步攀升時,國內勞動力市場供給卻悄然劃出相反弧線,并逐漸迎來從過剩到短缺的“拐點”。和所有勞動密集型企業一樣,強凌的生產經營開始遭遇招工和人力成本的雙重瓶頸。
2007年以后,強凌電子用工逐年減少,一個重要原因就是招工難。汪華慶說,那些年每年春節過后,本地媒體報道“用工荒”,強凌幾乎是不二典型。而工人工資不斷上漲,更迫使企業減員。從成立至今14年,強凌電子一線員工的平均月薪由1000多元漲至3000多元,每只燈的人工成本一度高達5元,這在售價下行、利潤日微的節能燈生產行業難以為繼。
面對如此瓶頸,強凌選擇以“機器換人”突圍。汪華慶介紹,近年來以自動化和智能化為方向的技術改造,成為強凌電子的主戰略。通過引進和開發智能化設備,優化產品設計與生產工藝,現在企業的主要生產流程已全部實現自動化,生產效能大增。
以插件工序為例。近年強凌電子以每臺120萬元的價格,從美國引進14臺自動插件機。每臺設備只要一人操作,每天可完成4萬只燈的插件,相當于此前一條40人生產線的兩天工作量。而在生產效率提高80倍的同時,自動插件機的產品合格率,也較人工提高5%以上。
“機器換人”也推動著強凌電子的企業轉型和產品升級。由于設備和產品研發互動并進,如今強凌的主打產品已從傳統的節能燈,升級為技術含量更高、利潤空間更大的LED照明電器。
去年,鎮江強凌電子完成年銷售8.9億元,今年有望突破10億元。相對用工最多時年銷售6.5億元,“機器換人”讓這家企業以13.6%的人工,完成了153.8%的產值和銷售。
市經信委主任薛峰說,從用工大戶到智能化尖兵,強凌電子的“機器換人”很具典型意義。目前,鎮江市正在制定相關政策,引導更多企業“機器換人”,并以此撬動相關產業轉型升級。